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小改善大智慧 | 炼钢部QTI改善成效显著

小改善大智慧 | 炼钢部QTI改善成效显著 首钢京唐
2019-04-01
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导读:炼钢部实施改善提案数达105例,作业现场环境、工作效率、产品质量显著提升,QTI现场改善取得实效。

炼钢作业部牢牢把握工作主线,坚持精益管理理念,狠抓基础工作落实,提升现场管理水平。今年以来,实施改善提案数达105例,作业现场环境、工作效率、产品质量得到提升,QTI现场改善取得实效。

QTI设备清扫活动任务安排分配▼

炼钢部从培育职工精益思维入手,坚持聚焦生产现场,深入推进QTI现场改善工作。通过基层走访,现场调研,集中研讨等方式,收集现场急需改善的重点、难点任务。瞄准目标,持续发力,制定了详细的改善方案,进一步明确现场改善标准,分层级实施精准管理,分类别实施快速改善,采取正向激励的方法调动广大职工积极性,营造了自主改善的良好氛围。

QTI活动中,对发现的设备隐患进行记录▼

在班组改善过程中,该部高效协同、攻坚克难、大胆创新,将生产与TPM设备管理合二为一进行管理。

全员设备清扫铸坯辊道▼

炼钢部拥有全亚洲最大的水处理泵站,在标杆设备打造过程中,他们统筹管理,明确责任分工,大到每台水泵、电机,小到每块水表、螺栓,制定每个区域的打造标准,他们还制作了一大批清扫专用工具,在工作中得以广泛应用。推进TPM工作以来,通过标准化打造,泵站的设备停工时间降低了80%以上。

进行QTI设备清扫总结



在精炼工序,RH 炉的真空度是保证冶炼顺行的基本条件。然而,在顶枪吹氧提升的过程中,顶枪密封通道经常会被一并带起,进而导致真空度被破坏造成异常破空,操作工只能进行再次抽真空操作,不仅增加了劳动强度,还造成了能源的浪费,严重时还会影响生产甚至导致断浇。

为了解决这个问题,精炼工李杰飞利用检修的机会,多次爬到真空槽的热弯管上查找原因,通过观察分析,他绘制了链接处的“三现地图”,并与技术人员一起分析研究,终于发现问题所在,原来,在顶枪链条与密封通道链接处存在间隙,当链条堆积到一定高度时,链条就落到间隙当中造成顶枪链条卡阻。

李志杰与刘迎春讨论现场改善

他把此项问题上报给了作业区,并与设备点检员刘迎春一同研究解决办法,制定了将密封通道外围进行统一加高,让链条与通道进行分离的实施方案。方案实施后,这个困扰生产的难题得到了彻底解决,他们还将这个做法做成了改善提案,得到了部党委的肯定和嘉奖。李杰飞的做法不仅解决了生产难题,还起到了示范带动作用。现在,在精炼作业区,已经形成“现场检查-问题发布-管理提升”的良性循环,掀起了一股改善热潮,现场精益管理水平大幅提升。

编辑:弼马温  铁血丹心

图文:薛超杰 蒋同祥

出品: 首钢京唐融媒体

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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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