8月11日,80万吨/年乙烯装置脱瓶颈改造及能效提升项目现场,1000吨级履带起重机伸出钢铁巨臂,将高 53.75 米、重达405吨的新碱洗塔,如巨型芭蕾舞者般从水平姿态缓缓直立,精准落入基础螺栓孔,一次吊装成功,为项目推进按下“加速键”,为全面推进装置大检修按下“启动键”。
碱洗塔从制造到吊装由中油七建独立承担完成,碱洗塔承担着乙烯装置裂解气脱酸关键使命,其处理能力直接影响装置后续压缩、分离等工艺单元的稳定运行。碱洗塔的改造升级是乙烯扩能改造项目的重要组成部分,新碱洗塔不仅“个头” 更高大,内部结构也进行了全新设计,以此提高吸收效率、减小压降、提升操作弹性,确保在裂解气流量增加 20% 的情况下,碱洗单元仍能高效运转。
由于碱洗塔体型庞大,采用了“分段预制、现场组装、整体吊装” 的方式。塔体先分上下两段在工厂预制,6 月 10 日运抵现场后,该厂紧盯节点目标,周密部署,组织各单位和参建单位通力协作,优化安装顺序,提高安装效率,在鞍座上完成焊接组装,加班加点高效开展平台爬梯、附塔管线、防腐保温层等 “外衣”焊接,确保高质量推进碱洗塔“穿衣戴帽”,最终形成整体吊装单元。
“这台设备体积太大了,紧邻运行的乙烯装置,吊装时既要克服空间狭小的难题,又要保证对接精度,难度不小。” 该厂采用“单主机抬吊递送法”进行吊装作业,即由1000吨与320吨两台履带式吊车配合作业,精准规划吊车定位、设备行进路线,将碱洗塔吊装就位。
为破解空间局限,该厂提前组织开展场地勘查,针对吊车布局、设备行进轨迹等进行全流程精细化模拟。提前对场地进行平整压实,完成塔体平衡试验、吊耳加固、临时支撑焊接,拆除路灯等障碍物。
为确保吊装万无一失,该厂逐项落实安全保证措施,组织设备、工艺、安全等多专业人员进行方案会审,完善了十多项安全保障措施。根据现场实际开展推演,吊装前,还进行了详细交底,明确主吊与尾吊的协同指令、塔体起升角度等关键参数,针对可能出现的问题制定多项应急预案。
8月11日9时58分,吊装就位作业正式开始。1000吨主吊缓缓发力,320吨溜尾吊车配合调整塔体角度,将这个“钢铁巨人”从水平状态逐步转为垂直。试吊确认受力平衡后,主吊继续提升,塔体在空中完成转身,最终精准落入基础螺栓孔。整个吊装过程历时1个小时,各项参数均符合设计要求。
作者|赵旭东 朱岚
责任编辑|汤玚 徐忠清
编辑|王小丽
平台编辑|李春江 李冬铃
审核|王良
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