

在首钢京唐公司中厚板4300产线,曾经面临着一道难题——2号定尺剪的效率与精度问题,制约了产线效率和质量的提升。如今,依靠团队持续攻关和创新突破,让定尺剪成功实现逆袭,焕发出新的生机与活力。
过去,中厚板4300产线的2号定尺剪的最小剪切长度被限制在6000毫米,对于短尺规格的锯片钢,无法直接进行剪切,只能通过火切工序处理。这一额外的工序,不仅增加了30%的成本,大量的工时也都耗费在这一环节。

传统定位系统的精度不足更是雪上加霜,高达±50毫米的误差,使得工人师傅们不得不反复调整钢板位置,平均每次调整都要进行3-5次,不仅增加了劳动强度,还使得单次剪切时间增加了15%-20%。生产效率提不上去,产品质量也不稳定,难以满足市场需求,这成了中厚板4300产线提效的“拦路虎”。
面对困境,中厚板事业部设备工程室积极寻找解决问题的方法。点检区域作业长刘世雨与电气自动化工程师鲁亮凭借着多年在产线积累的丰富经验和对设备、自动化控制系统的深刻理解,提出了一个大胆且极具创新性的想法——自主设计并安装激光测长装置。
这一想法迅速得到了各专业的积极响应,大家迅速行动起来,一支跨专业的团队组建而成。团队成员涵盖了机械、液压、自动化等多个领域,还有首自信维护单位的职工。大家共同的目标就是攻克2号定尺剪难题。

安装激光测长装置的过程充满了挑战。团队成员们首先在现场进行了反复勘查,每一个角落都不放过。经过无数次的讨论和论证,他们终于找到了一个理想的安装位置,并成功搭建了独立悬臂装置。
接下来,焊接固定激光测速仪的控制箱、铺设供电电缆和专用通讯线缆等工作有序展开。这些工作看似简单,实则每一个环节都至关重要。激光测长装置程序的设计、开发与调试更是重中之重,每一个代码、每一个参数都关乎着项目的成败。
其核心的多模态测量系统,采用了高精度激光传感器,测量精度可达±1‰,这是传统设备无法企及的高度巧妙设计的可调式支架,能够在三个方向上实现±15°的灵活调节,无论面对何种复杂的生产情况,都能轻松应对。
安装测试时间有限,团队成员们充分利用日常停机及仅有的几次检修时间,争分夺秒抢时间干,经过不懈的努力,新装置顺利投入使用,为产线带来了新的希望。
新装置的投入使用,给中厚板4300产线带来了全方位的改变,让其焕发出新的活力。
在生产效率方面,新装置的效果立竿见影。短尺锯片钢的直通率达到了98%,这意味着每月减少了100吨钢材的转运量,生产流程得到了极大的优化。钢板定位时间缩短了一半以上,产线整体效率提高了22%。设备可靠性也得到了显著增强,“机械+激光”的双保险系统,就像给设备上了两把坚固的“锁”。这一系统使设备故障停机次数减少了75%,定尺机挡板受到的冲击力降低了80%,设备使用寿命延长了3-5个维护周期。

产品质量更是迈上了一个新台阶。钢板长度的误差精准控制在了±1.5毫米,这得益于团队精心研发的自适应补偿算法。通过对钢板输送过程中10余项影响因素的深入研究,该算法能够实时调整位置,定位精度直接提高了100%,让生产出的钢板尺寸更加精准,质量大幅提升,也让产品更具市场竞争力,赢得了更多的订单和客户的认可。
如今,在中厚板4300产线上,激光测长装置与定尺剪协同工作、配合默契。钢板能够快速精准地定位,操作工无需反复调整,每块剪切时间缩短了8到10秒,设备更加耐用。对于小于6000毫米的钢板,再也不用额外转运处理,直接在产线上就能完成剪切,生产流程变得更加顺畅高效。
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文字:姜林宪
校对:李舒白
审核:王萍 杨景
出品:首钢京唐融媒体


