冷轧部牢固树立过“紧日子”的思想,把“开源节流,降本增效”内化为全体职工思想和行动自觉,在“控”上做文章、在“降”上下功夫。近期,能源专业联合设备点检、生产工艺人员,根据现场实际情况,深入探索,在降低2号酸轧除盐水消耗方面取得实效。
2号酸轧是冷轧部除盐水的消耗大户。由于除盐水价格偏贵,其消耗情况直接制约着冷轧部能源降本的有效开展。为降耗降本,能源专业对产线开展多次调研,在摸清除盐水的具体使用情况后,与产线设备点检、生产工艺人员开展深入调研、联合攻关。
他们调研发现,2号酸轧每天产生大量蒸汽冷凝水,这部分冷凝水回收至冷凝水罐,经过换热器降温后再传输至漂洗槽使用。但冷凝水温度约85摄氏度,受限于换热器换热能力不足,降温后仍有70摄氏度,高温冷凝水加到漂洗槽易造成设备损坏。对此,只能在冷凝水罐中加入大量脱盐水进行降温,才能供产线正常使用,这样一来就造成了除盐水的不必要消耗。
“哪里不足就改哪里!换热器能力不足,就调整换热器,增大换热能力。”设备点检丁晓亮主动钻研,积极寻找解决办法。有时候技术攻关就像捅窗户纸,只要敢想敢干,结果未必难以达成。提升换热器能力,最直接有效的方式就是累加换热器板片。想到这里,丁晓亮立即前往备件库,找出备件,并对其进行清理、组装。他一边调试一边与生产工艺及能源专业核对相关数据,经过一段时间运行,换热器换热效果良好,无需添加除盐水,冷凝水温度便可降低至40摄氏度,能直接供漂洗槽使用,大幅减少了除盐水消耗。经测算,此次改善,每月减少除盐水消耗约1500立方米,年增效益21万元。
在降低除盐水消耗取得阶段性进展的基础上,设备点检张方硕发散思维,开展废水循环利用,将除盐水消耗推向新的低点。
张方硕发现2号酸轧乳化液箱反冲洗过滤器,每天都会排放大量废液,少则七八十立方米,多则上百立方米。“虽是废液,但直接排放实在可惜,能不能循环利用呢?”张方硕头脑里一直思考着这个问题。往后的时间里,一有空他就会在乳化液间对着设备“发呆”。
凭借着对产线的了解和解决问题的钻劲儿,张方硕创新地将排液管道优化,使其直通产线自带的磁过滤器,后续再经过真空过滤器二次处理,两次过滤后的“废液”重新进入乳化液箱,成为可供轧机使用的合格乳化液。这种废液双重过滤再利用的改造,不仅节约了除盐水的用量,还省下了一笔污水处理费,可谓“一箭双雕”。经过测算,此处改造,每月减少除盐水消耗约2500立方米,年增效益35万元。
从主动钻研提升换热能力,到发散思维实现废液再利用,冷轧部职工积极进取、开拓创新,在能源降本的赛道上不断发力,让节能指标屡次刷新,为公司降本增效注入源源不断的动力。
图文|张文龙 许国安
校对|杨立文
审核|王萍 杨景
出品|首钢京唐融媒体
冷轧部牢固树立过“紧日子”的思想,把“开源节流,降本增效”内化为全体职工思想和行动自觉,在“控”上做文章、在“降”上下功夫。近期,能源专业联合设备点检、生产工艺人员,根据现场实际情况,深入探索,在降低2号酸轧除盐水消耗方面取得实效。
2号酸轧是冷轧部除盐水的消耗大户。由于除盐水价格偏贵,其消耗情况直接制约着冷轧部能源降本的有效开展。为降耗降本,能源专业对产线开展多次调研,在摸清除盐水的具体使用情况后,与产线设备点检、生产工艺人员开展深入调研、联合攻关。
他们调研发现,2号酸轧每天产生大量蒸汽冷凝水,这部分冷凝水回收至冷凝水罐,经过换热器降温后再传输至漂洗槽使用。但冷凝水温度约85摄氏度,受限于换热器换热能力不足,降温后仍有70摄氏度,高温冷凝水加到漂洗槽易造成设备损坏。对此,只能在冷凝水罐中加入大量脱盐水进行降温,才能供产线正常使用,这样一来就造成了除盐水的不必要消耗。
“哪里不足就改哪里!换热器能力不足,就调整换热器,增大换热能力。”设备点检丁晓亮主动钻研,积极寻找解决办法。有时候技术攻关就像捅窗户纸,只要敢想敢干,结果未必难以达成。提升换热器能力,最直接有效的方式就是累加换热器板片。想到这里,丁晓亮立即前往备件库,找出备件,并对其进行清理、组装。他一边调试一边与生产工艺及能源专业核对相关数据,经过一段时间运行,换热器换热效果良好,无需添加除盐水,冷凝水温度便可降低至40摄氏度,能直接供漂洗槽使用,大幅减少了除盐水消耗。经测算,此次改善,每月减少除盐水消耗约1500立方米,年增效益21万元。
在降低除盐水消耗取得阶段性进展的基础上,设备点检张方硕发散思维,开展废水循环利用,将除盐水消耗推向新的低点。
张方硕发现2号酸轧乳化液箱反冲洗过滤器,每天都会排放大量废液,少则七八十立方米,多则上百立方米。“虽是废液,但直接排放实在可惜,能不能循环利用呢?”张方硕头脑里一直思考着这个问题。往后的时间里,一有空他就会在乳化液间对着设备“发呆”。
凭借着对产线的了解和解决问题的钻劲儿,张方硕创新地将排液管道优化,使其直通产线自带的磁过滤器,后续再经过真空过滤器二次处理,两次过滤后的“废液”重新进入乳化液箱,成为可供轧机使用的合格乳化液。这种废液双重过滤再利用的改造,不仅节约了除盐水的用量,还省下了一笔污水处理费,可谓“一箭双雕”。经过测算,此处改造,每月减少除盐水消耗约2500立方米,年增效益35万元。
从主动钻研提升换热能力,到发散思维实现废液再利用,冷轧部职工积极进取、开拓创新,在能源降本的赛道上不断发力,让节能指标屡次刷新,为公司降本增效注入源源不断的动力。
图文|张文龙 许国安
校对|杨立文
审核|王萍 杨景
出品|首钢京唐融媒体

