
与其他用途的产品相比,奶粉铁要求的带钢表面粗糙度相对较高。
为此,技术人员在总结以往生产经验的基础上,决定适当提高参与退火基板轧制的轧辊表面粗糙度。如何保证“大粗糙”轧辊的磨削和毛化质量成为了重中之重。磨辊操作和技术人员密切合作,一方面及时优化砂轮选型,快速熟悉砂轮使用特性,优化调整磨削程序和工艺参数,避免了“大粗糙”磨削容易出现的辊面划伤、刀纹等质量缺陷,保证了光辊的磨削质量;另一方面,加快推进轧辊毛化粗糙度提升和超精磨工艺试验,提升了毛化辊的表面质量稳定性,提高了带钢的表面粗糙度命中率。
同时,针对奶粉铁产品罩退基板易出现的粘结问题,攻关团队从原料质量、退火工艺、生产操作和设备保障等方面深入系统分析论证,组织开展多次试验,最终通过调整脱脂机组卷曲张力和带罩冷却时间、优化组剁方式和水冷段温度等措施,使粘结缺陷发生率降低了50%,为产品质量和产量提升打下了良好基础。
文字| 刘美松 刘丽珍
编辑|光头强
出品|首钢京唐融媒体







