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精心呵护高效铸机的有心人——刘锋国

精心呵护高效铸机的有心人——刘锋国 首钢京唐
2016-04-12
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导读:精心呵护高效铸机的有心人——记炼钢作业部点检工程师刘锋国

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精心呵护高效铸机的有心人

——记炼钢作业部点检工程师刘锋国


    刘锋国,2008年毕业于河北工业大学,目前主要负责炼钢部连铸一区两台2150连铸机的维护工作。他外表斯文沉稳,在设备改造上却敢想敢干。近期,他完成了三项小改小革,不仅保证了铸机的功能精度,而且每年降低维修成本75万元。

给铸机一颗灵动的心

    京唐炼钢的连铸机,最大的优势是高拉速、高产量。然而,由于大宗订单减少,近年来,连铸生产以小批量、多规格、“短浇次”为主。为提高铸机作业率,降低浇钢成本,炼钢部相继开发了一些新的技术。

    推行结晶器在线调宽技术,就是其中一项重要手段。

    2150连铸机,虽然可以浇铸宽度1100毫米至2150毫米之间的铸坯,但是按原来的设计,每浇铸一种不同断面的铸坯,都要重新组织一个浇次。这样一来,不仅要增加一个小时的“备机”时间,而且要消耗一个中间包。每修砌一个中间包,要增加耐材成本4万多元。

    近年来,炼钢部在线调宽技术取得较大进展,目前最大调宽量可达250毫米,实现了同钢种不同断面的连继浇铸。

    刘锋国解决了推广在线调宽技术的一大设备难题。

    结晶器调宽的整个动作,是由4个电机通过万向轴,带动结晶器窄面,来调节结晶器的宽度和锥度。因此,要求这些电机必须性能稳定,否则,轻则电机动作不同步,不具备连继浇铸的条件,重则因为“跑锥”,造成板型变化,甚至引起漏钢事故。

    攻关初期,调宽电机故障率较高,一方面影响班日计划兑现,一方面制约着在线调宽技术向四班推广。

    刘锋国主动请战,要解决这一难题。

    调宽电机安装在结晶器下面的机箱内,平时无法观察。他就利用“备机”间隙,下到三四米深的机坑里,仔细观测电机、轴承、减速机外观和参数变化。很快,他找到了“病因”。在浇铸过程中,会产生大量的高温高压蒸汽,一部分蒸汽窜入机坑,容易造成电缆、插头对地绝缘不足,从而不能正常工作。

    刘锋国查阅了大量资料,从潜水泵电机上得到启发,决定取消插头和插座,用密封圈保护电缆、插头。在设备工程室的帮助下,联系厂家先尝试改造两台电机。改造期间,刘锋国盯在现场,和师傅一起解决了10多项难题。编码器是控制机械动作的神经系统,由几十根数据线连接。这些数据线的端头颜色不同,标识都是用外文缩写。刘锋国一根一根核对、测量,终于调试好了编码器。

    细心的刘锋国,很快掌握了改造电机的技巧。剩余的14台电机,他组织维检人员进行改造。通过优化方案,仅用0.8万元,就能完成一台电机的改造。节约外委费用25万元。

巧改横移车限位器

    一段时间以来,横移车故障率高,成为制约生产稳定的一个难题。每台铸机有两台横移车。安装在铸机出坯辊道的尾部。铸机浇铸出来的铸坯,源源不断地通过辊道传送过来,经过横移车横向推动,码放在垛板台上,再用天车倒运入库。

    如果横移车出现故障,出坯辊道上就会出现“堆坯”现象,轻则就会造成铸机拉速波动,影响铸坯质量,重则造成铸机“非计划停浇”,影响生产计划的兑现。

    刘锋国决心攻克这一难关。找到故障源点,是攻关的前提。一有空,他就盯在铸机旁,仔细观测横移车运行情况。一台横移车长12米多,宽6米多,由钢架结构,液压升降,电气控制多个系统组成,需要一点一点进行排查。

    经过逐步排查,他发现横移车动作不准确,不是冲过极限,就是动作不到家,占故障很大比例,他顺藤摸瓜,发现原来厂家设计的横移车限位开关不“灵光”,是造成横移车动作不准的“病根儿”。

    限位开关安装在横移车的大梁上,当它碰撞到限位支架后,就会停止运行。由于横移车自重近半吨,再加上30多吨重的板坯,会产生很大的冲击力,限位开关的手柄经常出现变形、断裂等现象,造成横移车动作失控。以往发生这些问题,一直是更换新的限位开关。

    刘锋国另辟蹊径,提出将限位开关由“触碰式”改为“感应式”的改造方案。然而,一般的“感应式”开关的信号有效距离只有5-10毫米,无法满足需要。他一有空就上网查资料,多次联系厂家,终于开发出一种感应距离40毫米的开关。

    改造以前,每个限位开关900多元,新型开关只要450元;改造以前,每台铸机平均每年更换限位开关20多个,现在每年更换两个,一年可节省2万余元。

切割车不再掉链子

    每台连铸机有两台切割车,高压的煤气氧气火焰,通过喷嘴,将铸坯按定尺切断。如果切割车出现故障,铸机就要被迫停止浇钢,影响到生产计划的兑现。

    切割车结构复杂,由运行系统、升降系统、供气系统、控制系统等组成,由于长期在高温环境下作业,发生故障的机率比较高。一段时间,切割枪的升降系统故障较多,严重影响到铸机正常生产。

    大家纷纷把目光投向刘锋国。他坦诚地说:“制约生产的难题,就是设备改造的课题。我不敢打保票都能解决掉,但是一定尽最大的努力。”

    切割车近乎密闭,工作过程中会产生巨大的热量,并产生一些噪音和粉尘。刘锋国经常站在出坯辊道旁边,打着手电观察升降导槽轮、升降链、接近开关、定尺挡尺等部件的运行情况,一项一项排查异常点。

    有的观测,在设备运行期间无法进行,他就拆开旧的切割车,分析动作过程,测量信号变化。经过反复比对,他发现了原有的限位保护装置存在的问题。

    切割车要根据板坯的厚度,调整切割喷嘴支架的高度,保证将板坯切断,又不伤害支撑的辊道。为防止切割支架顶坏上方的冷却水箱,里面安装了一个极限开关。然而,由于接近开关与挡尺的距离靠近过短,停车信号容易发生滞后,造成升降链等损坏。

    刘锋国通过增加接近开关,并对控制程序进行了修改,解决了困扰生产的设备缺陷。改造以前,每发生一次切割车升降故障,要停机2-4小时,改造以后,按每台铸机每年减少一次故障,就可节约32万元。

刘锋国常说:“管设备要有两不怕的精神,一不怕找麻烦,二不怕担风险。通常情况下,我们多一点麻烦,职工就多一分方便;我们担一些风险,设备就少一些缺陷。以后自己还要进行更多的小改小革”。

(王劲 闫凡熙)



扩展阅读:

“首钢京唐十周年”之一《沧海变桑田》(围海造地时期)

“首钢京唐十周年”之二《崛起新钢城》(工厂建设时期)

“首钢京唐十周年”之三《大道无遮拦》(生产经营时期)


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