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真功夫蒸出大效益

真功夫蒸出大效益 首钢京唐
2022-01-23
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一个周末上午,焦化作业部化工作业区中控室内,中控室向现场岗位人员发出指令。


精脱硫塔后煤气硫化氢数据有波动,请现场马上查找原因。


经过详细排查,精脱硫设备设施未见异常。”

班长紧急召集大家分析数据,发现硫化氢曲线近期有轻微“抬头”现象,数据虽然没有超标,但是煤气硫化氢含量关系着下游多道工序,所以立即向作业长宋冬汇报。

宋冬接到电话后,带着白班班长闫超从唐海开车返回公司。他们直奔精脱硫现场,现场检查和数据分析后,经大家研讨决定投用备用精脱硫设备,让两组精脱硫塔串联运行。

宋冬请示领导批准后,立即启动预案,作业区也调集所有力量配合宋冬,经过6小时紧张战斗,6座备用脱硫塔顺利投用,硫化氢数据很快平稳。

大家都舒了一口气,但宋冬眉头依然紧锁。

首钢京唐焦化精脱硫项目是为了满足日益严格的环保要求,对常规AS湿法脱硫后煤气中硫化氢的进一步脱硫,共设计12座精脱硫塔,南排6座为一组并联运行,北排6座为一组并联运行。原设计两组塔使用周期各用6个月,可现在先投用的南排3个月就出问题了,这绝对是不行的。为此,宋冬和闫超在北排精脱硫塔投用后,马不停蹄地去查找南组精脱硫塔问题的原因。

十多年化工生产经验告诉宋冬,肯定是煤气中有杂质,影响了脱硫剂的吸附效果,他判断极有可能是上道工序的油汽随煤气进入精脱硫塔造成的。随即,他和闫超开始逐个检查从精脱硫塔到上道工序洗苯塔之间的水封。


经过仔细观察,宋冬发现靠近上道工序洗苯塔出口的冷凝液确实含油,而精脱硫区域内的煤气水封冷凝液并没有看到油,这说明靠近精脱硫塔管道中不含油汽,难道杂质不是上道工序的油汽?宋冬心里也犯起了嘀咕,场面陷入僵局。

“往水封里注入高压水,搅它个‘天翻地覆’,看看水封里到底还有什么。”不达目的绝不罢休的宋冬脑子里突然闪现这么一个想法。

注水几分钟后,果然也有油从水封中满流出来。取样、静置后,油水分离,油在底部,经化验分析后,断定是上道工序的洗油,因为洗油密度比水大,先沉积在水封底部,所以靠近精脱硫塔的水封没有发现,差点影响了宋冬的判断。

问题根源找到后,在如何处理脱硫剂被洗油污染的方法上,宋冬和闫超的想法不谋而合,用老办法——蒸汽吹扫,利用高温蒸汽将脱硫剂表面粘附的洗油蒸吹走,恢复脱硫剂的吸附活性。说干就干,他们对南排选一个脱硫效果不好的单塔进行试验,塔底正好有现成的吹扫置换接口,很顺利就完成了蒸汽吹扫,单塔硫化氢数据趋于正常,但是5天后又不行了,可见是吹扫效果不好。

宋冬又陷入了沉思,此方法虽然暂时有效,但总得组织人对6座塔马不停蹄挨个蒸吹。不但大家的劳动量增加了,而且脱硫剂蒸吹次数多会粉化,精脱硫塔内阻力也会升高,又一难题摆在他们面前。

“我们必须在提高蒸汽吹扫效果上想办法。”

宋冬和同事潜心研究、细心琢磨,在精脱硫塔工作时,煤气从底部进去上部出去,底层脱硫剂洗油粘附最严重。我们在吹扫时,蒸汽从底部通入,热气带着油往上走,需要穿过中层和上层填料才能蒸吹出,而上面两层脱硫剂较为干净,所以从下往上吹扫不利于洗油蒸出,导致吹扫效果不好。

“如果从塔的中段通入蒸汽,热蒸汽一部分往上走,中、上层的少量洗油很容易被蒸汽带出;另一部分蒸汽则通过底层脱硫剂向下渗透,这样不光蒸汽吹扫,高温冷凝液也会冲洗塔的下段,效果应该会更好。”宋冬和大家说出自己的想法。

思路有了立刻行动,他们先编制出精脱硫塔蒸吹的特殊作业指导书,然后在精脱硫塔中部开孔、跑蒸汽管,经过蒸汽吹扫后,脱硫效果十分明显,吹扫作业也从间隔5天改为15天。优化后的操作方法,只需对先投用的南排精脱硫塔蒸汽吹扫,北排精脱硫塔经南排预脱硫后无需吹扫,两排串联脱硫效果非常好。就更换脱硫剂而言,12座精脱硫塔催化剂使用寿命由6个月延长至9个月,比计划多用3个月。

宋冬等人的敬业负责,可谓是真功夫“蒸”出大效益,串联使用两排精脱硫塔和蒸汽中段吹扫的组合拳,让精脱硫工序比计划节省脱硫剂更换费245万元,同时节省废弃脱硫剂处置费140万元,刨除蒸汽吹扫费用23万元,可直接为公司带来经济效益362万元。

图文:韩会涛

编辑:韩会涛 

出品:首钢京唐融媒体

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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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