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节电300万度!首钢京唐发电机组挖潜效益大

节电300万度!首钢京唐发电机组挖潜效益大 首钢京唐
2017-03-21
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导读:肩负着京唐公司80%的自发电量,两台300兆瓦发电机组深挖潜效益大。
今年以来,京唐公司能环部围绕300兆瓦发电机组深挖潜力,不断摸索机组运行规律,通过实施优化煤气掺烧、提高磨煤机入口混合风温等措施节约用电,取得实际效果,年可节电300余万度,效益达270余万元

挖掘设备潜力



▲300兆瓦发电机组

能环部两台300兆瓦发电机组担负着京唐公司80%的自发电量。能环部在保证设备完好率,保持机组最佳运行状态的前提下,通过与外界发电企业对标学习,对比找差,确定了精调参数、优化机组运行方式来进一步挖掘发电潜力,降耗增效。比如,煤气掺烧量过程中,当煤气量达到一定的掺烧比后,通过两台机组协调分配,由平均分配煤气方式,改为侧重2号机组多掺烧焦炉煤气,两台机组最终由八台磨煤机降为七台磨煤机运行,从而节省一台磨煤机的用电量,节电效果非常明显。

保证稳定运行



▲300兆瓦发电机组主控室

300兆瓦发电机组锅炉设计最高可掺烧41%富余煤气,由于厂区煤气的供应不稳定性,需要随时调节煤气掺烧量,而调节的过程对锅炉产生的波动较大,影响机组稳定运行,造成用电量升高。为此,他们想方设法从优化煤气供用机制入手,机组煤气调整次数由原来每日10次降低为2次,有效保证了机组的安全稳定运行,避免了因设备负荷波动引起的用电量增加。

细节上下功夫



▲航拍发电机组

在保证发电机组稳定运行基础上,他们还从细节上下功夫,在发电机组运行的过程中,他们经过观察参数变化,发现磨煤机入口混合风温可以做文章。通过提高风温,降低煤耗。于是,立刻着手实施,他们把煤机入口混合风温提高了20度,立见效果,磨煤机出力增大,提高了一次风干燥和携带煤粉能力,同时风机电流也相应地降低了5安,随之带来的是风机用电量的降低,锅炉效率得到提高。经过测算,此举可降低发电标煤耗0.4克/千瓦时,每年可节约用煤2500吨。

文字杨立文  贾希存  尹松松

照片:杨立文 伊丽莉

编辑:弼马温

出品:新媒体工作室

【声明】内容源于网络
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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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