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降本增效 我在行动 | 思维转起来 脚步飞起来

降本增效 我在行动 | 思维转起来 脚步飞起来 首钢京唐
2024-08-29
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堵住“出血点”,激活“造血点”



“技术创新只有起点,没有终点。”李文山把这句话贴在了镀锡部4R创新工作站的墙上,也把以技术创新推动降本增效的决心化为了具体行动。

“蓄能器检测为什么不能做到无损,每个月都有皮囊损坏情况发生,这可不行!”蓄能器是酸轧产线常见的液压设备,仅50L以上的大型蓄能器就多达49台。以往检测蓄能器压力,经常造成气门芯损坏漏气问题,严重的还造成高压油击穿皮囊,最多的时候一个月就要更换6个皮囊。

为了堵住备件消耗这个成本“出血点”,李文山一直在思考降耗“造血点”。

基于蓄能器皮囊内外压力动态平衡的基本原理,李文山把目光投向了蓄能器底部的油阀,通过在蓄能器与硬管之间建立微液压系统,并人为创造泄压条件,用高精度电子压力计寻找液压压力为零的“拐点”——也就是蓄能器内部皮囊的实际压力值。李文山首创的这一“油端无损检测”方法,不仅延长了蓄能器皮囊的使用寿命,节省了备件经费,更大幅降低了点维检人员对此类液压设备维护工作的负荷。




思想不滑坡 办法就是多



“创新的思维已深深融入他的工作日常。”这是同事们对焦化电气自动化工程师张绍军的由衷评价。

“这么贵的柱销,不能总这么报废啊!”面对煤气鼓风机主电机联轴器柱销拆卸的困境,张绍军满心焦急。由于联轴器柱销的夹紧程度过高,传统拆除方式导致柱销头部严重变形,尽管尝试了铜棒、自制顶丝等多种方法,但14条柱销拆卸完毕后,仍有一半以上报废。更令人咋舌的是,一套进口柱销的价格竟高达7万多元,远超电机保养费用。张绍军一琢磨,这样不行呀,6台电机修下来光更换柱销就是一大笔开销,必须寻找无损拆除的解决方案。于是,他迅速组织李金锋、高伟峰等专业人员,展开头脑风暴。经过反复推敲和创意碰撞,他们最终创新性地设计出一种反向“顶马”拆卸工具,并由擅长机械制图的高伟峰负责制作加工图纸。当“顶马”工具安装完毕,拧动顶丝的一瞬间,只听柱销“蹦”的一声便轻松脱离了联轴器。这一创新不仅解决了柱销损坏的问题,还为后续的检修工作节省了直接备件费用约40万元。




精准施治拔痛点 工时翻倍24



在精益生产中,时间降本的效能显得尤为突出。

中厚板产线的热处理炉主要通过热辐射的方式对钢板实施加热。当辐射管发生烧损现象时,会直接导致炉内氧气含量增加,进而在钢板表面形成氧化铁皮,严重影响产品质量

由于辐射管深入炉膛内部且数量众多,一旦损坏需要职工凭借个人经验进行逐一排查验证,耗时长不说,过程复杂效率还不高。热处理作业区丁班班长马宁会深感焦虑,这块心病堵得他十分难受。于是,他对辐射管漏气后的各类现象进行了详尽分析,发现原本用于降温的烧嘴吹扫功能,可以结合残氧仪的数据变化辅助排查辐射管故障,从而实现快速精准锁定损坏件,将原本耗时48小时的过程缩短至2小时。此外,他还与自动化专业人员在程序中增设了预警功能,进一步提升了效率。



降成本之路,非一蹴而就之功,而是持之以恒、精益求精的征途。它要求我们匠心独运,于细微处见真章,于点滴间积跬步,不断冲锋、反复冲锋,坚持长期主义,在市场的风云变幻中稳舵前行。
END

文字:王宇 王强 刘仁娟 姜林宪

校对:李舒白

审核:张磊 杨景

出品:首钢京唐融媒体



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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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