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精准改造 降本增效

精准改造 降本增效 首钢京唐
2025-06-23
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钢铁企业作为“水耗大户”,水泵的节能降耗直接关系着成本和效率。设备部深谙此理,他们将目光锁定水泵,精心组织供水系统节能改造项目,取得了良好效果,为公司高质量发展贡献了力量

公司原有的水泵设备多依赖阀门开度调节流量,这种运行方式不仅浪费能源,还导致末端压力波动不稳,影响生产。设备部杜国兴敏锐洞察到这一痛点,决心啃下这块“硬骨头”。他深知,水泵是公司的“能耗大户”,节能潜力巨大。

杜国兴和团队并非从零开始。此前,钢轧部公辅水处理连铸浊环系统的智能化改造就取得了亮眼成绩:每年可节省电费上百万元,三年回本且持续节能。这一成功案例为团队注入了强心剂。借鉴经验,他们将目标锁定在更具挑战性的热轧部供水系统上。

热轧供水管网复杂,问题各异:2250超快冷提升泵“大马拉小车”,流量不匹配;1580、2250平流提升泵“高射炮打蚊子”,设计扬程过高、流量偏低;1580浊环高压供水系统则沿用过时的恒压或定频运行模式。面对这些“病症”,杜国兴带领邹德佳、田楠等成员一头扎进现场。“想要极致能效,就得追求细节,不能怕麻烦!”杜国兴的话道出了团队的心声。他们与作业部深入交流,分组摸排,逐泵分析,量身定制“药方”:2250超快冷提升泵实施增容降压改造,解决流量匹配问题;1580和2250平流提升泵降低扬程提高流量,使其回归高效做功区;1580浊环高压供水系统需要引入先进的变流变压智能控制系统,替代旧模式,动态优化运行……

然而,改造过程并非一帆风顺。设备升级、变频器安装、参数调整、通讯搭建……每个环节都考验着团队的智慧和耐心。设备部坚持既要节能效果显著,又要确保公司的投资回报最优。在部门领导的大力支持下,杜国兴团队联合多专业协同攻关,将虚拟末端恒压技术、多泵效率寻优技术等专利集成应用于智能控制系统。这套系统如同为水泵装上了“智慧大脑”,实现了末端恒压运行、按需供水和运行能耗最优。

经过近半年的测试,效果令人振奋:系统平均小时节能率高达58.7%!经测算,约1年节省的电量折合电费就能回报投资!这不仅仅是巨额电费的节省,更带来了末端压力稳定、管网故障率下降、设备寿命延长的综合效益。

设备部这场供水系统节能改造的硬仗,打出了气势,更打出了效益。从钢轧连铸浊环系统到热轧供水系统,杜国兴带领他的团队用扎实的行动、精准的改造,将“降故障、节能耗”的承诺写在京唐大地上,用实际行动为公司降本增效和绿色发展贡献着力量。



 END 


图文|常露锋 邹德佳

校对|李舒白

审核|王萍 杨景

出品|首钢京唐融媒体




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【声明】内容源于网络
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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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