大数跨境
0
0

全员做改善,助力精品球团

全员做改善,助力精品球团 首钢京唐
2021-06-03
2

炼铁作业部球团一作业区职工立足生产稳定运行,全员自主做改善,“小”改善起到了“大”作用,为产线顺稳运行打下了坚实基础。

在球团矿生产中,焙烧机料面两边总有偏高现象,导致焙烧机机速加快,影响焙烧效果,导致成品球质量下降。甲班班长窦玉宾将这件事放在了心上。接班后,他一会儿盯在电脑屏幕前,观察记录焙烧机料厚、机速,一会儿去现场查看料面实况。

经过反复验证,他发现碱性球易粘连是导致料面两侧偏高的原因,而岗位人员一般从应急底料检修人孔用铲子清理两侧粘料,由于距离粘料太远、空间狭窄,清理效果不好,无法有效解决料面两侧偏高的问题。如果要彻底清理,就需要每隔一段时间停机,这样一来就会影响正常生产。

窦玉宾经过和专业讨论测算,最终决定在焙烧机本体钢架结构处开人孔,方便随时清理粘料。方案实施后,既保证了清理过程安全有效和铺底料厚度平整,又避免了生球与铺底料成品球不发生混料,提高了成品球质量,有效解决了焙烧机料面不平的问题。

造球焙烧班长路东明在岗位日常巡检中善于发现问题,并积极思考解决方法。在一次巡检中,路东明发现HH-2皮带上的犁式卸料器在落下的状态下存在犁过料的问题。他通过进一步观察发现,犁式卸料器下方设计为平托辊,卸料器动作时直接压在托辊上方,因托辊间有距离,造成皮带上的物料卸不干净而产生过料现象,易发生冒仓的危险。

路东明开动脑筋,从过料的源头思考解决方法,最终经过作业区专业研究,将皮带下方的托辊更换成不沾板材质,使卸料器下方成为一个平板结构,杜绝皮带过料现象发生。这一改善被推广到作业区所有皮带的犁式卸料器,彻底解决了过料问题的产生。

马利文是丁班主控班长,凭借班组管理和QTI工作的优秀表现,获得了公司“金牌班组长”的称号。他常说:“发现不了问题就是最大的问题。”凭借多年的工作经验,加上年轻职工的活跃思维,在他的引导下,班组做改善的氛围越来越浓。

在日常工作中,他打破固化思维,总是在问自己:“这个设备状态就一定是这样吗?这个操作步骤就必须是这样吗?能不能变得更好?”他觉得只有这样不断地提出问题,才能去解决问题。职工的好想法,他也会第一时间汇报作业区,第一时间“追”相关专业整改,绝不拖拉,维护好每位职工的QTI成果,激发职工的改善热情。自QTI纳入班组评比之后,他所在的班组QTI总积分连续6个月排名作业区第一,被评为作业区“QTI优秀班组”称号。
球团一作业区以“精品球团、行业领先”为目标,以QTI管理为抓手,利用 QTI金点子、优秀题案评选、献计献策等方式搭建平台,发动全员主动参与到 QTI 工作中,涌现了一批像窦玉宾、路东明、马利文这样的优秀改善达人,他们致力于产好料、产精料,全力保障高炉稳定运行,为公司全面实现“四个一流”贡献着力量。


图文:符晓玉

编辑:铁掌门

【声明】内容源于网络
0
0
首钢京唐
首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
内容 4107
粉丝 0
首钢京唐 首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
总阅读1.3k
粉丝0
内容4.1k