大数跨境
0
0

以匠心破困局,以巧手降成本|冷轧部职工自主修复创效纪实

以匠心破困局,以巧手降成本|冷轧部职工自主修复创效纪实 首钢京唐
2026-01-18
3
图片

降本增效,技术先行。冷轧部大力推进降本增效,深化精益管理,积极营造“人人皆可创新、事事皆可降本”的氛围,鼓励职工创新思路,破解难题。面对进口备件“卡脖子”的困境和传统维修模式的高成本消耗,一线职工用一次次的自主修复,将“不可能”变为“可能”,把“废弃件”化为“增效宝”,在平凡的岗位上书写着不平凡的效益篇章。




技术破冰,解进口备件“卡脖子”难题





在冷轧部2230镀锌生产线,炉区助燃风机所用的28台软起动器已连续运行多年,内部接触器老化严重,频繁引发启动故障、电流异常,甚至存在过热起火风险。这批软起动器属进口备件,无现场库存,采购单价高、周期长,成为影响产线稳定运行的隐患。

面对这一难题,2230镀锌电气自动化点检员刘步珍主动担当,查阅资料、请教经验,开展自主修复。他逐台拆解软起动器,对老化触点进行打磨清理,更换辅助触点,并用酒精清洁内部线圈与衔铁,确保动作顺畅;在触点上涂抹导电膏以改善散热,检查并调整弹簧力度,清理消弧罩……经过一系列精细操作,修复后的软起动器各项参数恢复正常,上线后运行平稳,电流稳定。

通过对炉区助燃风机软起动器自主修复,不仅避免了因设备故障导致的长时间停机,保障了炉区生产稳定,还直接节约备件采购费用2.6万元。自主修复以低成本、高效率的方式,显著降低了核心进口设备的维护成本,提升了生产连续性与设备可靠性。







流程再造,变“整体更换”为“精准修复”





1700连退清洗段的液下泵长期处于含碱液、油泥的恶劣环境,泵轴、轴承等部件极易磨损,故障后易引发地坑液位上涨、其他设备泡水等风险。以往处理方式要么整体换新,要么返厂维修,费用高、周期长,严重影响生产节奏。

为彻底扭转这一局面,1700连退机械二级点检王硕决定实施自主精准修复。他首先将故障泵解体,精准定位损坏部件;面对无附件图纸的困难,王硕协同技术人员自主测量、绘制图纸;经过研究决定不再整体换新,仅更换损坏件即可,单台修复成本仅约250元。

该模式实施后成效显著。该工段4台液下泵,年维修成本从原来的3.7万元降至1000元,节省备件费用3.6万元。同时,自主修复快速有效,避免了以往因液下泵故障导致的循环泵、电机泡水损坏,年均可规避次生损失11万元。



冷轧部职工将继续以技术为刃、以匠心为魂,从“小修复”中挖掘“大效益”。他们用智慧与双手,逐步摆脱资源浪费与外部依赖的双重困境,为生产线稳定顺行、为公司高质量发展注入源源不断的基层创新力量。

字:田玉珠 许国安

校对:王宇

审核:王萍 杨景

出品:首钢京唐融媒体

图片


【声明】内容源于网络
0
0
首钢京唐
首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
内容 4107
粉丝 0
首钢京唐 首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
总阅读2.1k
粉丝0
内容4.1k