大数跨境
0
0

【现场透视】炼钢部实现无氟炼钢

【现场透视】炼钢部实现无氟炼钢 首钢京唐
2014-03-17
0
导读:本报讯 通讯员王少军 李勇报道 炼钢作业部重点增收节支项目之一,无氟化炼钢攻关取得重大突破,今年头两个月

本报讯  通讯员王少军 李勇报道  炼钢作业部重点增收节支项目之一,无氟化炼钢攻关取得重大突破,今年头两个月共炼钢4077炉,冶炼钢水145.80万吨,萤石消耗由去年的平均0.7千克/吨钢降低为零,仅此一项两个月降低冶炼成本180.79万元。

加大无氟化炼钢的推进力度。萤石是转炉炼钢常用的一种辅原料,其主要作用是降低炉渣熔点,加快转炉化渣反应的速度,改善钢水的流动性,缩短冶炼周期,同时加快夹杂物的上浮,提高钢水洁净度。由于京唐炼钢节奏快、品种多、低温少渣的“全三脱”冶炼占较大比例,以前50%以上钢种需要使用萤石促进化渣,平均每炉加入萤石300至800千克。萤石的主要成分为氟化钙,不仅容易侵蚀炉衬砖,增加补炉的作业量和成本,而且在与高温钢水发生化学反应的过程中,一些氟离子会发散到空气中,污染环境,不利于职工健康。因此推广无氟化炼钢是炼钢工艺发展的必须趋势。炼钢区成立了由主任助理袁天祥、作业长王建斌和四班炼钢工组成的课题攻关组,从2013年四季度开始,加大攻关力度,逐步摸索出一套适合京唐炼钢工艺升级方案。

创新工艺化解难题。业内人员常说“炼钢就是‘炼渣’”,早化渣、化好渣、控制炉渣中的氧化钙、氧化镁、全铁含量,防止炉渣返干是炼钢造渣的关键。减少萤石加入量以后,炼钢操作中遇到了炉渣发粘、脱磷困难、氧枪容易沾粗、炉衬容易“结瘤”等一系列难题。攻关组人员收集了300多炉钢水的数据,分析不同铁水条件,不同造渣料冶炼反应的规律,有针对性地制订措施,一一化解难题。炉渣发粘是制约攻关的“瓶颈”,容易引发炉渣“喷溅”、氧枪沾粗、成分波动等许多问题。王建斌和炼钢工陈香等同志双管齐下,一方面优化氧枪参数,根据碳氧反应初期、中期、后期的不同情况,动态调整枪位,供氧强化,防止炉渣返干;另一方面,调整造渣料配比和入炉时机,将以前一次加料,细化为小批量、多批次加料,化解了工艺难题,

提高岗位操作技能。京唐炼钢推广无氟化炼钢工艺,比其他钢厂的难度更大:转炉冶炼要“常规”和“全三脱”两种模式,而且经常穿插冶炼;品种钢种类多,多个品种经常交叉冶炼;炉型较大,供氧强度大,给炉况判断造成困难。在攻克了工艺关以后,更重要的是要攻克操作关,让岗位职工掌握新的技能。炼钢区组成服务组,深入四班进行现场服务。对一助手、二助手等重点岗位人员进行“一对一”的培训。“留渣”炼钢是降低成本的主要措施,然而,“留渣”量的多少直接关系着冶炼操作的稳定性,“留渣”量少起不到降成本的作用,“留渣”量过多,容易造成成分异常波动,甚至引起炉渣喷溅。目前判断“留渣”量是否合适,主要是凭借岗位人员的经验。这些都增大了无氟化炼钢的推广难度。高宠光、王建斌等服务组人员不断总结操作经验,对重点岗位的操作进行了优化、固化。同时炼钢区制定一系列的奖励机制,有力地调动了职工的积极性。从去年10月份开始,萤石加入量逐步降低。2013年11月无氟炼钢比例为70%,12月提高90%。2014年1月达到100%,比作业部原定的攻关时限提前了2个月。由于取消了萤石消耗,炼钢成本平均降低1.24元/吨,全年预计降本增效1097万元。

【声明】内容源于网络
0
0
首钢京唐
首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
内容 4107
粉丝 0
首钢京唐 首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
总阅读53
粉丝0
内容4.1k