降本增效不是企业的“选择题”,而是发展的“必答题”。
作为高炉生产的重要环节,制粉喷煤系统素来是氮气消耗的“大户”。三高炉制粉系统3台煤粉收集器犹如钢铁巨人的“肺叶”,每台收集器密布的96支吹扫管道如同毛细血管,每根支管上的14个出气孔每天需要为4000余条布袋提供持续吹扫,为巨人提供“氧气”。实际生产中,原设计出气孔与布袋入口距离达25厘米,加上布袋6米的自身长度,会导致大量氮气在向布袋吹扫过程中发生“逃逸”,无法有效到达布袋底部,需要系统提供更高的气源压力,这种方式不仅造成能源浪费,更增加了生产成本。

面对难题,制粉岗位班长于雪冬眉头紧锁,他缓缓蹲下身子,仔细查看着布袋喷吹装置,脑海中不断回想着布袋喷吹时的模样。“立伟,这压力也不低啊,怎么达不到吹扫效果呢?氮气倒是用了不少,这样下去可不行,得想个办法。”班长抬起头,目光投向旁边同样一脸焦急的李立伟。立伟点头:“是啊,氮气不少用,效果不明显,要是喷吹头再近点就好了。”一句话唤醒了深思中的于雪冬,他突然眼睛一亮:“对呀,咱把各个支管的喷吹头加长不就行了吗!”

说干就干,班长于雪冬以“厘米级”精度展开改善。经过现场测绘与流体力学模拟分析,将现有的吹扫支管出气孔长度由5公分延长至15公分,这样一来吹扫支管出气孔将直达布袋入口核心区域,使氮气喷射路径形成“靶向聚焦”。这个看似简单的改动,使氮气有效利用率提升50%以上,如同为布袋吹扫系统装上了“导航”,让每立方米氮气都精准作用于生产环节。

随着吹扫效率的跃升,吹扫系统氮气压力优化调整了60千帕,吹扫氮气流量降低了40立方米,每年节约氮气成本10万余元。同时由于吹扫氮气利用率的提升,可有效缩短煤粉停留在布袋表面的时间,使布袋可长效保持良好的通透性,不仅可以延长布袋的使用周期,还可以提高系统运行稳定性。这看似简单的改善背后,竟蕴藏着超乎想象的效益。
降成本,需从大处着眼,也要关注细节,需要我们时刻用“放大镜”去探索问题、解决问题。高炉制粉岗位职工将继续精益求精,“解剖麻雀”,为提升企业竞争优势不断助力添能。
图文:李立伟
校对:李舒白
审核:王萍 杨景
出品:首钢京唐融媒体

