“这声音不对劲!”炼钢部废钢间3号天车起升机构运转时,一阵若有若无的“吱吱”异响传来,瞬间牵动了正在巡检的点检员吴敬浩的神经。常年与设备朝夕相伴的他,练就了一手“听声辨疾”的硬本领,仅凭这声细微异响,便敏锐捕捉到设备隐患。

为找准问题根源,吴敬浩当即停下巡检脚步,反复启停天车、模拟实际负载工况,逐点排查研判。他发现异响在设备启动与制动瞬间尤为明显,最终精准锁定症结——电机与减速机之间的联轴器对中精度超标,运行产生的冲击振动,正是异响背后的“元凶”。
对症施治,精准的对中数据是关键,可难题接踵而至。天车起升机构采用长浮动轴连接,中间还加装了制动轮,作业空间狭窄到几乎无操作余地。常规双表对中测量法在此彻底“失灵”:表架寻不到稳固支撑点,测量探头更是无法触及关键基准面,维修工作陷入“看得见故障,测不出数据”的僵局。
“不能让设备结构限制了我们的维护精度!”面对困境,吴敬浩毫不退缩,第一时间联系点检技术骨干宋佳骏组建攻关小组。二人围着设备俯身琢磨、反复推演,手绘草图勾勒思路,一个大胆构想逐渐成型:借力制动轮上的现有螺栓孔作为固定基座,打造一款“工”字形刚性支架,一端牢牢锚定在制动轮上,另一端悬空延伸至电机轴端作为测量平台,支架中段设计为可调式结构,适配不同设备的间距要求。

为确保工具精准可靠,二人对设计方案精雕细琢:固定底座精准开孔、严丝合缝匹配螺栓尺寸,确保测量基准稳固可靠;测量平台预留多组百分表安装位,可同步捕捉轴向、径向双重偏差;所有连接部位均做强化加固处理,从根源杜绝测量过程中的变形误差。历经连日奋战打磨,一款量身定制的浮动轴联轴器对中测量工具成功诞生。
实战检验,效果立竿见影!二人将工具牢固安装在故障天车制动轮上,精准调整支架长度、校准百分表零点后,缓缓盘车,各项数据便清晰呈现、一目了然。“电机轴竖直方向轴向偏差约0.5毫米,水平方向径向偏差约0.3毫米,数据精准有效!”吴敬浩难掩喜悦地说道。维修人员依据这份精准数据,针对性调整电机底座垫片与顶丝,仅用了两轮精细微调,所有偏差便被牢牢控制在±0.05毫米的优秀标准内。“成了!” 宋佳骏也面露喜色、高声喝彩。再次启动天车,异响彻底销声匿迹,起升机构运转平稳顺滑,设备全面恢复最佳工作状态。

这款看似简约的自制工具,一举破解了长期困扰同类设备的测量难题,实现了对中数据的精准采集。
从束手无策到迎刃而解,吴敬浩、宋佳骏两位基层点检员,以并肩协作的攻坚韧劲、敢想敢干的创新决心,以实际行动践行“精细苛求 追求卓越”的工作标准,将维保设备现场的“不可能”变为“可能”,为公司精益改善与创新创效注入了活力与动能。
文字:徐秀山
校对:杨立文
审核:王萍 杨景
出品:首钢京唐融媒体

