
近日,首宝核力检修事业部钢轧轧机班组在MCCR产线一次常规加干油作业中,两台加干油小车接连故障,无法继续执行打油任务,现场机械设备面临着润滑缺失的严峻风险。
“若选择外修,周期需一个月之久,耗时过长!而且现在‘日子’不好过,花一分钱都得好好合计合计。”轧机班组负责人王立伟眉头紧锁焦虑不已。他清楚,如果这两台加干油小车不能及时修复,不仅会对机械设备造成更严重的损害,还可能影响生产线的正常运转。这时班组成员郝利盈提议:“我们能不能尝试自主修复呢?”这一提议瞬间激发了大家的斗志,他们迅速与点检专业进行了沟通,并获得支持,一场自主修复的攻关随即开始。
王立伟带领班组成员仔细查看图纸,拆解加干油小车,研究其各部位组成和内部结构。在拆解过程中,他们敏锐地发现故障的根源在于干油泵曲轴轴承损坏。虽然找到了问题所在,但库房内并无合适轴承,采购会耽误一段时间。“我们不能被这个问题难倒,大不了我们自己购买!”郝利盈的话语中透露出不容置疑的坚定。他立刻行动起来,通过网络搜索,查找最近轴承销售点,就近寻找同型号轴承。在得知1号门外市场就有现货后,王立伟毫不犹豫地自掏腰包购置了所需的轴承。

经过紧张的修复工作,加干油小车终于重新组装完成。当职工们按下启动按钮,看到小车出油正常运转的那一刻,王立伟感慨地说:“虽然我们并非专业的修复厂家,但只要我们齐心协力、敢于挑战,就没有什么困难是我们无法克服的。”
此次自主修复不仅降低了成本——购置轴承仅花费了6元,还大大缩短了修复周期,真正做到了自主修复一小步、降本增效一大步。首宝核力检修团队将继续激励全体员工立足岗位提质增效,提升技术水平,深挖内部潜力,为首钢京唐公司高质量发展贡献坚实力量。

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图文:张鹏展 邢路畅
审核:王萍 杨景
出品:首钢京唐融媒体


