大数跨境
0
0

首钢京唐炼钢部5号转炉,冠军!

首钢京唐炼钢部5号转炉,冠军! 首钢京唐
2023-09-19
2
导读:不是所有转炉,都是“冠军炉”


来之不易的“冠军炉”

前段时间揭晓的2022年度“全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛”评审结果,让炼钢作业部全体干部职工喜出望外,首钢京唐公司5#转炉在众多竞争对手中脱颖而出、摘得硕果,获评“冠军炉”的荣誉称号。这是继京唐公司2#转炉荣获“冠军炉”称号、3#转炉荣获“优胜炉”称号之后,获得又一个重磅荣誉。


节能降耗 反复冲锋

随着“碳达峰”“碳中和”步伐加快,以及钢铁行业能效标杆基准等相关文件的发布,京唐公司炼钢作业部引入体系管理理念,探索了炼钢厂蒸汽智能调控平台可行性,建立了3DT水质管理系统与转炉工序能耗专项监控机制。在此基础之上,部门立足节能技术创新,完成了转炉混吹二氧化碳技术研究、EC氮气喷枪改造、溜槽密封结构优化及气凝胶保温材料升级,构建了多元融合、全员参与的能源管理格局,通过开展“小小改善降能耗”活动,依托QTI改善平台,全面提高岗位职工的节能降耗意识。

节能降耗只有起点,没有终点。为推动节能降耗工作更上一层楼,确保完成工序能耗-30kgce/t的目标,部门组建了包括工艺、技术、设备等在内的多个攻关团队,细化责任分工,向着节能降耗新的目标发起了冲锋。

在炼钢工序能耗排行榜上,转炉煤气回收指标一直是排名最靠前的,如何提高转炉煤气回收量成了亟待解决的问题。炼钢作业部把现场实际与理论知识深入结合,锚定三个发力点,采用单点突破、协同攻关、逐个消除的方式,通过提高氧枪混吹二氧化碳比例、开发转炉自动降罩群功能、优化加料时机、调整转炉回收条件等措施,转炉煤气回收量增加了2.8立方米/吨。

同时,炼钢作业部主动加压,积极开展“降转炉蒸汽消耗”攻关,针对“蒸汽-氮气-冷却水”三介质氮气喷枪频繁堵塞、喷枪磨损严重、雾化稳定性差等难题,从实际出发,持续深入开展调查,经过对转炉吹炼工艺特性、烟气烟尘变化特点、喷枪结构设计原理、现场设备布局等研究,锁定了“三介质”氮气喷枪的问题点,有针对性地制定了整改和优化措施20余项,并按照计划有序推进实施。技术人员通过对工艺参数的优化,先后开发出了吹炉嘴氮气雾化技术、点吹氮气雾化技术以及兑铁氮气雾化技术,成功将氮气喷枪由原来“三介质”改为现在“双介质”结构,不仅取消了EC蒸汽介质的输出,规避了原有喷枪结构上的缺陷,还为减少喷枪磨损提供了条件。改善后,EC出口温度降低了16℃,吨钢能耗降低了0.35千克标准煤/吨。

炼钢作业部以优化设备性能,调整设备参数为基准,创新突破,在处理塔壁积灰问题上,通过模拟烟道烟气变化情况,找到了不同方位塔壁积灰的原因,并根据模拟结果,分区域调整了24根喷枪的结构布局与长度,塔壁积灰问题得到了有效改善,清灰频率明显降低。他们还结合检修、补炉以及生产间隙,摸索出了各转炉二次除尘风门最佳控制参数,建立了多区域联动控制风门开度的节能工作机制,降低了非作业期间二次除尘风机的负荷,降低二次除尘风机电流至20%-45%,节省电耗达0.48千瓦时/吨。

下苦功多点发力,铆干劲终获飞跃。一年多的时间里,炼钢作业部攻克了底吹喷粉技术、缩短出钢时间、汽化系统升压等关键技术9项,为节能降耗奠定了坚实的基础。除此之外,他们还开展了封炉时降低汽包运行压力等试验项目,将封炉汽包运行压力降低了2.1兆帕,汽包排污次数减少了30%以上。围绕转炉氮封系统,先后完成了氧枪密封罩改造、36米溜槽密封阀改造以及氧枪孔负压除尘改造等一系列设备优化,低压氮气消耗降低了3.32立方米/吨。在各个攻关团队的共同努力下,2022年5#转炉节能降耗工作有了显著效果,工序能耗降低了1.22千克标准煤/吨,突破历史纪录,达到行业标杆水平。



END


图文:薛超杰 王延飞

审核:张磊 杨景

出品:首钢京唐融媒体

【声明】内容源于网络
0
0
首钢京唐
首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
内容 4107
粉丝 0
首钢京唐 首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
总阅读771
粉丝0
内容4.1k