喜报
根据浙永字[2017]30号文件关于《金点子管理实施办法》,地板事业部柯峰的“干燥窑工艺技改”金点子和徐周明的“多层复合平口企口工艺改进”金点子,经公司评定,授予嘉奖。同时两人被评为2017年度创新能手,推荐为年度创新功勋奖候选人。
“金点子”提案充分发挥了广大员工的主观能动性和创造性思维,在降低成本、提高质量、推进“5S”现场管理等方面得到了较大提升。
2017年,“用心前行,创新永裕”之年,永裕更要充分发挥全体永裕人的智慧和创造力,倡导所有员工献计献策、用心做事、创新发展。
让每一个小改进唱出大节约!
高手在民间——徐周明
01
乌黑的头发,浓密的眉毛,高挺的鼻梁,炯炯有神的双眼,这就是全心全意投入工作的徐周明
多层复合板的修边问题
省去修边工序
豪迈线一次成型
“以前所有的多层复合板,都需要修边,在订单多的时候,我安排工人们两班倒都忙不过来。”徐主任说道,“后来我想,一块板在修边工序中修了1毫米,在豪迈线上又要修掉2毫米,能不能在豪迈线上直接修掉3毫米呢?”在询问豪迈师傅后,师傅们给出了肯定的回答。既可以不影响质量,又能提高效率,何乐而不为呢?
不影响质量的情况下减少修边工序,可节约0.21元/㎡的人工工资,还可以节省修边电费,就今年,到目前为止,已节约12万元左右。
02
隐性“生产力”——柯峰
一头气质的 80 年代偏分发型,一副斯文的金丝眼镜,一身干练的工作装,这就是柯锋。
柯峰介绍道:“复合车间最大的能耗来自于干燥窑,并且干燥窑的能耗成本是隐性的,不是直接量化,不能很直观的表现出来,所以一直以来在管理上重视度也不够。这次呢,正好借公司降本增效的机会,干燥窑这次也取得了一定的成效。”
一、底板干燥码托工艺改变。原来底板采用 2MM 隔条放 2 张底板,一托放 100 张,一窑 26 托,计 2600 张,约合 5000 平方左右。现底板码托改用 3MM 隔条,码四层,每托 136 张,一窑约 3500 张,合 7000平方左右,干燥时间缩短一天。
原底板码托工艺 现底板码托工艺
二、增加干燥窑的容量。原来干燥窑码托采用1.3MM 隔条,上面盖小盖板,一窑叠两托,现全部用 2MM 隔条,放 30MM 厚盖板,叠三托,这样一窑可增加 30%容量,并且干窑时间缩短。
原干燥窑码托 现干燥窑码托
三、芯板联码托由原来单层改为双层。原来单层码托,放二根隔条,一托码 25 张,现改双层码托,放三根隔条,一托 35 张,不仅增加数量,也改善了芯板变形的程度。
原芯板码托工艺 现芯板码托工艺
四、停用老旧干燥窑。尽可能使用效率高的干燥窑,不但可以降低了锅炉的蒸汽用量,节约了场地,也提高了工人的工作效率。
如果按月产量15万总平方计算,也就是每月可以节约1.71万度电,也就是1.71万元,这意味着每年可为公司节约20.52万元。
工作+思考+永裕人=“真果子”
想主人事,干主人活,尽主人责,享主人乐。
看似细微的改变,都是劳动者和管理者日积月累的汗水与思考。
工作中小小的改变,往往带给我们的是大大的惊喜。
让小改进唱出大节约,“金点子”结出“真果子”!
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