本报讯 通讯员卫传林报道 炼铁部深入落实公司职代会精神,不断强化基础管理,加大关键工序技术攻关力度,持续提高炼铁系统工艺稳定水平。今年以来,炼铁工艺稳定评价指标持续攀升。
公司职代会后,炼铁部党委把炼铁工艺稳定作为全年重点工作之一。一季度,炼铁部围绕炼铁工艺稳定工作,完善了炼铁工艺评价体系,将炼铁系统高炉工序的8大指标划分为12个支撑性指标、烧结工序的4大指标分解为5个考察指标、球团工序的4个大指标分解为8个指标,落实到作业区、班组,纳入岗位评价和劳动竞赛评价体系。
该部从加强精细化操作入手,针对影响炼铁工艺稳定的关键工艺参数进行了摸索,完善了各岗位操作工艺参数评价体系,提升岗位职工操作的精准度和精确性。截止到目前,在经济配矿、大比例配加非主流矿的情况下,基本杜绝了高炉难行、悬料、被迫退负荷等现象,实现了炼铁生产高水平经济顺稳运行。一季度,高炉利用系数达到2.3以上,烧结有效作业率达到98.32,再创生产以来最好水平。
持续开展炉内技术攻关,解决影响工艺稳定的难题。高压差一直是制约高炉长期稳定运行的瓶颈,长期以来,炼铁技术人员持续开展攻关,在炉况顺行的前提下,技术人员积极采取优化装料制度,排碱,投入氧煤枪,提高富氧率等措施,持续降低高炉压差。从去年11月份开始,两座高炉压差明显下降,二高炉降到了195 千帕。面对铁水质量持续偏低的难题,炼铁作业部心系全局,不断强化工序服从,坚持质量日考核制度,强化铁水质量管理。同时,技术人员加大高炉冶炼技术攻关,稳定炉温,提升炉内煤气的稳定性,稳步提升铁水质量。3月份,铁水一级品率稳定62.1%。
强化外围技术攻关,为高炉稳定运行提供保障。一季度,冲渣冲渣底滤项目,投入运行,冲渣水温由85℃降至45℃,水质显著提高,解决了冲渣系统冲渣水过滤不净、水温高的难题;制粉互通项目投入运行后,给制粉喷吹系统设备检修扩充了时间保障,促进了高炉喷吹系统的稳定性。近日,球团分厂开展了高钛球团矿技术实验、烧结分厂开展了镶嵌式烧结矿技术实验,这两项技术成功投用后,将会进一步为炼铁系统工艺稳定增添动力。

