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追求极低成本丨球团成本“瘦身记”

追求极低成本丨球团成本“瘦身记” 首钢京唐
2023-03-28
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面对严峻的市场形势,炼铁作业部干部职工紧紧围绕“极低成本”核心目标,坚持技术降本,强化专业协同,技术人员主动深入生产现场,挖掘降本增效的“金点子”,为压降成本贡献着智慧和力量。

球团矿是京唐高炉的主要入炉原料,占比在50%以上,所以降低球团矿成本对降低铁水成本至关重要。“要完成吨铁降本任务,咱们必须从球团技术方面下功夫,想出压缩球团矿成本的路子。”生产技术室球团工艺技术专家刘文旺若有所思地跟徒弟孙大为说。师徒二人一合计,一定要给球团成本“瘦瘦身”。

说干就干,他俩每天到三条球团产线实地研究,从原料成分状态到配料全过程,从工艺操作的每一个参数,到最后的成品球质量,每一个环节、每一个数据都不放过。同时,他们还主动和成本专业的同事请教,包括球团各种原料的价格以及成本结算规则,再把这些信息在头脑里进行整合,努力寻找降本的切入点。功夫不负有心人!他们以球团熔剂为突破口,不断寻找降低球团熔剂成本的方法,一点儿一点儿为球团矿成本“瘦身”,进而达到降低铁水成本的目的。

刘文旺和孙大为先从球团生产使用的膨润土开始,经过反复测算分析和验证,他们发现采购原土自磨要比直接采购成品膨润土更合适。刘文旺心想:“如果三条球团产线都实现膨润土自磨自供,熔剂成本肯定会降不少。”于是他积极与制造部专业沟通,提出了三条球团产线均改用自磨膨润土的想法,得到公司肯定后,便协调各专业进行设备改造、系统规则修改、大包合同修订等一系列工作。经过各专业之间相互协同,球团膨润土自磨设备能力得到提升,同时膨润土存储仓项目也顺利建成投用。今年2月份,三条球团产线全部实现自磨膨润土生产,外购膨润土从此成为历史,熔剂费用省了,球团矿成本也变“瘦”了,吨矿成本较上年降低约0.84元。

膨润土自磨自供降了成本,但刘文旺和孙大为师徒俩并不满足,他们还是觉得做得不够,成本降得不够。他们把目光转向探索研究优化用料结构,一旦有了思路或想法,师徒俩立即制定实验方案进行投笼实验,不错失任何降低成本的可能。


机会总是留给有准备的人。当得知炼钢的套筒窑石灰石筛下物有部分余量,并且价格低。刘文旺眼前一亮,找到孙大为说:“球团要是能把这个物料引进来,吃下去,用好了也是一个成本‘瘦身’良策啊!”“这个筛下物的氧化钙含量还不错,就是粒度差点意思,要是能稍微细磨加工一下就更好了。”孙大为刚说完,站在一旁的辅助产线生产组织贺金文说:“这个事儿咱们磨矿产线能帮上忙!”众人拾柴火焰高,不到一个星期,磨矿产线就开展了细磨高钙石灰石筛下物的实验。为了保证生产试验万无一失,贺金文从试验准备到试验结束,一直寸步不离生产现场。细磨完成后,球团产线成功配加了含有高钙石灰石筛下物的加工粉,有效减少了球团石灰石粉的外购量,球团成本又变“瘦”了一点。

“搞技术必须到产线上,不能总坐在办公室,只有到生产现场才能发现问题,进而想办法去解决问题。”这是刘文旺经常对徒弟孙大为说的话,而他也是这么做的。

球团带式焙烧机正常生产工艺要求一定厚度的铺底、铺边料,用于对篦条及台车拦板的保护,一般循环铺底料厚度控制在80毫米至110毫米,边料厚度控制在110毫米,循环料量接近正常产量的30%-40%。可是循环料在保护设备的同时也会带来问题,料量过多会影响正常产量,机速偏快,焙烧时间短,并且大量铺底料循环往复带走热量过多,造成热能损失。

刘文旺和孙大为发现这个问题后,积极与作业区商量解决办法。通过研究摸索,他们对铺底料厚度进行了调整,将铺底料按下限控制在80毫米,在确保台车栏板温度正常的前提下,将铺边料厚度从110毫米降到100毫米,两项措施同步实施后减少铺底料量约3%,同等产能机速降低0.2米/分钟,焦炉煤气单耗降低0.15立方米/吨矿,电单耗降低0.63千瓦时/吨矿。铺底料厚度参数优化后,球团成品率提高了,能源消耗降低了,球团矿成本又变“瘦”了一点。


一季度,京唐球团产线通过改用自磨膨润土、使用细磨套筒窑石灰石筛下物、优化调整铺底料参数等技术攻关提产降耗,吨矿成本较上年降低1.66元。


END


文字:杨   珊
图片:樊青昊
编辑:铁掌门
出品:首钢京唐融媒体

【声明】内容源于网络
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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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