攻关路上青春的脚步
——记炼钢作业部汽车板用钢攻关组的青年人
炼钢作业部汽车板用钢攻关三年迈出三大步。汽车板用钢种类由3种扩展到34个牌号,产量由每月1万吨增加到9万多吨。顺利通过了福特、马自达等知名汽车厂家认证,并出口德国。在这当中,汽车板用钢攻关组的年轻人,倾注了大量的心血。
赵长亮:挑起汽车板攻关的大旗
刚刚调到生产技术室,担任炼钢工艺组组长的赵长亮,兼任汽车板攻关组组长,不仅出乎本人的意料,同时也不被一些同事看好。
赵长亮是山东潍坊人。他2007年北京科技大学研究生毕业来炼钢部工作,先在炼钢区实习,随后担任炼钢区技术员和值班作业长,2011年调到生产技术室。
不久,领导动员他兼任汽车板攻关组组长,小赵心里直犯合计。汽车板包括面板、内板、结构钢、车轮用钢等不同系列,又细分为普通IF钢、含磷高强板、双相汽车板等几十种品牌。随着汽车制造技术的不断升级改进,汽车用材日益高强化、轻量化、超薄超宽化。相应地,不仅要求铸坯具有良好的内部和表面质量,能够满足后期的深冲、韧性、焊接、表面喷涂等共性的质量需求,而且每一个汽车厂家对产品质量的要求也有差异,必须满足重点客户的个性化需求。稍有失误,轻则影响合同兑现,重则引起质量异议,给公司造成负面影响。论资历,论能力,自己并不比前三任组长占优势,会不会重蹈覆辙呢?
不服输的性格,使赵长亮选择了挑战。他对组员们讲,“提高汽车板产量和质量,不仅是提高赢利能力的经济问题,更是提升京唐品牌影响力的战略问题。公司给我们提供了一流的工装条件,我们就要敢于‘亮剑’,抢占汽车板市场。”
一马当先,万马奔腾。赵长亮和攻关组成员,认真分析了京唐汽车板研发和生产形势,各个成员按专业进行分工,确定攻关目标,制订推进措施,经常进行专题分析。在新品种开发期间,赵长亮提前制订方案,全程进行跟踪,逐炉分析数据,经常忙碌到深夜二三点钟。
汽车板的研发难,保持质量稳定更难。赵长亮从基础抓起,建立工艺稳定的机制。完善“一贯制”质量体系,细化质量跟踪责任返摊制度;全面推广岗位标准化操作,杜绝习惯性操作;组织定向培训,每次开发新品种,都要进行专题培训,并进行技能测评;引进六西格玛管理体系。2013年,参与公司级的提高汽车板命中率“黑带”项目。汽车板FC级命中率由80%提高到90%以上。
李勇:发挥“全三脱”炼钢的优势
来自新疆的炼钢区技术员李勇,在生活中有着西北小伙风风火火的性格,在攻关中也有细腻柔韧的一面。
采用“全三脱”工艺冶炼汽车板用钢,具有钢水洁净度高、冶炼节奏快、合金消耗低等诸多优势。然而,也存在着“半钢”热量低、渣量少、冶炼周期短等困难。如果处理不当,优势反而转变为劣势。
李勇和炼钢课题组同事一起,先后攻克了因热量低引起的氧枪打不着火,干法系统混气报警;因渣量少渣层薄,造成的钢水异常“增氮”;因冶炼周期短造成的自动化炼钢命中率低等10多道难题,使汽车板用钢冶炼炉数、炼钢终点命中率等重点工艺指标大幅度提高。
在降低钢中全铁攻关过程中,李勇粗中有细的性格发挥出了较大的作用。铁水在降碳、脱氧的化学反应过程中,一小部分铁水,一些铁合金中的铁元素,不能完全氧化还原成钢水,而是形成游离状态的“全铁”,混在钢水和炉渣中间。钢水中的“全铁”比例如果较高,不仅降低铁水的收得率,增加钢铁料消耗,更为严重的是会降低钢水的洁净度,影响铸坯质量。李勇经常冒着高温盯在炉前,观察不同工艺条件下的钢水反应差异,提取不同阶段的炉渣样子,反复化验对比。逐步总结出优化氧枪枪位、流量、压力控制,提高氧化铁还原比例;优化铁合金配加操作,将原来大批量入炉改为小批量多批次入炉,提高铁元素的吸收率;动态调整底吹供气。在冶炼后期,增加供气强度,加强钢水搅拌,促进“全铁”还原和杂质上浮。这一套“组合拳”下来,转炉终点“全铁”由24%降低到18%,汽车板炼成率达到98.3%,同比提高1.72%。
黄财德:实现对钢水指标的精准控制
汽车板属于低硫、低磷、超低碳品种,对钢水成分要求非常苛刻,一旦发生钢水二次氧化、吹氧升温、二次配加合金等情况,轻则降级降价,重则造成品种改判。
精炼工序对钢水成分、温度的精准控制是汽车板炼成率高低的关键环节。来自山东的梁山“好汉”、精炼区工程师黄财德果然出手不凡。
精准控制钢水中的碳含量是炼钢工序的重点和难点,直接关系着汽车板的炼成与否。精炼脱碳的主要工艺是通过RH炉真空循环。然而,一段时期,存在着脱碳效果不稳定的问题,对成分稳定、生产节奏造成影响。
小黄运用六西格玛管理工具,组织课题组人员收集了2000多炉钢的数据,归纳出真空度下降速度、环流气流量变化、合金调整时机、温度控制方式等影响因子40多个,并逐一制订改进或控制措施。
不同的钢水温度条件下,碳氧反应的强度和速度不一样,对碳命中率影响较大。小黄冒着高温,在反应前期、中期、后期不同阶段采集数据,总结成分、温度、反应周期与碳的对应关系。经过两个多月的持续攻关,黄财德和同事们终于开发出一种适用于京唐300吨RH精炼炉的“快速脱碳”工艺。这项创新成果,顺利通过公司六西格玛“绿带”跟随项目的验收。
经过不断优化、固化,RH精炼炉“快速脱碳”工艺,更加成熟稳定。小黄及时总结经验,编写小教材,对四班职工进行培训,很快应用到日常的生产中。汽车板的真空处理周期缩短5分钟/炉,提高了汽车板的精炼能力,出站钢水的碳含量全部低于10ppm,满足了汽车板的质量要求。
李峰:打通汽车板钢生产的“最后一公里”
保持稳定的浇铸控制,保证铸坯良好的表面和内部质量是汽车板用钢生产的“最后一公里”。这最后一个“接力棒”,自然落在连铸一区作业长李峰手里。
李峰是个身高一米八多的东北帅哥。2008年从昆明理工大学硕士毕业,一直在连铸从事技术管理和生产组织工作,积累了大量的实战经验。在汽车板研发生产过程中,他总是能够及时发现并解决连铸工序遇到的难题。
降低浇钢“套眼”。“套眼”会引起铸机拉速波动,造成汽车板降级降价,影响合同兑现,同时推高连铸成本。李峰组织连铸课题组人员,逐道工序分析“套眼”产生的原因,制订改进措施。他们对中间包包型进行改进,优化了钢水的流场,促进了夹杂物上浮。开发出适合京唐铸机的专用保护渣,降低了钢水二次氧化的发生机率。中间包水口处,最容易聚积钢水中的杂质,使水口内么逐渐缩小,如果不及时清除,就会套死。李峰查阅了大量资料,参与开发出一种新型的空芯塞棒。在浇钢过程中,高压氩气从塞棒头部的气孔中不断涌出,对水口进行时实吹扫,保证了水口内壁的光洁。改进以后,汽车板水口寿命由3炉/支提高到6炉/支,每浇次节约连铸的耐材成本5万多元。
解决浇钢异常“增碳”难题。汽车板对碳的要求十分苛刻,为精准控制终点碳含量,李峰动了不少脑筋。他参与开发低碳专用保护渣,开发新型低碳中间包打结料。然而,生产一些高端汽车板时,容易出现异常“增碳”现象。李峰进行跟踪分析,终于开发出一种新型的涂料,涂上这种涂料,减少了中间包耐材中的少量碳元素稀释到钢水中,使用新型涂层的中间包增碳量控制在3ppm以内,比改进前降低2ppm,汽车板 11级、12级的命中率,由2012年的70%提高到目前的90%以上。
由于汽车板产量的提高,品种结构的优化,全年可实现降本增效900多万元。在中国钢铁协会第18届年会上,赵长亮代表京唐公司交流了汽车板用钢攻关的学术成果。
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