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发电机及变压器事故处理讲解

发电机及变压器事故处理讲解 火力发电集控运行
2020-07-26
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导读:温馨提示:蓝色加粗字体为相关知识链接,可点击了解学习一、发电机过负荷运行(【电气学习】发电机对称过负荷与不对

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发电机过负荷运行

定子电流超过额定值

在事故情况下,发电机定子绕组允许短时过负荷运行,转子绕组亦可相应过载。汽轮发电机运行导则规定:当定子电流过负荷时,应检查功率因数和电压,记录过负荷数值与持续时间,在允许时限内通过降低励磁电流使定子电流恢复正常,但不得造成电压过低;若无法通过减励磁恢复,则需降低有功负荷或切除部分负荷。

系统电压下降导致定子、转子电流过负荷时,20秒内不得干预自动装置动作,应监视表计变化,随后按规程处理,及时汇报值长,必要时降低有功及无功负荷。

定子绕组温度异常

发现定子绕组温度超标时,应校对测温仪表,并比较上下层及相邻槽绕组温度差异。检查发电机出入口风温、定子水冷系统是否正常。可先降低无功负荷,无效时再降低有功负荷。

当定子绕组最大温差达8℃或引水管出水温差达8℃时,应查明原因并加强监控;若温差分别达到14℃或12℃,或任一测温元件显示超过90℃,或定子出水温度超85℃,确认测温准确后应立即停机处理。

运行中个别表计指示失常

应综合分析其他表计变化趋势,判断是否为仪表或二次回路故障。如属此类问题,应及时联系检修处理,期间不应改变发电机运行方式。若故障无法排除且影响安全运行,应汇报值长申请解列灭磁。

转子回路异常处理

将转子电流降至最小允许值,检查励磁系统。联系检修人员检查集电环和碳刷,并进行清理。若信号未消除,由继电保护专业检查转子回路。上述措施无效时,可甩开励磁回路相关表计,切换至备用励磁系统排查。

确认转子绕组发生稳定一点金属接地时,应汇报班值长,解列灭磁检查;若接地点不在绕组内部,经总工程师批准后投入两点接地保护。一旦发生两点接地,须立即解列灭磁。

为何同步发电机灭磁开关不能使用快速断路器?

发电机励磁回路电感较大,灭磁开关突然断开时直流电流无自然过零点,电弧熄灭瞬间易产生高幅值过电压。动作越快,电流变化率越高,过电压越严重,可能导致励磁回路绝缘击穿。因此,灭磁开关不可采用动作迅速的断路器。

发电机事故处理

发电机变为电动机(逆功率)

现象:警报响起,“逆功率动作”光字牌亮;有功功率表指示负值;定子电流略降,电压、无功升高,功率因数下降,频率微降。

处理:若主汽门关闭引发程控逆功率保护动作,按事故跳闸流程处理;调速汽门关闭所致则立即开启;保护动作跳闸后按事故复位程序执行;若逆功率持续超3分钟而保护未动,应紧急解列灭磁。故障排除后方可重新并网。

发电机失磁

现象:转子电压、电流接近零并摆动;无功功率表指示负值;定子电流、电压及有功功率均下降且波动。

处理:失磁保护动作跳闸后按事故流程处理;若保护未动作,应手动解列灭磁,并关注厂用电切换情况。使用备用励磁时,将其调节方式切至“手调”,并将磁场电阻调至最大,断开电动机开关。查明原因并消除后方可重新并列。

发电机定子回路一点接地

现象:警报响,“定子接地”光字牌亮,发-变组保护B柜对应灯亮;故障相电压降低或为零,其余两相电压升至线电压水平。

处理:若保护动作跳闸,按事故掉闸处理;若仅发信号而未解列,应立即手动解列灭磁。跳闸后应对定子系统全面检查,包括封闭母线、PT、水氢冷却系统、密封油系统,核查油水继电器、氢气湿度纯度、冷却水电导率及铁芯绕组温度。

若故障点位于外部,消除后进行零起升压试验,合格即可并列;若在内部,必须停机检查。

零起升压注意事项

  • 确认试验系统无电压;
  • 合上主变中性点接地刀闸;
  • 手动缓慢升压,密切监视表计,尤其定子电流应无指示;
  • 升至16500V且各项参数正常后可并列;
  • 若升压过程中定子电流出现异常(除变压器空载电流外),应立即停止,查明原因,无法解决则停机处理。

发电机剧烈振荡或失去同期

现象:有功、无功表全刻度摆动;发电机发出蜂鸣声,节奏与表计摆动一致;定子电流剧烈冲击,电压显著下降并摆动;励磁回路表计在正常范围波动。

处理:若由机组自身引起,应增加无功、减少有功,两分钟内不干预自动装置;若两分钟后仍未恢复,应解列停机,恢复正常后再并列。若由系统引起,应在转子电流允许范围内将无功加至最大,根据频率调整有功,并汇报值长。

发-变组保护动作跳闸

现象:警报响,发-变组开关与灭磁开关跳闸,绿灯亮;6kV厂用电源开关跳闸,绿灯闪光;各电气参数归零,对应保护发出动作信号。

处理:注意6kV及380V厂用电切换情况,复归自投开关控制把手。若使用备用励磁,应迅速将主励磁场电阻调至最大。根据保护动作类型查找故障点,排除后经调度许可重新并列。若为发电机内部故障,应立即退氢并充入二氧化碳。若跳闸原因不明,经全面检查无异常,报请总工同意后进行零起升压试验,合格后申请并网。

变压器异常及事故处理

温度异常处理

正常运行中,主变温度达75℃、高厂变达85℃、普通干式变超60℃时,应采取措施防止事故扩大。检查负载与冷却介质温度,核对历史数据;校验测温装置;检查冷却设备运行状态。若无效,应请示值长降低负荷或倒换厂用变。

若温度继续上升至主变85℃、高厂变95℃、干式变65℃以上,应停止运行。

轻瓦斯信号动作

应立即检查变压器油色、油位、油温和声音是否正常。排查动作原因,可能包括:

  • 新装再生器、补油或冷却装置操作导致空气进入;
  • 直流接地或二次回路故障;
  • 天气突变或漏油致油位下降;
  • 穿越性短路引起油流冲击;
  • 内部故障或分接头接触不良产生少量气体。

若轻瓦斯信号间隔缩短,应做好事故跳闸准备并上报。需取气样和油样做色谱分析,判定为可燃气体时,立即停运变压器。

冷却装置电源中断

应尽快查找原因恢复供电,同时采取临时降温措施,按温度限值控制运行状态。

变压器故障跳闸

高厂变工作电源跳闸时,应注意备用电源是否自动投入;若未动作且分支过流未启动,可手动试合一次备用开关,注意低压变运行状况。

重瓦斯动作后需取油气样检验,确定故障性质,内部故障修复后方可送电;差动或速断保护动作时,应检查本体及保护范围,排除故障后恢复供电;过流或误动跳闸,查明原因并消除后方可送电。

变压器着火

应立即停运变压器及冷却系统,切断电源,隔离周边设备。未停电设备严禁使用水或泡沫灭火。

若油溢于顶盖着火,可打开排油阀放油至安全油位;若内部着火,则禁止放油以防爆炸。

主变、高厂变着火应使用水雾灭火系统;10kV以下电气设备着火宜采用二氧化碳或1211灭火器。

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