9月10日这天,炼铁厂对烧结机停机12小时,集中自身的力量进行检修,在烧结主机这一“主战场”上,“滋滋”的电焊声伴随着弧光闪烁。来自高炉、烧结、维修、运行、原料五大车间的维修力量汇聚起来,十一档电焊工拉开了阵势,展开了一场“烧结机风箱漏风焊补”的攻坚战。

为了节约维修费用,炼铁厂组织开展了这场“大会战”。根据公司降本会议精神,炼铁厂制定了具体降本措施与计划,在炼铁骨干、员工共同的努力下,8月份生铁成本、烧结矿成本下降,完成降本目标。针对9月份成本指标,在8月中下旬炼铁厂厂长周龙池就召开了多次厂办、骨干会议,明确职责、分解降本目标,进一步缩小与行业差距,深入对标挖潜,要求在备件材料申报、零星任务申报上,能够自己做的、可以节约代用,在申报时都要综合考虑、统筹安排。
这台烧结机自2007年运行到现在已有八年之久,一直承担着为高炉生产提供优质烧结矿的重任,然而其风箱还从未好好地大修过一次,运行这么久,主机的风箱法兰的石棉垫片由于受高温、负压的作用,渐渐失效,漏风率逐渐增大,由此导致了电耗增加且影响烧结矿的质量。
为了降低烧结工序能耗,进一步提高烧结矿成品率与质量,降低烧结矿成本,炼铁厂班子会议决定组织自身力量,去解决烧结主机风箱漏风问题,为此9月10日安排对烧结进行 10小时的计划检修,此次工作的主要目的是堵漏风,主要任务是焊补11个风箱的箱梁和风箱法兰。

原本这项工作是需要委托外委实施的,因为工作量大,施工难度大;为了最大程度降低烧结维修成本,厂部领导讨论后决定安排5大车间的骨干、焊工组织实施。在本企业,不管本职工作是不是电焊工,只要有焊工证就可以,车间合理调整这些员工的工作时间,对各车间的工作任务进行了明确分配:维修车间、设备负责4-8号风箱法兰和箱梁进行焊补,高炉车间负责9-10号风箱,原料车间负责11号风箱,烧结车间负责12-13号风箱,运行车间负责14号风箱。当天中午大家吃饭都在现场,吃好饭都没有休息一会儿,立即又抓紧时间干了起来。五大车间的车间主任、副主任也都来到烧结主机旁为自己的“参战将士”鼓劲。
“本来是要外委做的,但起码要花六、七万元钱,由于工作量大,还需分几次完成,检修时间会拉长。结合当前企业形势,我们就想到把炼铁厂自己的维修力量全部集中起来,预计花10小时突击完成这一艰巨的焊补任务。各车间领到任务后,都提前到现场熟悉环境,制定检修方案,准备检修辅材,工器具提前一天吊装至现场。”在现场,炼铁厂厂长助理陈新生这样说。
当天下午三点三十分左右,经过六个半小时的拚抢,11只风箱漏风法兰焊补全部完成,开始安装烧结台车,至下午五时左右,整个检修任务全面完成,烧结机具备开机恢复正常生产的条件,烧结主机漏风情况得到明显改善,从运行效果看,风箱负压有所下降,主抽电机电流也明显下降,达到降本增效的目的。
