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扎根一线勇改善 降本增效我先行 | 冷轧部广泛发动职工挖潜增效

扎根一线勇改善 降本增效我先行 | 冷轧部广泛发动职工挖潜增效 首钢京唐
2023-09-12
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精益降本

冷轧部广大职工牢固树立过紧日子思想,立足现场实际,持续修炼“内功”,加大力度挖潜增效,主动寻求降本增效突破口,走出了一条降本增效的精益之路。



01
打好能耗压降“精细拳”

生产降耗出真招

2230镀锌是一条高端汽车板生产线,是产品交货终端,随着下游对产品要求越来越严,产线对质量要求也更为严格。在生产高端汽车板时,带钢边部经常出现脏污、水印缺陷,严重影响产品质量。

为了找到缺陷产生原因,点检员姜雨与同事扎根现场,经过反复检查,发现在生产高端汽车板时,由于板形要求较高,需要投入拉矫机,但是投入拉矫机后,如果采用干拉矫模式,拉矫辊表面极易粘锌造成带钢表面硌痕;如果采用湿拉矫模式,虽然可以有效解决拉矫辊粘锌问题,但是带钢表面带水,会在边部端面残存一部分水,在通过拉矫辊后,该部分水会在带钢表面引力的作用下,延展到带钢边部2厘米范围内,导致带钢两侧边部带水较多,尤其厚带钢更明显,带钢边部带水在经过后续工序便会形成脏污、水印等缺陷。

产生缺陷的原因找到了,如何解决又成了难题。拉矫机后安装有吹扫设备来消除带钢边部的残留水分,但原有吹扫设备是对整个带钢表面喷气,无法完全去除带钢边部的残留水;在吹扫设备后方还有热风烘干设备,其只能在较短时间内蒸发去除带钢表面少量水分,但无法彻底消除边部残留水。为了突破困境,姜雨与同事多次讨论,决定抛弃原有吹扫设备,重新开发一套新的可调节型带钢边部吹扫装置。新改进后的带钢边部吹扫装置,采用了较新的控制单元,通过控制伺服电机调整丝杠带动喷嘴移动,实现喷嘴与带钢边部跟随,用最小的能源消耗实现最佳吹扫效果,经过反复测试,彻底解决了边部带水的问题。

通过统计,双线每月可降低带出品量约126吨,年效益约 76万元。而且设备改造后,吹扫喷头大大减少,吹扫效率大大提高,每年可减少压缩空气能源消耗约43万元。




02
打好节支降耗“组合拳”

控制成本想实招

1700酸轧线轧机主传动原先采用日本进口元器件,不仅单元价格昂贵,采购周期还长。原先在质保期内厂家负责更换,现在已过质保期,备件如果不能及时修复补充,产线将在无备件状态下运行,存在较大运行隐患。

面对以上诸多难题,设备工程室组织韩有贺、吴建学等专业技术人员成立主传动功率单元自主修复攻关小组,决心对下线的功率单元自主修复。

攻关过程中,小组成员深入现场,积极与厂家、现场操作人员相结合,与日立、TMEIC等厂家沟通和对标学习,借鉴先进企业的修复经验。单元损坏后,IGBT内部胶状物飞溅,附着在元器件表面,清理难度大,小组成员对各个元件逐一深度清洁,并测量器件参数,查找故障点。散热好坏是影响IGBT使用寿命的重要因素,导热硅脂涂抹在其中起着关键作用,涂抹要求极为严格,涂抹过多过少都会影响散热效果。他们通过查阅资料,根据IGBT元件结温模型,选用导热率较好的导热硅脂,制作专用涂抹工具,确保涂抹厚度均在150μm左右,同时根据IGBT元件尺寸,经反复试验后最终确定导热硅脂涂抹面积为90mm*140mm,最后对修复的功率单元进行脉冲测试和放电试验测试,保证修复质量。

在修复单元过程中,他们将IGBT元件的规格进行统一,确保备件单元规格等级相同,优化单元备件储备量,将备件储备由原来的12组单元减少到9组单元。通过备件修复,减少备件提报量,统一备件规格等一系列措施,每年可节省备件费用约377.42万元。同时通过功率单元修复实践,形成一套完善的功率单元修复作业标准,并为其他产线元件老化损坏问题的处理提供良好借鉴,用实际行动践行降本增效理念。

久久为功

降本增效是一项长期性、系统性工作,冷轧部干部职工将始终坚持极低成本理念,不断增强创新创效能力,在行动上落实降本增效措施,在实践中深挖降本增效潜能,为公司争做集团最有价值企业贡献智慧和力量。

图文:许国安 田玉珠

出品:张磊 杨景

出品:首钢京唐融媒体

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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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