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【降本增效】小改革节支300万元

【降本增效】小改革节支300万元 首钢京唐
2014-04-01
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导读:在开展增收节支活动中,炼钢作业部公辅区梁国平,天车点检杨利民,大胆对天车进行“硬件”改造和“软件”升级,不仅

在开展增收节支活动中,炼钢作业部公辅区梁国平,天车点检杨利民,大胆对天车进行“硬件”改造和“软件”升级,不仅大幅度提升天车运行稳定性,而且降低了维护费用,仅板坯库天车大车自动纠偏改造,一年就可降低备件费300余万元,节约检修时间280小时。

    大车车轮跑偏、啃轨等现象,是桥式起重天车普遍存在的“顽症”。改造前的大车车轮,一般使用寿命只有3至6个月,车轮备件费2.5万元。更换车轮需要停车4个多小时,如果更换不及时,就可能发生天车掉道、铸坯坠落等问题。梁国平、杨利民等人算了一笔细帐,板坯库现有12台90T夹钳天车,每台天车12个大车轮,按以前的更换周期,一年仅车轮备件费就得花300多万元,他们决心自己动手解决问题。

    要解决问题首先要弄清楚病根在哪里。板坯库12台天车分布在3个厂房跨,工作的环境不同,使用的频率也不同,出现的问题也有区别,必须有针对性地采取措施。他们逐台天车进行“摸排”,建立天车运行台帐,记录每台天车的作业量,车轮更换的时间,每周磨损的情况重要参数。

    由于各种原因,一些区域的天车轨道变形较大,一些天车结构也出现变形,要想把天车、轨道都“正”过来,不仅难度相当大,而且即使暂时“正”过来,运行一段时间以后,仍然会出现新的变形。必须改变思路,寻找新的办法。梁国平、杨利民等人放弃休息时间,上网、跑图书馆,查找解决办法,终于联系到了一家合作单位。他们把厂家人员请到生产现场,反复进行测绘、计算,开发出一套适合板坯库天车的改造方案:在天车上安装激光测距仪,在驾驶室安装变频器控制器,并开发出专用的控制软件。这套系统,能够实时监测天车轨道的情况,遇到轨道升降、摆动等异常情况,提前发出信号,天车通过自动调整运行速度,调整车轮的轮距,以变应变,大幅度减少震动、跑偏、啃轨等现象。经过在天车上试验,成功了。他们加班加点,日夜奋战。今年前两个月,已经改造完9台天车,另外3台将在3月份完成。车轮寿命比改造前提高2至3倍,每台天车每年节省备件费30万元。

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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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