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【重要新闻】炼钢部1号脱磷炉炉龄刷新历史纪录

【重要新闻】炼钢部1号脱磷炉炉龄刷新历史纪录 首钢京唐
2014-10-14
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导读:炼钢部1号脱磷炉炉龄刷新历史纪录:从2013年5月25日开炉到2014年9月10日停炉,期间共炼钢14341炉,比2013年创出的原记录提高372炉。

本报讯 通讯员张立新 佟玉宝报道 9月23日完成炉役检修的1号脱磷炉炉龄刷新历史纪录。从2013年5月25日开炉到2014年9月10日停炉,期间共炼钢14341炉,比2013年创出的原记录提高372炉。在提高炉龄的同时,该部通过优化护炉工艺,推广标准化操作,开发新型补炉料等措施,降低溅渣料、喷补料成本28.8万元。

随着高端品种钢比例的增加,大部品种需要使用终点磷含量0.030%以下的低磷“半钢”,为满足后道工艺需求,脱磷工序采取了增加供氧强度,加大底吹搅拌,多批次配加原料等措施。这些措施在提高“半钢”质量的同时,也增加了转炉日常维护的难度。该部生产技术室,设备工程室,脱磷区以及维检单位通力协作,一一化解制约提高炉龄的难题。

确保炉衬修砌质量。炼钢300吨转炉,是国内最大的转炉。一套炉衬砖共有7种牌号、31个砖型,总重量近790吨,需要砌筑60多层。脱磷转炉的炉衬结构更加复杂,仅底吹砖就有16组。由于炉衬砖要经受1300多度的高温钢水冲刷、侵蚀,因些不仅对炉衬砖的材质要求十分苛刻,而且对修砌质量要求非常严格。如果质量隐患,开炉以后很难弥补。负责监控炉衬修砌质量的脱磷区,认真总结以往的经验。对修砌工艺进行了一些改进创新。炉底修砌是难度最大的部位,以前一直采用“十字型”砌筑,炉役后期炉底容易出现不规则的“凹坑”,不仅影响钢水流动性,容易造成成分波动,而且增加了补护炉底的频率,增加了工作量和耐材成本。他们将炉底改为“环型”砌筑后,既提高了炉底搞强度,又缩短了施工周期。为保证施工质量,主任助理张新国、代理作业长白艳江、护炉专业员杨涛等人,轮流下到12米多深的炉膛内,仔细检查测量,保证每块砖,每条缝隙达到“靠紧、背实、填实、砖缝错置、填补饱满”的质量要求。

加强日常护炉。由于脱磷转炉和脱碳转炉采用“2+3”的布局,脱磷炉数量小,而且2#脱磷炉在铁水较多时要进行“常规”冶炼,因此1#脱磷炉的压力很重。脱磷区通过优化工艺化解生产与护炉之间的矛盾。他们大力推广炉渣改质工艺,提高溅渣护炉效果。炉渣中的氧化镁含量,直接关系到炉渣黏度,而炉渣的黏稠程度又直接关系到溅渣时的附着能力。他们通过优化溅渣炉的配比,使炉渣中的氧化镁比例达到最佳状态,并通过动态控制氧枪枪位,优化供氧、供氮流量、时间参数等措施,实现了化好渣、造黏渣、挂住渣。转炉生产节奏对炉龄影响很大,如果炉衬出现急冷急热的温度变化,就容易造成一些部位的炉衬砖产生剥落、松动等异常情况。该部严格推行“列车时刻表”排产方式,明确限定铁水进站、转炉吹炼、钢水进站等时间节点,保证了转炉生产的高效、均衡。

全面推广岗位标准化操作。脱磷区在开展提高炉龄的攻关过程中,坚持系统思维,突出问题导向。他们认真反思以往护炉中出现的问题,组织生产、工艺、设备、操作人员,查找关键控制点12个,主要影响因子21个,有针对性地完善改进方案。岗位职工操作的准确性,对炉况的保持维持影响很大,然而,不同人员不同班组操作习惯存在一些差异。他们制订了《岗位标准化操作手册》,对炼钢工的生产组织,一助手氧枪枪位、流量的控制,二助手摇炉速度角度等,操作顺序、参数控制等环节,都做出细化、量化的规定,最大限度地减少操作失误。脱磷区充分发挥“岗位评价体系”,“投料管理体系”的激励作用,每班组织职工对操作技能、物料消耗、炉况维护等情况进行讲评和排名。班组职工精打细算,出钢口耐材消耗2.07元/吨,比上个炉役降低0.27元/吨;补炉料0.54元/吨,降低0.11元/吨。

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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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