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【降本增效】黄爽:马口铁轧制技术攻关月创效几十万

【降本增效】黄爽:马口铁轧制技术攻关月创效几十万 首钢京唐
2014-04-10
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导读:黄爽是2008年毕业分配到热轧部的大学生,学的是计算机专业,在热轧从事二级模型研发工作,他热轧自己的专业和工

黄爽是2008年毕业分配到热轧部的大学生,学的是计算机专业,在热轧从事二级模型研发工作,他热轧自己的专业和工作,在消化和吸收国外先进轧制模型的基础上,又大胆开发应用,技术攻关,他在马口铁轧制技术上的取得的成果,每月可节省轧制费用几十万。

随着人们生活质量的不断提高,包装容器行业越来越广泛的应用了马口铁,其具备良好的密封性、保藏性、避光性、坚固性和特有的金属装饰魅力。公司看准了金属包装市场,决心开发自己的马口铁,可是马口铁要求的轧制技术高、难度大,很多技术诀窍都是封锁的,没有现成的经验可以借鉴。在热轧的实际生产中,黄爽发现1580产线生产中山中粤宽度控制偏差8-20毫米有特殊要求的马口铁订单,每次生产的前几块马口铁宽度控制大都不稳定,出现了多卷超宽脱单,多卷带钢宽窄。针对这个现象,黄爽开始琢磨提高马口铁宽度精度的办法,在这项课题中,没有经验可以借鉴,因为各家钢厂都在抢占这个市场,都是封锁自己的技术秘密,只有从实践和模型上入手。为此,只要是轧制马口铁,黄爽就在现场仔细观察,绘制曲线,分析轧制参数,经过3个月的摸索,他找到了原因。

热轧1580产线带钢宽度控制稳定后,在宽度自学习系统的作用下,宽度偏差基本稳定在8-9毫米。之前1580产线生产宽度偏差为0-15毫米的马口铁,宽度控制已基本稳定,即宽度自学习系统参数较为稳定。在生产宽度偏差为8-20毫米的马口铁时,由于模型按照PDI中目标宽度进行模型设定,所以模型仍保持先前稳定状态下的宽度偏差值,即8毫米左右,该值正是中山中粤马口铁宽度偏差的下限,这就容易造成带钢成品整体宽窄或偏窄。虽然操作工能通过增大宽补值使该次生产中后续带钢宽度得到控制,但这又破坏了先前模型形成的稳定。于是,当生产中宽度偏差在8-20毫米和0-15毫米之间变化,都会破坏稳定,再次达到新的稳定,造成模型参数的不稳定,容易造成宽度控制问题。问题分析出来了,他就研究解决办法,最后他将带钢PDI目标宽度提高8毫米,宽度控制偏差范围由8-20毫米调整为0-12毫米。完成以上更改之后,当生产中宽度偏差在0-12毫米(对应之前的8-20毫米)和0-15毫米之间变化,只会产生较小波动,模型参数较稳定,对带钢宽度控制影响也不大,问题解决了,由于成材率提高了,这项技术攻关每月至少可为公司增收32万元。黄爽的科技攻关既解决了质量问题,又实现了增收节支。

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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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