
首钢
京唐炼钢部坚持以“高效化稳定运行”为目标,深挖现场潜力,提升工作效率,降低生产成本,通过降低转炉后吹比、降低转炉终渣全铁、优化底吹孔布置、加强炉况管控、调整过程控制等措施,2号脱磷转炉在“服役”期间,顶底复吹同步炉龄达到8001炉,创造了京唐300吨转炉炉龄新纪录。
转炉炉龄的高低是衡量一个炼钢厂生产技术、管理水平的重要指标。炼钢部始终坚持问题导向,在不断的实践和探索中,总结提炼出了一套属于自己的管理标准,并在循序渐进中持续提升,转炉的炉龄最终取得了突破。
为了提高转炉后期的科学化管理水平,炼钢部加强对四班职工的培训,采用OTC积分竞赛的模式,提升职工操作能力,并采用先进的激光测厚仪进行转炉炉衬测量,确保炉况数据处于可控范围之内。从原来的每班测量一次到后期的两次,炼钢工王伟峰严格执行着这项规定,多年的工作经验也练成了他的一双“火眼金睛”。
“三角区见深,炉底没有异常侵蚀,不用补炉可以继续生产。”手持蓝光镜的王伟峰斩钉截铁地说。激光测厚仪测量数据出来后,充分印证了他的判断。在保证炉况稳定的前提下,他还不忘做好炉渣中氧化镁含量的控制,坚持按照每班3到4炉的要求取渣样分析,确保每炉按照4到5吨的规定加入原辅料,稳定控制炉渣指标的同时也改善了炉况环境。
在掌握转炉生产节奏方面,炼钢工李光辉非常注意控制出钢温度。他清楚地知道,转炉中的钢水温度越高越会影响到炉衬的溅渣护炉效果,而越到转炉生产的后期对出钢温度的要求也会越高,唯一的办法是精准控制、精确操作,才能将钢水温度控制在最佳水平,这也恰恰是考验炼钢水平的最佳时期。
为了降低出钢温度,李光辉一上班就全天候守在转炉炉旁,从倒渣、加废钢、兑铁、加原辅料、吹炼、取样、出钢等每一个环节,他都亲自上阵指挥操作,确保了各项生产指标的完成和生产运行的稳定。在此基础上,炼钢部还通过加强生产管控,优化生产组织,细化转炉冶炼品种,加快推进智能化改造等措施,一举攻克了缩短冶炼周期、钢包功能提升一体化项目等多项技术难关,全面助推了生产效率的提高,为降低出钢温度奠定了坚实的基础。
兵马未动粮草先行。在全面提升转炉炉龄的过程中,炼钢部还着力加强设备的维护。他们以“提高生产效率”为主线,组织制定了“力保转炉稳定生产”的检修工作方案,并按照“包机人分区分片责任制度“的要求,充分利用转炉停开机时间,对转炉烟道、氧枪系统进行检查,对发现的隐患及时处理,并瞄准关键瓶颈问题展开系统攻关。通过“桌面推演”“现场模拟”等措施,增强检修项目的可操作性与针对性,全力保障检修工作的优质高效。
在确保转炉万无一失的情况下,工长孟祥宇根据“甘特图”排产情况,结合前期生产准备、设备强化、原辅材料测算供应等,推进了炼钢厂与调度室、板坯库等岗位相互联动,提前做好沟通协调工作,将每一炉钢水的冶炼时间都控制在分毫之间,为高效化稳定生产奠定了基础。




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