

家门前的那条小河沟,是他对水最早的记忆,那也是村里唯一的河。家乡水资源的贫乏,从小就给他烙下了深深的印记,于是他立志走出来,朝着大海的方向……

他就是唐智新,中共党员,2007年研究生毕业后如愿来到渤海之滨的这座海上钢城,成为能源与环境部的一名水专业工程师,从此便与这一望无尽的大海结下深厚的革命友谊。十几年来,他深耕企业节水和水资源高效开发利用技术,为京唐公司在水资源利用和循环经济领域作出了巨大贡献。先后获得2014年度首钢总公司优秀共产党员、2016年度京唐公司科技标兵等荣誉称号。2020年,被评为京唐公司首届杰出人才。
精益改善创新路
“海水淡化是京唐公司在循环经济、绿色发展路上的重要一环,对节约地表淡水,做到不与民争水起着举足轻重的作用,我们要时刻保持机组高效运行。”多年的研究,让唐智新深刻地认识到淡水资源对国家、社会以及企业高质量发展的重大意义,他也把节约每一滴水当成了自己矢志不渝的责任。

2020年,唐智新从专业技术成长为水电作业区海淡区域代理区域作业长,开始接管海水淡化的日常生产组织工作。刚上任后,班长苑松就跟他反映了一个影响产量的难题,由于效室温度高,就算投加同样的阻垢剂,第一效换热管束的结垢问题总是比其他蒸发效严重,时间长了产水量就会降低,而且每次检修都得着重清洗。
“热法海水淡化技术就像用大锅煮水,凝结在锅盖上的水滴就相当于我们的产品水。”唐智新如是说,“但是,煮水时间长了,锅就会结垢,热效率降低,大大影响产水量。”
为了解决这个问题,唐智新多次爬上淡化主体,根据管道走向反复研究解决问题的方法。“绝对的公平,就是不公平,我们能不能给第一效加个‘小灶’,单独加药。”他的想法大家让大家茅塞顿开,但是从纷繁复杂的管道网中再敷设一根管道,难度可想而知。“只要能保证产量,什么问题都不是问题。”在唐智新的带领下,大家根据管道图纸和现场实际情况,深入讨论研究,终于规划出了新加药管道的路径,并提前准备好管道、材料,利用检修机会进行了加装。

改造后的加药系统,可以根据海淡运行负荷调整加药量做到精准控制,不仅有效缓解了结垢现象,还节省了药剂,达到了一举两得的目的。海水淡化装置产水量得到了有效保证,年直接经济效益约600万元。
“我是搞技术出身的,以前更多关注的是最新的技术应用和流程上的创新,深入到作业实际才发现点滴的改善更加重要。”唐智新若有所思地说。为了进一步改善结垢问题,他又对影响结垢的其他因素进行了深入分析,发现换热管结垢与喷淋水量有较大关系。
一期热法海水淡化装置一共有七个蒸发效,进入每一效的海水通过孔径大小不一的孔板控制,起初每个效室的水量都是一样的,但是随着海水淡化装置运行时间的增加,管道内会附着一层黏泥,海水进入装置内部分布不均,个别蒸发效的喷淋水量明显不足,导致换热管壁上液膜变薄甚至出现干湿交替现象,造成管壁迅速结垢。为了改善这一问题,他带领大家在喷淋管道上增加了调节阀门,利用阀门精准控制进水量,有效保证了装置蒸发效率,大大缓解了结垢现场,延长了换热管使用寿命。
创新实干结硕果
“唐哥的创新意识和实干精神,确实让我们很佩服。”海水淡化岗位职工牛建利感慨地说。

2020年年底,国内首套日产1万立方米热膜耦合式海水淡化项目正式建成投产的新闻被新华社、唐山晚报等媒体平台相继报道,这是京唐公司在海水淡化领域又一次开创性的实践,也是“五效一体”高效循环利用产业链的进一步延伸。所有开创性的成果都离不开技术的支撑,而这个项目的顺利建成,就是基于唐智新和同事们研发的“热膜耦合”及“有价元素梯级分离利用”为核心的浓海水综合利用技术。

“热法海水淡化技术实现了海水变淡水,剩下的浓海水出售给三友制碱,如果我们能够自己用起来岂不更好。”早在几年前,唐智新他们就对浓海水动起了脑筋。研究中,他们聚焦浓海水有价元素梯级分离、浓海水二次淡化等关键技术,充分利用浓海水的温度优势,通过除硬处理后直接作为膜法海水淡化的原料水,解决冬季渤海湾海水水温较低以及膜结垢的问题,实现了热膜耦合。同时,膜法海水淡化产生的二次浓海水作为后续盐化工企业的原料,梯级提取浓海水中的有价元素,产品价值大大提升。

截至目前,唐智新已经发表论文20篇,申请专利16项,《低成本海水淡化集成技术》研究成果获得省市级科技进步奖,作为主要参与者完成国家“十二五”科技支撑计划课题《大中型海水淡化产业化技术研发及应用——5万吨/天水电联产与热膜耦合研发及示范》的立项、研究、验收全流程工作。
情系京唐抗疫情
“超市里的消毒液都抢光了,幸好之前家里还存了一些。”2020年年初,新冠肺炎疫情的突如其来让所有人猝不及防,唐智新家也不例外。
那段时间,口罩和消毒液成了稀缺物品,市面上根本供不应求。虽然家里的消毒剂有了,但公司还有那么多公共场所需要消毒,怎么办?
“消毒剂,次氯酸钠……”这个两个词语在唐智新的脑子里打着转,“对了,我们海水淡化取排水泵站就有电解制氯系统。”唐智新难掩心中的兴奋,立即联系岗位筹备启动电解制氯系统。

能环部的制氯系统设置在海水淡化、300兆瓦发电机组海水取水口,通过电解海水原理生产次氯酸钠,投加到海水取水流道,用来抑制海洋生物及菌藻类的生长。由于冬季海水微生物活性降低,制氯系统操作难度增大,运行时结垢速度加速,一般在冬季会停运制氯机组。
“说什么也得把设备开起来。”为克服制氯机组冬季运行困难的难题,唐智新带领技术人员和运行人员主动攻关,反复对设备进行调试。经过两天没日没夜地调试,他们终于找到了制氯系统冬季的最佳运行工况点,在生产过程中把电流精准地控制在了1000安培左右,在保证制氯效果的情况下,做到了能耗最低,结垢速度最慢,且生产的次氯酸钠每升有效氯浓度大约240毫克左右,正好与“84”消毒液稀释后的浓度相当,无需加水直接使用,为职工省去了勾兑的环节。同时,为了便于灌装,他们又对原来的加药管道进行改造,保证了生产、灌装的安全和高效。
2020年疫情最严峻的那段时间,他们加班加点生产、灌装,共为公司提供了数百桶25升的次氯酸钠,为公司疫情防控构筑了一道坚固防线。
唐智新心里明白,他的成长来源于京唐的广阔平台,这十多年他在这里感受着、成长着、收获着、回馈着。作为京唐的一分子,唐智新最大的心愿就是和京唐共同成长,为企业实现高质量发展贡献力量。
文字:任莎莎 尹松松
图片:水电作业区
编辑:璞玉
出品:首钢京唐融媒体













