吹尽狂沙始到金
炼钢作业部自创新钢渣间管理模式以来,钢渣间的生产、指标、环境等发生了巨大变化,渣钢月产量由6000吨猛增到16000多吨;降本增效能力由1112万元/月猛增到2964万元/月,分别获得2013年度首钢总公司“科技进步一等奖”,京唐公司增收节支“短、平、快”项目特等奖,了解内情的人都说,主抓钢渣区生产组织的作业长宋铁刚功不可没。
抢挑重担的年轻人
2012年6月,炼钢部组织一场招聘会,选拔一名钢渣区作业长。在10名竞聘人选中,宋铁刚并不被人们看好。他文凭偏低,1999年参加工作以后,一直从事设备管理工作;他来京唐时间短,2011年刚从首钢第二炼钢厂转岗过来;他缺少“人脉”,钢渣区的主要工作由三家协作单位负责,他和他们没打过交道……
“你没有接触过钢渣处理工作,能胜任这份工作吗?”众考官心存疑虑。
“从头学起,尽快进入角色。”
“‘焖渣’处理是一项全新的工艺,以前的‘大包’单位两三年都没理顺……”
“‘焖渣’工艺没有问题,”宋铁刚一语中的,“问题主要出在管理上。”
“渣钢间一旦发生问题,就会形成“肠梗阻”,影响整个生产线的稳定……”
“三个月理顺不了渣钢间生产,我卷铺盖走人!”
一纸“军令状”,令众考官暗挑大指,宋铁刚脱颖而出。
在渣钢间现场巡视一圈,宋铁刚的心就凉了半截,京唐炼钢采用先进的“焖渣”工艺,将炉渣热处理、冷处理、加工筛选等工序都“浓缩”在一座长308米,宽108米的钢渣间里,这在国内外尚属首家。投产两年多,钢渣间一直由外单位‘大包’,生产线始终没有理顺,2012年初,‘大包’厂家知难而退,留下一个烫手的“山芋”。
开弓没有回头箭,宋铁刚每天盯在钢渣间,全力组织生产。焖渣池是炉渣倾倒、降温、粉化的主要设施,而焖渣池处理周期长,又是造成“压罐”影响炉渣排放的主要原因。经过几天的观察、分析,宋铁刚发现“压罐”的主要原因。对症下药,他推出了新的管理办法,对打水时间、打水量做出明确规定,并要求每班必须清空6个焖渣池,完不成规定的数量当班分析考核。制订设备“包机到人”制度,加强交接班管理。通过细化、量化管理,大大提高了生产节奏,基本消除了“压罐”现象。
渣里淘金的有心人
在日常的工作中,他处处精打细算变废为宝。铁水脱硫工序,每天要处理90多炉铁水。为满足高端品种钢的质量要求,每包铁水都要进行前后两次扒渣。每天会产生400-500吨的脱硫渣。这种脱硫渣中的含铁量少、粒度小,后期的处理难度大,筛选出的渣铁含硫量高,入炉以后容易造成钢水“回硫”,所以一般钢厂的脱硫渣大多直接外排。京唐炼钢为实现“零排放”,特意设计了一条先进的脱硫渣铁处理线。然而,由于多种原因,这条生产线一直没有打通。大量脱硫渣被当成废土外排。
钢渣区决定打通脱硫渣生产线。宋铁刚更是一马当先,带头苦干。当时一些设备已经生锈,生产区域堆积了大量的杂物、灰尘。他们组织人员利用生产间隙,日夜组织清理,恢复设备功能,进行冷试车、热试车。脱硫渣上线以后,又遇到了一些新的难题。带罐打水是处理脱硫渣的主要环节,投产初期,由于摸不清合理的渣罐净空、打水量、冷却周期等工艺参数,时常发生脱硫渣打水后体积膨胀,超出渣罐外沿,卡住打水罩车,无法继续操作的难题。宋铁刚建立了每个渣罐的周围档案,详细记录下1000多罐的数据,从中筛选出最佳的工艺参数,大力推进岗位标准化操作,使脱硫生产线产能迅速释放,仅此一项全年降本增效2400万余元。
服务周到的热心人
做为炼钢、烧结的重要原料,钢渣一直是十分紧俏的抢手货。宋铁刚原本可以坐等用户上门,然而他却主动加压,处处为用户着想。
只经过初次筛选的钢渣,渣土和杂质较多,因此带来三大问题,一是钢渣倒运量大,占用场地,耗费车辆和人工;二是钢渣加入转炉时,不仅容易造成氧枪的“打火”困难,而且容易“冒烟”、扬尘,造成环境污染;三是钢渣中的杂质多,容易造成钢水的成分波动,降低转炉终点命中率。
宋铁刚主动提出,开发“精品钢渣”,让转炉多吃“细粮”。进行钢渣二次加工,只能增加钢渣间的工作量,增加设备负荷,不能给自己带来经济效益,然而却大大方便了炼钢生产。宋铁刚主动做起了这个 “赔本赚吆喝”的买卖。他们克服了设备、场地、人员等困难,对现有的脱碳渣、脱磷渣加工线进行改造,新增加了除铁器、滚动筛等设备,将棒磨机破碎后的直径70毫米以下渣钢进行二次磁选。目前,每月可以为5座转炉提供“精品钢渣”4200多吨。
主动加压挑重担,变渣成金创效益。在荣誉面临,宋铁刚冷静而谦逊,他说,是首钢京唐给了我机遇和平台,有了在钢渣间的历练,使我对京唐的明天,对自己的未来,更加信心百倍。

