9月19日,首钢京唐镀锡板事业部颁发一则嘉奖令:表彰镀锡作业区郝海峰团队攻克蒸发器难题,奖励2万元。现场掌声雷动,有人轻声嘀咕:“这2万元,他们凭啥拿?”
答案,要从半年前那场一号镀锡机组电镀蒸发器的“攻坚战”说起。
专家束手的“设备僵局”

2025年3月,镀锡作业区一号镀锡机组的蒸发器第一次出现“异常”。
起初只是冷凝水流量小幅下降,没人想到,短短半个月,流量就从正常的每小时3000升跌至每小时1700升。
问题跟着就来。因电镀蒸发器处理能力不足,电镀漂洗水无法及时浓缩处理而导致缓存箱溢流。这流走的可不是水,而是真金白银。
“不能让设备问题影响成本!”部门迅速行动。西马克的工程师来了,蒸发器厂家的技术员也来了。
他们围着设备转,拆了循环风机换叶轮,卸了真空泵装新密封件,连真空度仪表都换成最精准的。为清理蒸发器管道里的污垢,调配专用药剂,连着冲了三天三夜。阀门一个个查,冷却器一遍遍修,浓缩比、真空度调了不下20次。
可按下启动键,仪表盘上的数字纹丝不动。专家们摇着头走了,蒸发器间里的空气像凝了霜。眼看损失还在涨,部门下了决心:“把蒸发器难题列为‘摘牌项目’,谁能解决,就重奖!”
另辟蹊径的“细节破局”

“我来试试!”丁班工艺主操郝海峰站了出来。
他在镀锡车间干了12年,手上的茧子比谁都厚,每台设备的“脾气”都装在心里。没多犹豫,他第一时间找到了班长尹族、设备点检李健男等人,组成了攻关小团队,决心要啃下这块“硬骨头”。
从那天起,他们就把“战场”扎在蒸发器旁。
只要是郝海峰当班,他就戴着磨出白边的安全帽,攥着手电筒,钻进勉强能容下一个人的蒸发器间的窄缝里,管道接口一个一个摸,油污蹭得他工装前襟发亮。尹族、李健男等人打好“配合”,有人守着控制柜记电流、电压,有人盯着流量计核对数值,大家眼睛里满是红血丝,常常错过饭点,就啃几口面包接着盯数据。
这样的日子过了近一周,团队始终围着一个“疑点”打转——一号线风机内部温度69℃,而二号线才36.6℃。所有人都觉得,温度异常肯定是核心问题,可反复检查风机叶轮、线圈,甚至拆开外壳清理积灰,温度还是降不下来。
“不对,这不是问题根源!”一天傍晚,郝海峰盯着两组温度数据,突然开口。他皱着眉分析:“风机温度高确实会影响冷凝效率,可咱们换了核心部件、清了积灰,温度还是降不下来,一定有没查到的地方。”
这话点醒了所有人。他们重新调整方向,把排查范围扩大到风机的辅助系统。郝海峰蹲在冷却管道旁,一点点核对部件,当他摸到冷却液位球时,心里猛地一沉,一号线冷却水管液位球虽然在标准范围内,但相对2号线偏低。“会不会是这儿的问题?”他没敢立刻下结论,毕竟之前没人往冷却液位上想。

于是,他先让点检李健男赶紧找来扳手,慢慢调大冷却进液手阀。随着阀门转动,液位球一点点往上爬,仪表盘上的风机温度也跟着往下掉:69℃、65℃、60℃……当液位球升到25刻度时,温度稳稳停在了54℃。
“快看流量!”尹族突然喊出声,声音里带着惊喜。众人抬头,冷凝水流量从每小时1800升一路往上冲,最后稳稳停在3200升——终于恢复正常了!
可郝海峰没松气。他盯着液位球又看了半天,总觉得不对劲:“为啥液位会自己掉下来?”他顺着冷却管道往下查,蹲在地上找了半个多小时,才在液位柱底端发现一个米粒大的裂口,不凑到跟前仔细看,根本发现不了。
为了确认,他反复开关手阀:堵上裂口,液位能稳住,流量也正常;一打开裂口,液位立马下降,流量跟着跌。
“终于找着病根了!”郝海峰长舒一口气,抬手抹了把脸上的汗,满是油污的脸上露出笑容,眼里亮得很。这一周的熬和查,总算没白费。
“较真劲”成了现场新“家风”
难题解决了,郝海峰团队也没歇着。
“这次修好了,下次再出问题咋办?”他琢磨着,拉着团队用一周时间,又完善了《蒸发器问题排查及专项点检指SOP》。现在,早班操作人员巡检时,得特意看一看冷却液位球;夜班核对润滑流量,少0.1升都要记录;关键测点还设了报警阈值——温度超55℃、流量低于2800升/小时,系统立马响警报。
如今再去镀锡作业区,一号镀锡机组的蒸发器转得稳,冷凝水流量每小时3000升左右,漂洗水缓存箱再也没溢流过。
接过嘉奖令,郝海峰说:“也没啥诀窍,就是多蹲现场,多盯细节。设备不会说谎,问题总能找着。这是咱们工人的‘较真劲’!”
这股“较真劲”,正沿着产线上的带钢,传递到每个岗位。如今的镀锡作业区,不管是设备检修,还是工艺调整,大家都多了一份细致、多了一份坚持。
而那2万元奖励,奖的不只是解决了一个难题,更是奖这份担当、这份较真,奖给所有在岗位上踏实干事的人。
文字:王强
校对:杨立文
审核:王萍 杨景
出品:首钢京唐融媒体

