进入2024年,钢铁市场形势愈发严峻,企业生存发展面临着诸多挑战。首钢京唐公司钢轧部积极响应市场变化,秉持“一切成本皆可降”的理念,从操作、工艺、设备等多个角度出发,在逆境中寻找降本突破口。
要想降成本,必须先转变思想。2024年初,钢轧部召开年度工作会议时明确提出:“要持续推进全流程效率提升,聚焦成本瓶颈,确保对标对表补短强弱。”部门坚持以对标先进为抓手,看清先进指标、看清自身差距,引导干部职工常问自己:“别人能做到,我们为什么不能?”以此激发干部职工不断挑战、突破自我的意识,让“一切成本皆可降”落到行动中,而不是成为口号。
钢轧部将降本任务层层分解,要求全体职工密切关注每一炉钢、每一个指标,不断解放思想,为提升任务交账能力打好思想基础。
推进降本工作,建立有效机制至关重要。钢轧部建立容错和激励双机制,形成了“管理者敢于担当、岗位操作人员敢于放开手脚”的良好工作氛围,产生了较好的工作成效。特别是在激励机制方面,钢轧部针对重点降本项目实施挂牌督办,确保责任到人,并强化KPI导向,提升成本控制在各作业区、管理室的评价权重。同时,部门还针对重点指标的重大突破给予单项奖励,激励职工积极参与降本工作。2024年,钢轧部降本超额完成年度计划。
坚持极低成本运行,必须紧抓全员任务驱动。为了充分激发职工的智慧,钢轧部组织两次“全员降本献一策”活动,鼓励大家深入讨论,征集到班组级、作业区级及部门级降本措施803条。
在部党委的倡导下,职工积极响应。炼钢点检区域点检员田洪喜将产线保障与降本工作相结合,针对蒸发冷却器EC入口热电偶在线使用寿命短的问题,对烧坏的热电偶进行下线检测和拆解,回收完好的偶芯,并利用厚壁不锈钢钢管制造修复偶壳。经过修复后的热电偶,完全能够满足工艺要求,使用寿命与新品相差无几,每年节省备件费用近30万元。
公辅区域有七台除尘风机,运行过程中需要与操作工确认调速,以避免设备损伤和成本浪费。在“降本献一策活动”的号召下,操作工宋胜利提出了风机自动调速的建议。经过讨论,钢轧部成立攻关小组开展研究实践,成功实现了风机与除尘器入口负压的联锁调速。改造后,吨钢电耗降低1.46千瓦时,全年电费减少420万元,大幅减轻了岗位负担,提高了能源使用效率。
在降本工作中,数据的收集和整理能够为管理提供有力的支撑。为了提升管理效率,钢轧部采用信息化手段,建立合金优化模型,根据合金价格、成分和吸收率等因素,计算出最佳的合金搭配,以指导炉次操作。部门自主开发炼钢工艺数据平台,实时追踪每炉钢的成本明细,为管理和操作决策提供重要依据。数据的精准分析,推动钢轧部在降本工作中不断取得突破。
成本管控核心在于过程和细节管理。钢轧部注重每一个环节、每一个细节的精细化管理,通过日监控、周曝光和部长会等多种机制,对完成较差或呈趋势性退步的指标,及时组织会议开展专题研究,有效地促进了降本工作的深入开展。
设备费用是产线维护开销中的重要组成部分。钢轧部积极对标设备物料价格,联合设备部和采购中心进行协商,同时,将计划指标细化分解至具体责任人,并在消耗环节严格审查工艺件和低值易耗件的使用情况。2024年,备材费用的实际消耗较2023年减少8.9%,机物料及大型工具的消耗降幅均超过10%。
提升资源利用效率是降低生产成本的关键。聚焦钢铁料消耗,钢轧部将注意力放在最大化回收铁素资源和减少金属损失上。为达成这一目标,部门采取回收热态渣、降低转炉渣料消耗等多项措施,不断强化金属资源的再利用。此外,通过提高成材率、优化隧道炉的燃耗和烧损、严格控制切头尾坯的长度以减少轧废等措施,降低生产成本。聚焦材料消耗,严格控制提温剂和白灰的使用,确保生产的经济性。管理上,遵循动态调整和成本最优原则,及时调整铁水、废钢和渣钢的比例,提升生产效率。
高质量并不意味着高成本。寻求降低成本与保持产品质量之间的平衡是钢轧部的重要课题。钢轧部采取循序渐进的方法,通过技术创新、结果验证,不断优化工艺和流程,找到低成本与高质量之间的最佳平衡点,为提升转炉终点控制能力。通过自主研发智慧炼钢技术,双命中率达到94%,有效减少了原材料的浪费,并保障了产品质量,不仅在市场竞争中保持了优势,也为行业提供了有价值的经验借鉴。
钢轧部将继续坚持“一切成本皆可降”的理念,加强思想引领,激发全员智慧,注重技术创新与工艺优化,确保在追求成本降低的同时提升产品质量与市场竞争力。
文字:张鹏飞
校对:苗亚光
审核:王萍 杨景
出品:首钢京唐融媒体