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对标找差挖潜力 多措并举降消耗

对标找差挖潜力 多措并举降消耗 首钢京唐
2025-01-10
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冷轧部1号酸轧产线既是产能大户也是能源消耗大户。在产线成百上千个能源用户点中,隐藏着许许多多可降低消耗的降本潜力点,就像一座巨大的宝藏。部门职工坚持极低成本运行,多点发力、深挖潜力,持续降低各类介质消耗。

黄永帅工作多年,具有丰富的经验,对产线工艺门儿清。在与先进钢厂对标中,他发现漂洗段清洗带钢用的除盐水存在降耗空间。原来的除盐水喷嘴与带钢呈垂直角度,水压大、水流集中、用水量大。通过对标学习,他和团队将喷嘴由垂直角度调整为逆向倾斜角度,减少喷溅浪费,同时将出水形式由水流改为扇形切面,增大了水压,提高了清洗效果,使除盐水流量每小时降低2立方米。
带钢出漂洗段后,需经三个步骤,将带钢表面水分处理干净,分别是挤干辊挤干、压缩空气吹扫、蒸汽换热烘干。要达到除水目的,就要消耗多种能源介质,这里有没有可做的工作呢?一个疑问出现在黄永帅脑海中。他再次查看对标学习材料,并在网上搜索相关知识,前往产线调研,渐渐有了思路。
他和团队将挤干辊材质由橡胶更换为复合材料,工作周期由20天提高到了60天,由此提升了挤干效果,大幅减少了带钢带水量。黄永帅又尝试将压空管道阀门由全开改为50%开度,经过一段时间观察,带钢未出现带水问题。这一小小的改善也因此固化下来,每年减少压缩空气消耗240万立方米,实现降本24万元。
在后续生产中,黄永帅经常到漂洗段查看带钢带水情况。他发现带钢经过压缩空气吹扫后,几乎不带水,而后道工序的蒸汽烘干还在持续工作。蒸汽烘干有无必要?蒸汽阀门是否可以关闭?想到这里,他立即组织产线职工,逐步关闭蒸汽阀门,同时紧盯带钢带水情况。经过近一个月的尝试与观察,直至蒸汽阀门全部关闭,带钢也未出现带水问题。这一措施,每年可减少蒸汽消耗约3000吨,降低成本36万元。
降本增效没有终点,时刻都是起点。只要职工积极开动脑筋,主动作为,降本增效总有潜力可挖。

图文:张文龙 许国安

校对:杨立文
审核:王萍 杨景
出品:首钢京唐融媒体


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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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