基于打杯模块自己在维修中觉得容易发生重复维修的几种情况,针对这一模块碰到的问题进行一个梳理,常见问题如下:
1、打杯时,杯口容易有一小块不贴合,部分情况下,这种不贴合还具有偶发性。(气体压力和流量都正常的情况下,橡胶头的贴合位置不够好的可能性大)
2、QC报警频繁,擦窗时会有比色窗有漏液痕迹,很脏。(杯口成型不好,杯口在成型时有一半没贴合,导致试剂加到杯子外面。如果偶发的一天内有这种情况,可能是胶膜套破了,但是没有引起压力报警,也会导致杯口成型不好。如果经常发生,擦比色窗经常有很脏的比色窗,就要注意可能是橡胶头位置不太好。)
3、胶膜套不耐用,容易破。(用到5、6千就容易破,很少能用完一盒胶带)(这个大部分是橡胶头压得太紧了,导致胶膜套容易破)
4、259坏杯子报警维修后,打杯时压力和流量都正常,但是用一天两天的又容易报警,压力有种不稳定的感觉。(橡胶头没安装好,或者位置不好都有可能导致压力不稳定)
个人觉得打杯模块维修,很重要的一点,就是在打杯过程中,杯口成型一定要做到完美贴合。如果发现杯口成型时有一小块总是不贴合(有一种不贴或者被打杯头带出来了一点的感觉),若气压和气流都好的情况下,很可能打杯的橡胶头和比色窗凹型磨具之间的贴合不够好:
1、橡胶头的安装,要顶到最上面,不然橡胶头容易左右晃动,造成不稳定。安装时,直接套进去阻力很大,很难套到最上面,可以在槽里加一点润滑油,让橡胶头能更好的装上去,且好卡到最里。


2、通过调整打杯模块的上下、前后、左右位置,使得打杯橡胶头和比色窗凹型磨具之间很好的贴合,它们之间的贴合好,杯口成型就好,对气压的密封也好。(杯口成型不好、胶膜套容易破、经常性的压力低都有可能是打杯橡胶头的位置不好导致)


打杯时声音较大,有可能往前打的电磁阀的顶杆和橡胶头的顶杆没对好,调整一下电磁阀的高度,让两根杆子对好,声音就会好很多。


