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自己动手克难关 降本增效我为先丨冷轧部热基镀锌点检职工自制清洗设备降成本

自己动手克难关  降本增效我为先丨冷轧部热基镀锌点检职工自制清洗设备降成本 首钢京唐
2023-04-17
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近期,冷轧部热基镀锌点检人员深挖降本增效潜能,持续拓宽维修边界,自制水冷辊清洗循环系统,降低异常更换炉辊频次,提升设备管理水平,保障产线稳定运行

热基镀锌产线平均每年至少更换炉辊12根,每次炉辊更换至少需要12小时,辊子单价高达3.65万元。如何延长辊子使用寿命,降低备件成本迫在眉睫。


热基镀锌区点检区域作业长王艳超组织各专业共同对“如何延长炉辊使用寿命”开展讨论:“降本工作,就是要打破常规,只要大家用心,问题就一定能够解决。”经过分析,机械工程师曹越山找到影响炉辊寿命的关键:直燃段炉区炉温最高1350度,炉辊表面温度1100度左右,受净环水水质波动影响及长时间未换辊后,辊子内部容易产生大量水垢,水垢附着在辊子回水腔内壁,造成回水流量低,辊子发生瓢曲,这是问题的根本原因。

找到了问题所在,接下来就是“对症下药”解决问题。通过大量炉辊运行数据分析后发现,如何定期对炉辊进行打压清洗成为关键。曹越山组织各专业与清洗团队沟通后发现,现有清洗装置无法有效与炉辊进行连接,一时大家束手无策。曹越山为大家打气:“没有打压清洗配套设备我们就自己做!”

说干就干。制作阶段从图纸到方案,从制作配管附加法兰,到配套的阀门、循环水泵、盛水箱、管道等设备的连接,各专业通力配合、各展所长。经过大家的努力,一个炉辊专用打压清洁装置就此完成。测试阶段,看着炉辊结垢被一点点冲洗出来,现场人员无不欢欣鼓舞。

经多次试验,清洗完毕后水冷辊内壁无结垢现象,达到作业要求水准。对水冷辊进行压力试验,保压30分钟不泄漏、无异常变形。通过实际运行,打压清洗后炉辊回水流量增加8%至12%,有效延长了炉辊使用寿命,每年可节省炉辊更换费用37.8万元,大大降低备件更换费用。

千里之行,始于足下。降成本之路,从来不会一帆风顺,但只要有信心、有恒心,就会将不可能变为可能。冷轧部热基镀锌点检职工将降成本工作真真正正做到了实处。


END



文字:许国安 何勇奇

图片:冷轧作业部

出品:首钢京唐融媒体

【声明】内容源于网络
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