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一周创下三项纪录! 看MCCR的“大动作”!

一周创下三项纪录! 看MCCR的“大动作”! 首钢京唐
2022-03-01
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导读:高拉速、高质量、高效率、长辊期~



连创纪录




MCCR


铸机拉速 轧制公里数 轧制规格





2022年,钢轧作业部紧扣“降成本、提质量”工作主线,锚定打造行业一流、世界领先MCCR产线目标,在“高拉速、高质量、高效率、长辊期”四个方面下大力气,从“浇铸稳定性控制、长辊期轧制、设备功能精度”等方面下狠功夫,坚持目标导向、问题导向、结果导向,聚焦重难点问题一抓到底,不断挖掘产线潜能。2月份,日均产量创历史最好水平,月末一周工艺、产品技术指标刷新三项纪录。


01




5.8米/分  铸机拉速再上新台阶




2月22日,MCCR连铸主控室上方显示屏上5.8米/分的数字,标志着MCCR连铸机拉速突破2月7日5.7米/分的纪录,生产过程液位波动稳定,浇铸状态平稳,钢通量指数达到638,铸机的高效生产能力得到进一步发挥。


“听说你们MCCR最近又有大动作。”连铸工艺技术员吉猛说这是自从他调入MCCR产线之后,听到最多的一句话。“大动作”似乎已经成为MCCR产线的代名词,但“大动作”的背后,是钢轧作业部干部职工精细入微的规划部署与步调一致的行动。此次为了保证提速成功,MCCR产线与生产技术室针对提速难点,从技术指标和操作标准等方面逐一梳理、反复推敲,通过开发高拉速保护渣、改善结晶器流场、优化结晶器冷却水、二次冷却水参数等诸多方式,摸索出了一套最佳的生产方案,为拉速成功提升提供了有效保障。


02




232千米  单辊期轧制再创新高




2月26日,MCCR产线单辊期轧制公里数达到232千米,刷新2021年11月25日的190千米轧制纪录,再创历史新高。


轧辊作为MCCR轧机生产的主要耗材,单辊期轧制公里数在生产成本控制上起着至关重要的作用。过早换辊会导致辊耗上升影响成本,但如果更换不及时又会影响带钢产品质量。“本次长辊期轧制过程历时近14小时,制约长辊期顺稳生产的因素很多,长时间轧制对设备稳定性有极大考验,此外如果控制不当会导致严重的质量和板形问题。”连轧工艺技术员张弛说。通过MCCR团队的不断摸索,轧机工艺水流量得到充分开发,轧辊表面冷却能力达到投产以来最好水平,同时对各机架轧制负荷及压下率进行合理分布,使轧辊氧化膜持续均匀地分布在轧辊表面,保证了长辊期生产对辊面的要求。

无头轧制过程中过钢板道设备持续受带钢热辐射影响,对产线设备自身冷却能力提出更高要求,MCCR设备团队深度优化设备散热能力,电气元件运行顺稳,有力保障了本次轧制的顺利进行。MCCR技术团队专门针对轧辊热凸度及辊身磨损带来的板形问题,摸索出适合产线自身特点的辊形曲线及窜辊方法,配套使用MCCR特有的轧辊分段冷却技术有效降低轧辊不均匀磨损,以达到合适的带载状态,使带钢横截面更加均匀平滑。


03




0.8毫米  

SMMB1钢种极限规格轧制成功




2月28日,MCCR产线运用极薄轧制技术,成功轧制SMMB1钢种0.8毫米极限规格。


“1.0毫米是我们常规轧制的规格,从1.0毫米到0.8毫米,虽然只有0.2毫米的差距,在轧制上却是难以跨越的天堑。”连轧工艺技术员张弛说。敢打硬仗,能打胜仗,是钢轧作业部干部职工的一贯作风,为了试验成功,钢轧部积极协调内外部力量,从生产组织、工艺控制、设备保障、操作控制等方面作了精心部署,逐步解决了轧制过程穿带、表面质量控制难度大等关键技术难题,形成了一套完整的生产技术体系。

生产过程中生产组织、点巡检、攻关组等相关专业人员全程现场盯守,操作岗位紧盯轧制过程参数异常变化,及时进行调整跟踪,全力保证了薄规格稳定生产,在“以热代冷”的目标上实现了新的跨越。
钢轧作业部将不断发挥MCCR产线技术和装备优势,从生产计划、操作稳定、设备运行等方面多措并举,充分挖掘生产潜力,提升质量,为公司高质量发展贡献更大力量。



-END-


文 字 | 张鹏飞

编 辑 | 侯  勃  崔师傅




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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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