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海上钢城刮起改善风|融媒体团队“一线探访”基层改善见闻

海上钢城刮起改善风|融媒体团队“一线探访”基层改善见闻 首钢京唐
2020-11-02
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在首钢京唐,这座梦幻般的海上钢城里,从来不缺“改善”二字。从苍茫大海到广阔陆域,从一片荒芜到厂房林立,从人烟罕至到热火朝天……历史的车轮滚滚向前,这场“改善”之风也穿越了时间、空间,生发着京唐人的如火激情,催化出推动京唐高质量发展的累累硕果。
近日,公司融媒体团队进入运输部、炼铁作业部、镀锡板事业部、彩涂板事业部,深入一线挖掘广大职工持续改善的故事,倾听改善背后的声音。


机制有保障

我们的改善热情更足了

在运输部汽运作业区的停车场内,记者见到了各式各样的车。“挂车、罐车、雾炮车……所有厂区内带轮跑的,都归我们管。”汽运作业区机械二级点检张新热情地跟记者介绍说。

汽运作业区管辖范围大,涉及部门多,改善的推进并非一帆风顺。“大家对车都不陌生,坏了就修呗,为啥坏,为啥就这个部位容易出问题,一开始很少思考过这些。”张新坦诚地说。

让职工发自内心地认可改善,首先要让他们看到改善的好处,品尝到改善的甜头。张新带领大家先从一些明显的改善点入手,慢慢凝聚人心、调动大家参与改善的积极性。


▲运输部汽运作业区的停车场

在汽运作业区管辖范围内,有一台34米高空作业车,也是京唐唯一一台高空作业车,手动油门经常出问题,必须一直用手扶着,操作起来非常吃力。添加电子油门调节器后,用调节螺丝来调节油门控制发动机转速,手再也不用扶着了,省时省力。

除尘车上的报警器更换频繁是困扰汽运作业区的大难题。报警器垂直立在罐身中,当灰料达到限位时,就会报警。可是在除尘车排灰时,报警器很容易被倾倒的灰料砸坏,两三个月就要更换一次,换一个报警器需要花费3000元。

“我们给报警器加了个防护罩,问题就迎刃而解了,报警器再也没坏过。”张新和记者讲述着。

就是这样一个小小的手动油门改造,一个小小的防护罩,慢慢叩开了职工的心门。在逐步推进改善的过程中,大家慢慢发现,工作效率提高了,疲劳度降低了,现场环境改善了……纷纷主动参与到改善中来。

为巩固改善成果,提高现场职工改善的积极性,京唐采用积分兑换奖励和绩效奖励相结合的方式,把改善成果奖励落实到“真金白银”上。

▲运输部汽运工在研究新改善

提起奖励机制,张新打开了话匣子,兴奋地和记者讲述着他的经历。原来前不久,张新用公司奖励的QTI积分购买了一台价值2000元的全自动洗衣机。在他收货当天,快递员在渤海家园小区送出了12台洗衣机,这些全是职工用改善积分购买的。
张新笑着说:“改善不仅方便了我们自己,而且还有钱拿,大家的干劲儿更足了!”
“是这个意思!”听了张新的话,乾鸿维检的赵文超表示非常赞同,在汽运作业区,维检单位协力工也参与到了现场改善中,他们协同配合,密切合作,改善效果显著。
在设备运行和维修过程中,维检单位的员工发现问题会立刻向作业区领导和点检反馈,一起研究解决方案,在解决问题的过程中不断优化方案,让改善水到渠成。2020年,赵文超的改善积分在运输部排名第一。“参与改善让我们有了归属感,为京唐发展贡献力量,我们义不容辞!”赵文超激动地说。
“现在改善都成了习惯了,大家都能主动参与进来。”张新的话中洋溢着自豪、喜悦。汽运作业区连续几个月的改善参与率都达到了100%,真正实现了全员改善。

  运输部港口作业区职工现场改善
谈起改善,港口作业区QTI推进干事王晓明有着自己的见解,他说:“一项工作能否顺利推进,机制保障非常重要。”
推进改善,不仅需要一双发现问题的眼睛,还要有解决问题的能力。为了提升全员自主管理、快速识别问题、快速解决问题的能力,公司健全培训机制,组织年度集中培训和日常培训。 


港口作业区共有包括王晓明在内的8人参加了公司QTI培训班,覆盖了区域内的各个岗位,为岗位职工现场改善提供指导、帮助。于岗位人员工作繁忙,仅仅依靠系统的培训还远远不够,为了在有限的时间内最大限度地做好信息传达和宣贯,港口作业区狠抓点滴教育工作。
“进行点滴教育,重点在于精简、实用,对于向职工宣贯的项目要起到四两拨千斤的作用。”王晓明说。为此,港口作业区通过班前会、安全会以及培训人员去现场教学的方式,少量多次地对QTI主要知识点进行培训,快速提升了职工的改善技巧,提高了全员改善能力。
除了强化培训,公司还建立了完善的过程管理和评价机制。当职工发现问题后,可以先进行自主改善;自行解决不了的问题可以提交作业长,由作业长动员作业区力量实施改善;作业区解决不了的,上报部门推进办;部门解决不了的,上报公司推进办……
自下而上形成改善课题,保障改善顺利进行。广大干部职工深深认识到,改善并不是孤立无援,不是一个人的事儿,每一个或大或小的改善背后,都有着强大的团队和技术支撑。

▲运输部港口作业区职工讨论改善内容

“只有协同推进,才能保障改善顺利进行。” 王晓明掷地有声地说。为此,港口作业区建立了QTI审批微信群,成立了一支涵盖设备专业、安全专业、操作人员、点检人员、维检人员的改善队伍,各岗位各尽其职、协同推进,有效地保证了改善项目的开展与进度,使现场改善规范化运作。

王晓明带着记者参观了四十米高空的卸船机机房。“以前这里堆满杂物、油脂四溅,脏得很。”王晓明介绍说。可如今,映入记者眼帘的却是工具架上整齐排列的清扫工具,装饰着绿叶、花草的墙面和地面。这里,已经成为了名副其实的“空中花园”。



集思广益

不为困难找借口

在球团一作业区检修现场,记者见到了炼铁部设备工程室机械点检员林明盼,他是京唐公司第二期改善名人,参与的改善已经获得上万积分。

谈起自己最得意的现场改善,林明盼的嘴角快咧到了耳后根,“那肯定是球团1号线造球辊筛提升筛分功效的改善了!”此项改善主要是提升生产效率和球团矿产品质量。原设计的单台造球盘配套筛辊36根,具备筛分功效的有28根,只能筛分8毫米以下小球,筛分率77%。

“如果我们要日产1.2万吨以上,就需要开启7-8台造球盘,这样下游双层辊筛筛分负荷就会增大,筛分大球时伴随合格球进入返料皮带系统,直接影响造球产能。”林明盼和记者解释道。


▲炼铁部球团作业区林明盼

QTI思想就是打破固有思维。林明盼和生产岗位商议后,决定对造球辊筛进行改造。经过逐步摸索,他把36根筛辊增加到51根,使造球辊筛具备筛分8-15毫米物料能力,造球辊筛布局得到优化提升,筛分率也由77%提升到86%。

此外,他还将上层辊筛由筛分转换为缓冲布料功能,减少了15根辊筛。一增一减,优化球了团筛分系统流程布局,稳定了造球工艺、稳定提高球团成品球粒度、质量,年综合效益达95.95万元。

 星星之火,可以燎原。群众智慧的火花争相迸发,闪烁着耀眼夺目的光彩。

高炉风口作为重要的送风装置,直接受到液态渣铁侵蚀和炉料磨损,如果风口损坏频繁会造成炉况异常,增加高炉的休风率,影响高炉生产长期顺稳。改善之前,高炉每月大约损坏15个风口,对标先进企业高炉风口损坏率,还有很大差距,成为了困扰炼铁看水人的大难题。

班长曹海波告诉记者,“遇见困难不能怕,比起不可能的理由,要多想想可能的方法。” 针对风口损坏频繁的问题,高炉看水岗位与生产技术室成立了攻关小组,下定决心要改善风口的使用寿命。

▲炼铁部高炉看水班长曹海波  

曹海波带着记者来到了1号高炉风口平台,他一边查看回水情况一边跟记者说:“我们经过长期对水流量以及风口破损情况的统计调研,发现冷却水流量偏低是风口破损的一项主要原因。因为水流量偏低,冷却强度不足,造成风口损坏。”风口破损率高的主要原因找到了,可是如何提高风口水量进而提高风口使用寿命,曹海波着实费了一番功夫。他尝试了提高水压、增加水量,可是都没有达到预想的效果。
勇气和智慧是战胜困难的重要法宝。曹海波与同事通过阀门控制,不断调节风口大套、中套、小套之间的水量分配。在风口中套、大套的回水总管蝶阀后面,增加流量分配调节阀门,使各处水量分配更合理。针对供水能力提升困难、涨压力不涨流量的难题,曹海波带领团队在保障水泵电机安全运行的前提下,优化泵站管道出口各截门,提高了水泵的供水能力。
“我们还利用检修机会,对出水管道进行了扩径改造,管径由原来的50毫米增加到65毫米,降低了水流阻损。”曹海波越说越兴奋。一项项难题在攻关团队的不懈努力下纷纷化解。经过多次改善后,一高炉风口损坏由原来的每月平均15个降低至现在的每月2-3个。


▲三高炉炉前


走进3号高炉厂房,干净整洁的出铁场平台让记者眼前一亮。烘烤区井然有序,开铁口钻杆整齐地摆放在架子上,出铁场内环墙面美观靓丽……  
炉前工王富身材魁梧,却心思细腻,他认真地为记者讲述着他们的改善亮点,言语中透露着自豪,“平日里遇到问题,大家一起出主意想办法,这炉前的管理水平越来越高了!”
6月份,3号高炉炉前专区顺利通过可视化验收,形成46项可视化标准,直接输出25项改善亮点和14项改善提案。出铁场面貌发生了翻天覆地的变化,每月接待不同规格的参观50余次。来访嘉宾对出铁平台不由自主地竖起大拇指,由衷地赞许道,“太棒了!这么棒的出铁场,国内还是第一家!”


点滴积累

从量变走向质变

谈起改善带来的变化,镀锡板事业部酸轧产线酸洗出口段操作工刘全昌深有感触,“实施QTI改善以前,如果生产中出现问题,大家更多想到的是以后操作要多注意、要更加谨慎;但是实施之后,大家开始越来越多的考虑怎样才能避免这类的问题出现、怎样能从本质上解决问题。”

产线的故障率越来越低,运行质量越来越高,职工的劳动强度也减轻了不少……

近年来,在产品轧制规格不断减薄的情况下,刘全昌所在的1420酸轧产线仍然实现了产量逐年增长。5月份更是成功轧制了0.136毫米超设计极限规格产品,在平均产品横截面积低于产品大纲6%的情况下,实现月产7.79万吨,创出了历史最好水平。

▲镀锡板事业部酸轧产线酸洗出口段操作工刘全昌

 随着现场改善的持续推进,改善一步步走向深水区,对职工素质提出更高的要求。

“刚开始的时候,大家提的改善内容多是这加个挡板、那加个栏杆之类的,都很简单。但是后来就不一样了,现场明显可见的改善内容越来越少。”刘全昌开始意识到,到了这个阶段,改善已经从量变走向质变。

今年以来,刘全昌的QTI改善积分一直在镀锡板事业部排名第一,成为了大家公认的“点子大王”。在寻找改善点的同时,他越来越注重提报改善内容的质量,把每一项改善内容做得细致、描述准确。为了能更好、更清晰地向设备人员表达自己的改善想法,刘全昌还自学了MICA程序。

有一次,他在操作时偶然发现,工艺段正常停车后酸洗本该由大循环自动转变成小循环,但是由于酸管道上的阀门出现异常,循环没有自动转换。刘全昌赶紧手动切换,避免了带钢在酸洗大循环模式下长时间在酸槽中浸泡发生断带。

这次事件让刘全昌多了个心眼。酸洗管道上的12个阀门都是自动开或关,如果某一个阀门再出现类似的异常,未必能像这次这么幸运及时发现,万一处理不及时就很可能发生酸洗工艺段酸槽断带。

▲工作中的刘全昌

凭借过往的改善经验,他很快意识到修改工艺控制程序才是治本之策。在与其他三个班的同岗位职工商定后,他将自己的想法和改善申请单发到了作业区的QTI改善群里,得到了作业区领导的高度重视。

很快设备专业人员按照他的建议在控制程序里添加了新的程序,如果酸洗管道上的阀门不能自动切换,两分钟后供酸泵就会自动停止,这项改善在作业区的QTI改善内部评审会上被选为优秀改善提案。

说起改善带来的收获,刘全昌笑了,“改善不光解决了现场问题,更提升了我个人的能力水平!”   

在促进个人能力提升的同时,改善质量也逐步朝着更高目标迈进。

在彩涂板事业部彩涂作业区,作业长助理林志博告诉记者,“改善并不是一步到位,改善是永无止境的。” 

涂料的消耗是彩涂工序成本中最核心的部分。在生产过程中,客户对于不同产品的涂料厚度有不同的要求,只有精确控制好涂覆厚度,尽量避免多涂,才能更好地把控成本。   

▲彩涂作业区改善小组细致入微观察问题

2016年,作业区职工运用所学习的六西格玛方法,在对涂覆过程中压力、转速、 涂料粘度等数据进行了细致的分析和调整后,一定程度上减少了涂料的消耗,取得了不错的改善效果。
进入2020年,面对严峻的市场经营形势和艰巨的生产任务,彩涂作业区以降低成本、提高产品盈利水平为着力点,从工序流程、材料消耗控制等细节上全力降低彩涂生产成本。
“查看近几年的消耗水平,我们一度认为能改善的点已经被发掘完了,指标已经没有再下降的空间了。”林志博说着,话锋一转,“但是降本增效刻不容缓,面对占比近60%的涂料成本,我们必须再次对降低涂料消耗发起挑战。”对此,彩涂作业区成立了改善小组,从涂料进场环节就开始跟踪流程、梳理浪费点,查找可以改善的空间。

▲彩涂作业区改善小组成员查看产品表面质量

他们将目光聚焦在漆料更换过程中。由于不同的产品涂料要求不同,在切换产品时,需要更换漆盘中的涂料,并使用稀释剂进行清擦,如果控制不好,就会造成涂料和稀释剂用量的浪费。

采购回收机、在漆盘中加装溢流塞、优化供漆管路长度……他们采取了一系列措施,减少了换漆清擦管路时造成的稀释剂浪费,对涂料液位实现了精准控制。涂料消耗在原有的基础上又降低了近三分之一。

林志博坚定地说:“没有最好,只有更好,我们永远朝着更高的目标努力奋斗!”

在持续改善的过程中,京唐人始终目光笃定。铢积寸累、日就月将,改善之风一定会在这座海上钢城形成“气候”,推动首钢京唐朝着全面实现“四个一流”目标阔步前行!

图文:苗亚光 刘美松 薛贵杰 李玉颖 宋厚岭

出品:首钢京唐融媒体



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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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