





这是文化的传承
承载了京唐公司的昨天和明天

王建斌是首钢京唐公司炼钢作业部的一名炼钢工,他经历了早年间“老首钢”的炼钢,参与了近年来“新首钢”炼钢技术工艺的升级。
37年的炼钢生涯,王建斌始终坚守在炼钢一线,对炼钢的热爱早已深入骨髓,成为了首屈一指的炼钢工匠。
2013年,以他名字命名的“全国百姓学习之星王建斌创新工作室”正式成立。在王建斌的带领下,为京唐炼钢培养了一大批专业技能型人才,先后制定并推广“全三脱”少渣冶炼操作法、少渣溅渣护炉操作法、无氟化炼钢操作法、转炉全留渣操作法、转炉高碳低氧操作法、生白云石护炉操作法,为首钢京唐公司实现洁净钢的高效、低成本生产开发奠定了基础。先后完成降低转炉终点碳氧积、降低冷固球团粉末率等科技项目,荣获省级以上科技进步奖励2次,国家专利授权13项。
一颗“匠心”照亮熊熊炉火

王建斌生长在钢铁工人家庭,从小耳闻目染,使他对炼钢情有独钟。
1984年参加工作,当时转炉炼钢的自动化程度不高,主要靠肉眼看碳花儿,看钢样儿。学习岗位技能的主要渠道,靠的是师徒之间口传心授。王建斌说“我并不聪明,可是我相信勤能补拙。我没有别人聪明,就要比别人更用心,我没有别人的好悟性,就要比别人多下笨功夫。”就这样,他走遍了首钢一炼、二炼、三炼,从炉前工做起,一直到值班工长、炼钢高级技师。
1997年,王建斌获得了全国技术能手称号。由于王建斌在行业内小有名气,山西、湖南一些新钢厂建成投产,都邀请他去主持“开炉”,先后被国内10多家钢厂邀请,组织了38座新转炉的“开炉”操作,成为行业的“金牌炼钢工”。

2008年,随着首钢的搬迁来到曹妃甸,投身到了首钢京唐公司建设的洪流中。从京唐公司初期建设到提质增效一路走来,与京唐公司结下了不解之缘。
2008年9月,作为首钢搬迁调整的先锋部队,王建斌来到京唐公司,开炉的重任又落在了他的肩上。可王建斌以前开的都是200吨以下的转炉,京唐炼钢可是当时国内最大的300吨的转炉,技术工艺产生了质的飞跃。本来开新炉就是一件复杂而又危险的事情,这回难度就更大了。为此,在配合设备安装调试过程中,他把主要设备装置的结构、主要炼钢装备系统的控制、主要能源介质的路由等关键环节,都详细进行了摸排,绘制了100多张示意图。那段时间他每天要来回攀爬几千级台阶,按高度来计算,他相当于两天登了一次泰山。凭着这股韧劲和钻劲,他摸清了主要设备的性能结构,掌握了宝贵的第一手材料,为“开炉”打下了坚实的基础。
2009年3月13日21时55分,炼钢连铸热试、炼钢主控室、炼钢11.3米平台人头攒动,许多人将目光集中在冶炼京唐第一炉钢的“开炉队”队长王建斌身上。只见王建斌果断地一挥手:“出钢!”巨大的炉身慢慢转动,一道金黄色的钢流飞流而下,京唐公司第一炉钢冶炼成功。
因材施教,做好“传帮带”工作

王建斌常说:“炼一炉钢,就像打一场球。没有‘球星’不行,光靠‘球星’也不行。要想炼好精品钢,要提高整个团队的技能水平才行。”
“全国百姓学习之星王建斌创新工作室”由设备、操作岗位的19名同志组成。每年根据生产需求,确定攻关课题。
作为创新工作室的领军人物,王建斌在技术攻关过程中,不仅把自己多年来总结的经验,毫无保留地传授给其他同事,而且指导大家总结经验,推广新技能。

“王师傅在工作上有新的收获第一时间就教给我们,有一次,他研究300吨转炉的底吹工艺,为了增加观测频率,王师傅坚持用肉眼观察。虽然难度不大,但是却很辛苦。离远了看不清楚,离近了很热。他只能用衣袖遮脸,隔着墨镜仔细观察。一个月,王师傅烤坏了两副眼镜。脸上、身上,甚至头发里都冒出一茬又一茬的痱子。终于总结出一套实现底吹与炉龄同步的最佳操作法。但是他毫不迟疑地把技术核心告诉了我们,这可是他半年的心血啊!”副部长赵长亮感慨地说,“看到王师傅这种精神,我们都深受感染。”
炉内炼钢,炉外练人。他通过言传身教,同时开展常态化的岗位技能培训,共培养出北京市劳动模范1名,北京市劳动奖章获得者2名,首都市民学习之星1名,北京市高级技术能手3名,以及多名首钢劳模、技能专家、首席技师等,为首钢人才培养和人梯队建设作出了突出贡献。
一个梦想,始终坚持学习

王建斌常说,检验一个炼钢厂先进不先进,最终要靠产品说话;衡量一名炼钢工合格不合格,最终要看工艺指标的高低。决定产品档次、指标优劣的根本因素,是这个团队的执行力、学习力和创新能力。
首钢京唐公司是国内首家采用“全三脱”生产工艺、配备干法除尘的千万吨级钢铁厂。建设初期,国外的先进企业对国内进行了严密的技术封锁,没有成熟技术可以借鉴,面对半钢开吹混气、电场泄爆、原辅料消耗高等问题时,王建斌和团队成员们遇到了极大的挑战。
京唐公司曾与日本钢厂接洽,想要引进其“全三脱”的核心技术。可不出所料,对方狮子大开口,想让京唐花“天价”购买其“软件”。如果屈从对方,不仅会加大建设成本,而且核心技术将长期受制于外方。
王建斌下定决心,说到:“我们既然能够制造出一流的‘硬件’,就一定能够开发出配套的‘软件’”。

说起来容易做起来难。日本钢厂开发“全三脱”技术工艺,整整用了30年。那段时间,王建斌为了寻找解决问题的方法,他特意买了一个登山包,里面装着几本炼钢专业书籍、杂志,一本英汉字典,一个笔记本。中午休息时间,上下班的班车上,一有空就“啃”上几页“天书”。遇到不明白的概念,就找别人请教。通过查阅学习大量的资料,王建斌终于在一篇论文中发现“少渣冶炼”是制约新技术工艺推广的一大“瓶颈”,这一重大发现意味着他们有了攻关的方向。就这样,问题一个一个被解决,他们也因此积累了大量的工艺参数。在此基础上,王建斌还参与开发了“一键式炼钢系统”,使“全三脱”炼钢从试验阶段转化为工业化大规模应用,创造性地制定了“全三脱”少渣冶炼操作法、少渣溅渣护炉操作法、无氟化炼钢操作法、留渣降石灰操作法等四种操作法,率先实现全三脱工艺“无氟化”炼钢,大幅度降低生产辅料的消耗,年均节省生产成本6500万元,各项生产指标达到国际先进水平,在“全三脱”高效、低成本、洁净钢转炉工序工艺技术的开发中起到了关键作用,为首钢京唐生产高端汽车板、镀锡板提供了坚实的保障。2011年,以“全三脱”炼钢为核心的京唐“新一代钢铁流程”,顺利通过了国家“十一五”科技支撑项目验收。

但是,这并不是王建斌攀峰之路的终点,他的追梦之路还有很长。他没有“停留”,又把目标瞄在“全干法”除尘技术工艺上。然而,“全干法”除尘存在着操作难度高,设备结构复杂,容易发生气体“卸爆”等难题。
王建斌找来设备图纸,对照说明书,了解主要设备的结构,记下主要的工艺参数,琢磨减少“卸爆”的办法。静电除尘器是除尘系统的心脏,别人观察除尘器的状况,一般都是从两头的“人孔”中探进脑袋,用手电照着看几眼。王建斌却要钻进除尘器里面,不顾高温粉尘,把4个电场来来回回观察几遍。他发现,大部分“卸爆”发生在吹炼的初期。于是,他总结出了“干法”除尘“卸爆”的核心技术,并获得了国家发明专利。
他坚信,只要我们敢担当、敢创新、敢为天下先,就没有攻克不了的难关。之后,他又通过不断的摸索实践,还攻克了“留渣”冶炼和高新品种钢冶炼等难题。在实现“梦想”的道路上,王建斌和他的同事们为全国炼钢技术工艺升级闯出了一条新路。目前,“全三脱”石灰消耗降到了20kg/t以内,报警提枪比例由原来的6.4%降低到了0.1%,泄爆比例由0.08%降低至0.001%,达到行业领先水平。

一生为炼钢事业奋斗,把青春和力量无私地奉献给了首钢,我们也衷心地向王师傅说声,您辛苦了!!!
愿您在开启下一段人生之旅的过程中,老有所得、老有所为、老有所乐,身体健康,阖家幸福,万事如意。您的精神还在这里,一定要常回家看看!










