

大家好!我是炼铁部一高炉的炼铁集控李远,今天我和大家分享的是我们值班室团队的故事。

我们值班室团队共有15人,平均年龄32岁,有占85%的全日制本科和研究生。如果把5500立方米高炉比作一艘大海上的巨轮,那我们团队就是这艘巨轮的舵手,是整个高炉生产过程的直接组织者和操作者。我们的主要任务是驾驭好大高炉,把大高炉的优势发挥到极致。如何做到极致呢?其实就像人一样,吃得进、消化好、排得出,身体才会健康。只不过高炉吃的是焦炭和含铁原料,排的是铁水、炉渣,按照这个思路,我们在冶炼工程师唐瑞峰的带领下,详细分析了近几年高炉的技术参数,明确了强化冶炼的参数控制目标。

有了科学明确的方向,大家信心十足,但真干起来却没那么简单。首先是“吃得进”,满足高炉的“大胃口”。目前一座高炉每天要吃的炉料已经是上料的极限,但面对强化冶炼的需求,我们不断给自己施压,主动迎难而上。起初大矿批和大球比的结合应用,对高炉顺稳产生了影响,经过我们不断调整装料制度,克服了炉况波动。但由于原料粒度的变化,高炉出现了煤气不稳、压差升高的问题。我们按照预案优化操作,可炉况稳定性并没有好转。带着问题,我们请教了专家工作站的吴胜利老师,吴老师为我们讲解了原料粒度对高炉冶炼的影响。

根据理论分析,我们一方面优化入炉原料的粒度控制,加强入炉筛分,保证高炉吃料粒度合适,一方面根据原料实际调整装料制度,注重数据分析,对不同粒度的原料做布料测算。另外,为了让不同种类、粒度的炉料有序混匀,团队成员黄坤鹏在仓下料罐和上料皮带手掐秒表、细心观察,反复优化每种料的放料顺序和时间,一秒一秒去调,并通过放料、拉料、布料三次混匀,让高炉“吃得放心”。经过我们不断推演调整,煤气分布逐渐稳定,炉况也一步步回到了正常状态。最终一高炉矿批达到历史最高水平。同事开玩笑说:“咱们现在可是吃到了嗓子眼,再吃料罐就盖不上了。”

“吃得进”解决了,怎么“消化好”呢?为了让每一批炉料高效冶炼成合格的铁水,从技术方针的选择到每班操作的量化,我们在风量、富氧、喷煤、风温等途径上探索。围绕产量提升,我们不断优化送风制度,提高炉缸活跃状态,大力攻关大风量、高富氧冶炼。随着富氧率的提升,喷煤能力成为影响焦炭负荷提升的瓶颈。四班作业长曹卓和岗位班长郭峰从装煤量、喷吹压力等细节入手,细抠每个生产环节的衔接,采取各种措施,系统提升喷煤能力,最终我们将高炉喷煤的油门踩到了底,小时喷煤量突破设计能力。
在高炉焦炭负荷持续突破的情况下,既满足了煤粉喷吹量,又保障了喷吹稳定性,为高炉提产降耗提供了有力支撑。在“吃得下、稳得住”的基础上,我们规范四班操作,坚守炉温生命线,缩窄铁水含硅量控制区间,保证“火候刚刚好”,火大了,炉温过热,浪费燃料的同时,炉内压差升高;火小了,炉温不足,铁水质量不合格。我们通过大风量、高富氧、大喷煤、高风温等为强化冶炼提供充沛的动能和热能,铁水质量得到稳定控制,为公司打铁耗降成本创造了有利条件。

一段时间内,炉内渣铁的及时排出成为生产的关键。每天大量的铁水,都要从直径6.5厘米的铁口流出,所以炉内铁水的生成与排出之间的平衡必须控制到位。日班作业长杨晓冬和炉前班长梁永松,分析高炉强化冶炼后的出铁节奏、炉门维护等因素变化,优化三铁口出铁管理,明确了“一杆亮、一炮严、渣铁净、保稳顺”的出铁理念,炉前标准化作业水平大幅提升,炉门合格率稳定达到95%以上。在保证出铁正点率的基础上,我们对出铁场分别建立台账,对每个铁口的出铁时间、炮泥用量、铁口深度等都做了详细记录,对不同厂家、不同批次的炮泥逐一进行分析,寻求适合高负荷生产的炮泥配比。

通过一段时间的实验,最终我们制定了“一铁口一方案”的泥量策略等8项措施,高炉每天出铁次数比之前减少3次,不仅保证了渣铁的及时排出,还降低了炉前钎具、耐材的消耗。除了四班作业的规范,岗位职工还在环境改善上做文章,班长带头干,班组齐动员,清理现场环境,规范物品码放,出铁不露红,烟尘不外溢。炉前老职工都说:“现在的炉前环境跟之前真是发生了翻天覆地的变化。”

炉火映初心,铁肩担使命。我们将以行业一流为目标,有追求、敢突破、能担当,科学驾驭大高炉,为公司高质量发展、建设最具世界影响力的钢铁厂贡献更大力量!
文字:薛贵杰
审核:张磊 杨景
出品:首钢京唐融媒体


