
冷轧部罩退作业区脱脂产线除盐水日补水约10-15次,补水每小时30-40立方米/时,每日补水量达300立方米以上,用水量极大,在保证清洗效果的前提下减少补水量,成为降低脱盐水能耗的关键。
有了节能目标,罩退作业区工艺技术员范少达发扬精益求精精神,联合能源管理专业程文云组织岗位职工,分析水刷系统电导率及补水频次的关联性。范少达说:“一切的理论都要以数据做支撑,只有多在现场把握现状,才能从实际出发,找到问题根本原因。”经过一段时间的数据积累,总结出水刷系统电导率经常超出800us/cm以上,电导率高需要手动排水置换降低电导率,电解后挤干辊挤干效果不佳,带钢将碱液带入水刷系统产生泡沫,影响水刷电导率升高,而且生产超高强钢、精冲钢等产品时,电导率会频繁升高。他们经过仔细分析,认为提高挤干辊挤干效果、保持在相对较低电导率前提下排水,是降低除盐水消耗的关键。
找到了问题的根本原因,他们便开始着手解决问题。首先作业区与设备专业相结合,对电解后挤干辊进行更换,调整上下挤干辊间隙,减少电解液带入水刷量,延缓电导率升高;之后作业区又与能源专业进行沟通,制定合理的排水作业流程,由于前期置换时间及最低电导率控制没有固定要求,补排水同时进行,存在大量浪费,通过对人工排水置换时间及电导率记录摸索,优化人工排水置换,由排水置换1个小时改为0.5小时,置换时先排水,将电导率高的水质排出,再补存新水,有效降低了除盐水的浪费。


通过以上措施,在保证清洗效果的前提下,脱脂除盐水日均耗302立方米降低至123立方米,日均降低除盐水179立方米,年降低除盐水费用74万元。
“一切问题都要在现场解决,一切问题都要立刻解决”,秉承着这样的理念,冷轧部生产、设备、能源各专业通力合作,相互协助,向着“极致能效、极低成本”的目标不断迈进。
文字:冷轧部 许国安 何勇奇
图片:冷轧作业部
出品:首钢京唐融媒体


