节能降耗,既是保障企业正常生产经营,实现公司健康可持续发展的长久之计,也是企业适应市场需求,挖潜增效,提高竞争力的必然选择。近年来,轧钢厂结合生产经营现状,立足自身岗位,通过一项项小技改、小创新,一点一滴挖潜,一分一毫增效,不断助力公司转型发展的步伐。
节能降耗找“源”点
—强化管理—
大河有水小河满,大河无水小河干。轧钢厂全体干部职工紧抓节能增效发展大局,在李明厂长的带领下,激活“节能”源头,深挖“创效”潜力,成立了以厂部为核心,设备条线为主体,生产车间辅助管理的轧钢能源管理小组,建立了涵盖水、电、气等全部能源设施的节能降耗管理机制,开展日常节能降耗宣传、落实小改小革项目、能耗比对监控,以及配合能源条线进行落后设备淘汰等工作,有力确保了节能降耗工作落地生根,形成了“全员节支、岗位创效”的良好局面。
节能降耗挖“金”点
—实施落地—
你有节能增效的妙招,我有提效增效的良药。针对现有生产模式的变化,轧钢厂全面对现有能源介质使用进行优化、对能源设备利用停用设备及废旧物资等手段进行独立改造,节能降耗、降本增效。
针对冶炼产能退出后压缩空气供应问题,轧钢厂根据自身生产情况,自主开展压缩空气气源置换项目施工,停用原41m³和60m³空压机,采用其他分厂停用的20m³空压机予以改造。项目改造成功后,全年平均月度电耗较2020年平均月度电耗降了约66000KWH,消耗仅为原来的三分之一,在满足生产的同时,大大降低了电耗,节能效果非常显著。
除此之外,《轧钢厂去应力电退火炉调整生产模式》项目,节约能源,降低电费,电费下降2000元/炉,全年可节约电费数十万元;《轧钢厂合理开放浴室、节约水耗》项目实施后水耗下降90%,费用同比为此前约8%;《轧钢厂精整探索用冷却水改自来水》项目降低管网工业水大量流失和水处理水泵电耗浪费问题,使轧制停产期间公司工业水停供得以可行,降低整体水耗和水泵电耗,解决了存在的跑冒滴漏问题。
以上项目都极大降低了能源介质耗量,节能降本效果显著,为轧钢厂转型期间的生产稳定提供了有力的保障。
节能降耗抓“节”点
—奖惩并施—
省下来的就是挣下的,节能增效大有可为。轧钢厂坚持刀刃向内,携手并肩,集思广益谋划破解难题的实招、硬招,充分调动员工参与节能降耗工作的主动性,鼓励员工“献一计、出一策、干一事”,并对于提出的比较好的项目或参与实施的相关人员,给予一定的奖励。真正让“金点子”生“金”,好举措落地。同时,轧钢厂能源管理小组对日常各车间组室开展检查,对于长流水、无人灯、无人扇、无人空调等现象,一经发现,也会给予处罚,从而让每个员工都树立节能减排的意识,从身边点滴做起。
浪费不以量小而为之,节约不以渺小而不为,降本只有起点,增效没有终点。全体轧钢人将立足岗位,集思广益,加强过程控制,建立长效机制,厉行节约挖潜增效,为公司转型发展贡献力量!
作者:贾志双 编辑:媛媛
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