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创新故事会丨改善,藏在看似寻常中

创新故事会丨改善,藏在看似寻常中 首钢京唐
2026-03-03
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在热基镀锌生产线旁,出口剪的“咔嚓”声日夜不息。然而,在这稳定运行的背后,隐藏着一个让维护人员头疼不已的难题——出口剪连杆上的6个销轴与衬套,每年都要因磨损而更换一次。每次拆卸,都是一场“硬仗”。

 “这活儿太费劲了!”点检员王天宏一边擦汗一边摇头,“衬套是过盈配合,拆一个就像拔一颗锈死的钉子,6个全拆完,得折腾快5个小时。”一旁的同事也跟着叹气:“要是能有个专用工具就好了……”

这句话,像一颗种子,落在了王天宏的心里。首钢京唐的特色——QTI精益管理,其中“自主改善、降本增效”不正是鼓励大家动脑筋、动手解决实际问题吗?“我们不能总是被动应付,得主动改变。”他暗暗下了决心。







变废为宝:从“废旧件”到“关键件”的巧思

改善的想法有了,但怎么做呢?购置专用液压拉马费用高、周期长。在一次库房取备件中,王天宏的目光落在了一个废弃的联轴器轴头法兰上。它质地坚硬,结构规整,外圆尺寸似乎……正合适?一个念头闪过:“能不能用它做拆卸工装的底座?”

他立刻找来尺子测量,发现其外径恰好大于衬套内径、小于衬套外径——完美符合作为受力支点的条件!这个发现让他兴奋不已。原来,所谓的“废料”,只是放错了地方的资源。在QTI倡导消除的“七大浪费”中,变废为宝不仅是节约成本,更是一种思维方式的转变。




从零学起:绘图设计与工装成型之路

有了核心创意,但如何将它变成可用的工装?王天宏并非专业设计出身,但他深知“不会,可以学;不懂,可以问”的道理。他利用休息时间学习机械制图知识,学习制图软件的基本操作。他对照着设备图纸,一遍遍勾勒工装的结构草图:底座、本体、紧定螺杆、活动头……

“这里壁厚够不够?”“这个螺纹受力是否可靠?”他反复推敲,与同事们讨论,甚至模拟受力分析。渐渐的,一套由底座(废旧法兰)、M24紧定螺杆、厚壁管本体、可换活动头组成的专用拆卸工装设计方案,在图纸上清晰起来。这个过程,让他深刻体会到:QTI改善不仅是动手,更是动脑;不仅解决当下问题,更提升个人能力。





团队协作:从“一个人”到“一群人”

设计完成后,制作成了关键。王天宏没有单打独斗,而是将想法在点检区域分享,立刻得到了维护班长和工友们的支持。大家分工协作:有人负责下料切割,有人负责焊接组装,有人去库房匹配标准件。“咱们自己做的工具,最懂咱们自己的设备!”在共同的目标下,团队的凝聚力与创造力被充分调动起来。

这正是QTI所倡导的“全员参与、自主改善”的生动体现。改善不是某个部门或某个人的事,而是所有岗位员工都能参与、都应贡献智慧的集体行动。




成效卓著:效率提升的生动实践

工装制作完成,首次投入试用。当王天宏将工装底座顶住衬套,本体抵住设备基体,用扳手缓缓旋紧螺母时,周围的人都屏住了呼吸。“动了!出来了!”随着衬套被平稳拉出,现场响起一阵欢呼。原本需要近5小时的拆卸工作,现在不到1小时就能完成,效率提升超过80%。除了时间的显著节约,人力投入也得到优化,大大减轻了维护人员的劳动强度,提升了操作安全性。同时,工装设计了可更换的活动头,能适应多种规格的轴套,实现了“一机多用”,为后续类似设备的检修提供了标准化、高效化的解决方案。



回顾这次从无到有的创造过程,它不仅是一次技术上的小突破,更是一次思维与行动上的生动课。它让我们看到,那些看似寻常的工作场景中,往往蕴藏着提升的可能。从察觉不便到萌生想法,从动手尝试到协同落地——每一步都离不开观察、思考与实践的结合。

这也让我们体会到,好的方法往往孕育于日常之中。它不一定是宏大的构想,也可以是对细节的持续关注与微调;不一定是昂贵的投入,也可以是对现有资源的重新认识与运用;不一定是单打独斗的成果,更可以是团队智慧与协作的结晶。

正如王天宏在分享中所言:“改变往往就藏在我们每一次留心观察、每一次认真思考、每一次亲手尝试之中。”这套由废旧法兰改造而来的拆卸工装,不仅轻松拆出了衬套,更悄然拆解了惯性的思维,组装起持续向前的信心与能力。

期待在每一天的平凡岗位上,都能诞生更多这样源于实践、成于协作的改善故事,让进步在点滴中累积,让价值在手中创造。


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文字|郝广富 许国安

校对|李舒白

审核|王萍 杨景

出品|首钢京唐融媒体


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【声明】内容源于网络
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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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