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【京唐地带】"捞"出来的效益

【京唐地带】"捞"出来的效益 首钢京唐
2015-03-16
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导读: 炼钢部职工在打赢提质增效攻坚战中,处处精打细算,在保证正常生产的同时,深挖细抠降低成本。脱硫作业区捞

炼钢部职工在打赢提质增效攻坚战中,处处精打细算,在保证正常生产的同时,深挖细抠降低成本。脱硫作业区捞渣工,通过优化操作,加强日常维护等措施,使捞渣耙平均寿命提到239.3次/套,比计划寿命提高了一倍多,每月降本增效4.72万元。

4座脱硫站每天要处理铁水85-90包。随着镀锡板、汽车板、管线钢等高端品种钢比例的增加,要求入炉铁水达到100%脱硫,出站终点硫要100%低于10PPM。这两个100%的质量标准,处理时间会比较长,也增加了岗位操作的难度。

铁水捞渣是脱硫处理的一道重要工序。它既是脱硫的第一道工序,也是最后一道工序。铁水进站以后,首先要进行前捞渣,减少铁水中的杂质,便于铁水与脱硫剂产生化学反应,从而减少铁水中的硫元素;脱硫处理完毕后,要进行后捞渣,防止渣中的硫再次还原,造成异常“回硫”。

捞渣耙是捞渣机的关键部件,每处理一包铁水,要进行前后捞渣10多分钟。由于捞渣耙需要反复深入到1400度的高温铁水中工作,很容易出现变形、开裂。捞渣耙的计划寿命为100次/套,实际寿命常常低于计划。

四班捞渣工张学斌、陈弘翔、赵庆立、刘建兴等师傅,看在眼里,急在心上。他们清楚,一对捞渣耙成本2.2万多元,两台捞渣机一个月多用一套,就要花费5万元,更换一次捞渣耙,需要经过停机、冷却、清理、拆除、更新、调试等10多个环节,至少要三四名职工忙活二三个小时。他们决心攻克捞渣耙寿命低的难题。

这些捞渣工中,除了甲班的张学斌28岁,其他都是年过五十的老师傅。这个攻关团队从组建起,就不被别人看好。但这些同志却信心十足,他们讲,“‘小偏方’往往能治好大毛病,你们就等着瞧好吧。”

他们真的上了心。认真记录每一包进站铁水的重量、温度、铁包净空、渣层厚度、捞渣时间、终渣成分等重要参数。每次操作完毕,仔细观测捞渣耙形状变化,关键部位的侵蚀程度,从中摸索规律,琢磨改进办法。

功夫不负有心人。很快,他们找到了影响捞渣耙寿命的三个主要原因。一是捞渣时间长,动作比较频繁,增加了铁水侵蚀时间;二是有时清理沾渣不及时,渣耙经过高温后强度下降,在重力作用下发生变形;三是个别职工操作不规范,发生沾渣以后,按规定应该人工用工具清理,可是有的人为省事,用开闭渣耙不断撞击,造成边沿变形甚至破损。

他们很快制订出应对措施。动态调整铁包倾斜角度,使铁渣集中在一块,根据渣层厚度,控制渣耙插入的深度,经过不断优化操作,使捞渣时间从平均10分钟,缩短到平均7分钟,缓解了侵蚀速度。并且,每次工作前,他们用专用涂料仔细涂抹渣耙,降低沾渣机率,每次捞渣结束,认真检查,发现渣耙沾渣及时进行清理。规范沾渣操作,严禁撞击渣耙。

他们的“科研”成果得到了大家的认同。作业区将主要内容补充到岗位标准化操作规程中,并安排这些老师傅担任“小教员”,现身说法培训四班同事。在大家的共同努力下,目前,两台捞渣机的渣耙平均寿命达到239.3次/套,最高达到397次/套,比设计寿命提高一两倍。 (韩燕侠)



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