“还得往自动方向努力。”那段时间的李嘉如同魔怔了一般,上班下班都在琢磨怎么改进取样器,在回家的班车上,当他看见粮食站的吸粮器,一下来了灵感,他立即打电话把这个想法告诉团队成员,大家决定试一试。他们信心满满,做好分工,找来铁管进行设计组装,又想到了可以在取样管底部加装一个旋转电机,借助电力驱动旋转提高取样的效率和深度。组装、焊接,一下午的时间手里的取样器成型了,大家迫不及待要试试效果,当打开电机按钮,将取样器插到吨包内时,一盆冷水浇了下来,虽然能插进吨包袋,但取样管在吨包袋内部无法转动,导致取样受阻,不能取到样品。大家坐下来细细分析原因。“都别灰心,咱们既然能做出雏形,也一定能改进到符合要求。”作业长陈立平鼓励大家。“我想到了,咱们可以参考石灰石取样机!”武锁宏一拍脑门,给大家提供了思路,“石灰石取样机用到了螺旋结构,我们的取样器也设计成螺旋结构是不是就能解决现在的问题了。”“对,这个思路可以试试!”“我们还可以增加一个钻头。”……大家开始头脑风暴,萤石全自动取样器“2.0版”设计成型了。加入螺旋钻头后,全自动取样器从原来的管身旋转改为管中的螺旋钻头旋转。在现场进行了初步测试后,新的问题还是出现了。现实的挑战远比预期的要复杂,比如取样管破包能力差、无法扎到吨包袋中心位置,取样器重量太重等。面对这些困难,李嘉和团队成员没有选择退缩,反而是越挫越勇,“虽然还有问题,但我们离成功越来越近了。”处处留心皆学问。李嘉注意到装修队使用冲击钻能在墙上快速打孔,这个简单而高效的动作重新点燃了他的灵感。如果将这种原理应用到萤石的取样工作中,或许就能找到解决问题的“钥匙”。他和团队成员继续设计改进,将手持式冲击钻作为萤石取样器的动力部分,既有旋转又有锤击功能。同时对取样管的形状、材料和工艺及螺旋钻头的结构进行了全面的优化。在反复实验和改进中,大家的思路越来越清晰。当李嘉再次拿着改进后的取样器来到吨包袋前时,一粒粒萤石终于落到了样品袋内,大家研发的萤石全自动取样器不仅轻松地插入了吨包袋的核心部位,而且提取的样品数量准确、代表性强,萤石取样效率提升了50%左右,并且具有极强的推广价值。创新就像变魔术,不断见证奇迹。李嘉和团队成员已经想好了下一步的创新计划,给萤石全自动取样器安上“腿”…… END