“主控能换个仓泵外排吗?这个管道处理时间得挺久呢,别耽误检修外排……”在炼铁部烟气净化作业区主控室,区域作业长郝爱国与岗位职工讨论检修准备工作时,对讲机里的喊话引起他的“深度思考”。这个看似普通的操作请求,却成为烟气净化团队主动改善的开始。
传统外排系统存在“盲肠式”运维难题,长达数米的平衡管道一旦发生脱硫灰堵塞,会导致仓泵正压运行异常,而常规检测需逐段拆解排查,不仅耗时长达两小时以上,更存在粉尘外溢的隐患。维修人员都形象地比喻:“就像给灰斗做消化道造影,却找不到内窥镜。”
作业区技术人员坚持“没有条件就创造条件”,提出“球阀诊断法”“肢解拼装法”“大力出奇迹”等多种方式。经过各班组现场作业人员多次模拟处理方案和班组之间的沟通研讨,排除了其中隐患多、“后遗症”大的几种方式后,选定了“球阀诊断法”。考虑到每个灰斗平衡管的位置朝向、球阀安装位置与灰斗人孔角度都不相同,郝爱国在现场逐一进行测量,将每根平衡管球阀安装位置与角度确定为最佳方案后再实施。这项“无中生有”的创新为外排系统装上了“智能听诊器”,最终成功将24个灰斗平衡管安装斜置球阀,实现了可视化压力检测、快速清理通道、安全防护三大功能升级。
技改后成效立竿见影,系列检修排灰作业效率提升近30%,其中正常生产时的日常清堵作业,单次处理时间由2小时压缩至15分钟,年节约人工成本7.9万元,更可贵的是形成了标准化运维流程。日常巡检可定期开展预防性维护,系统稳定性提升40%。正如操作人员所说:“现在排查故障就像用手机扫二维码,又快又准!”
面对传统设备顽疾,炼铁部烟气净化团队打破“存在即合理”的思维定式,用逆向思维创造维护条件,将被动抢修转化为主动预防。“改善的智慧在于把‘不可能’变成‘不,可能’”。这不仅是工艺的革新,更是全员改善的生动实践。生产现场的改善永无止境,只要保持“问题到我为止”的担当精神,一定能解决难题。
图文:巩玮
校对:王宇
审核:王萍 杨景
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