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优化配风,“烧”出效益 | 300MW机组优化配风创效小记

优化配风,“烧”出效益 | 300MW机组优化配风创效小记 首钢京唐
2021-07-05
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燃烧需要氧气,就像咱们小时候在灶膛里烧火,填多少柴火,吹多少风做饭快,都是有技巧的。”热电作业区锅炉专业工程师汪明宇谈起自己的改善来很接地气。
锅炉燃烧效率是影响发电煤耗和发电成本的重要指标,而配风是否合理又直接决定锅炉燃烧效率的高低,可以说好的配风方案可以直接达到降低煤耗的目的。

▲  汪明宇和同事商讨运行方案


然而,在300MW锅炉热力设计计算书以及操作规程中都没有对锅炉不同燃烧工况下各个燃烧器风量的配比没有详细的说明和规定,岗位职工都只是依靠一代一代发电人心口相传的经验进行操作,由于技术水平以及习惯的不同,风量的配比情况差别较大,导致锅炉燃烧效率不稳定。


设置统一的操作方法很重要,而且必须是效率最高、最优的。”但是,找到最优的操作方法谈何容易,尤其对于没有什么操作经验的专业技术人员,如果拿不出过硬的操作方案,很难让老师傅信服。
为了实现配风的最优化,那一阵汪明宇白天缠着老师傅讨教经验,夜里查阅资料,结合老师傅的经验验证自己的想法。

▲  汪明宇查阅资料


功夫不负有心人,经过长时间的努力,汪明宇拿出了一套崭新的操作方案,“我们以前从来没有这么调整过啊?这样操作行吗?”集控丙班班长许庆杰心有疑虑地说,虽然承认小伙子的钻劲和努力,但还是有点不想放弃自己的操作习惯,其他老师傅的内心也不由自主地打起了退堂鼓。

▲  300MW发电机组主控室


没这么调整过,所以我们才需要不断创新呀,五年前、十年前的老旧技术已经不能满足我们对机组经济运行的要求了。”看着汪明宇坚定的眼神,大家都配合着开始了试验操作,“把运行磨煤机的周界风关到15-20%,停运磨煤机周界风关到10%,有煤多风,无煤少风……”汪明宇有条不紊地指挥着,大家也都默默地按照方案操作起来。

随着操作的继续,许庆杰的嘴角渐渐地上扬了起来,经过半天的运行观察,机组单侧引风机电流降低了5安培,过热器减温水降低了2吨/小时,排烟温度降低了2摄氏度,节能效果立竿见影。

▲  汪明宇进行现场调研


但就在要庆祝胜利的时候,汪明宇却没有丝毫的放松,这个93年的年轻小伙子,在此时却显示出了不一般的老练与沉稳。“请辅控作业区化验一下飞灰可燃物吧。”他略显担忧地说。

“化验结果出来了,飞灰可燃物果然升高了。”汪明宇的担忧成了现实,兴奋过后,大家都陷入了沉思。“不能顾此失彼,一定有兼顾的方法,肯定是哪没有考虑到。

汪明宇聚精会神地盯着DCS配风系统画面,面对11层燃烧器,44个燃烧火嘴,似乎此时他的精神世界正在锅炉的炉膛内上下穿梭。

▲  汪明宇进行现场调研

“对了!”汪明宇这一声,吓了大家一跳,“一定是AB、BC层焦炉煤气与煤粉发生燃烧抢风现象,焦炉煤气特别易燃,二次风与焦气率先结合燃烧,导致煤粉燃烧时风量不够。”汪明宇如灵光一现,一股脑地把自己的想法说了出来,大家将信将疑地把AB、BC层焦炉煤气二次风开度增大到60%,同时将热值较低的高炉煤气二次风开度减小至15%。

再次化验后,飞灰可燃物下降到了正常值,而且单侧引风机电流降低了7安培,过热器减温水降低了8吨/小时,排烟温度降低了5摄氏度,结果远远优于先前的操作方案,随后四个班组依次进行操作调整,并针对不足进行完善,最终形成了“汪明宇燃烧配风最佳操作法”。

经过核算,新操作法较之前煤耗可降低0.83克/千瓦时,单台机组年节约原煤2600多吨,同时年节约厂用电量99万kWh,创造效益约200万元。


解放思想、主动求变是企业高质量发展道路上的必经之路,需要一种勇气,勇于打破常规方法,突破经验限制,不断寻求更优的操作方法、维护方案,让设备实现长期的安全稳定、经济高效运行,像汪明宇一样,我们都需要这种勇气



文字:伊丽丽 尹松松 

图片:热电作业区

编辑:璞玉 松仁玉米

审核:李雁雁


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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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