
从6S到QTI,从整理、整顿的被动式管理机制,到自主管理、自我改善的创新机制,从精细化现场管理到精益化标准管理,从区域样板打造到模块化专业负责……QTI早已不仅仅是一项简单的工作,而是已经成为了京唐公司保障安全、提升质量、降低成本、提高效率、改善环境的一个重要抓手。
精耕细作,必出精品。在配套的QTI精益管理办法当中,京唐公司有序推进着QTI精益管理的各项工作。作为主要的生产部门,炼钢作业部同样有着自己的工作模式,每名职工都明确知道自己的管理职责,随着工作的进一步推进,各类改善亮点、提案、课题数量显著增多。在刚刚结束的QTI交流分享会上,有多名职工参加了成果汇报交流,多项提案被评选为改善措施全面系统、技术和硬件条件支撑性强的“公司级优秀改善提案”,所在团队也获得了公司的单项奖励,不仅让他们乐开了花,也更攒足了劲儿。

精益求精,必将精彩。有着多年工作经验的点检员李正男,别看年龄不大,但他参加工作的时间可有十年之久了,对天车电气设备的维护工作几乎达到了“无人能及”的地步,在他眼里,负责板坯上料和下线工作的重力夹钳天车“大为可为”。
重力夹钳是生产过程中最常用的一套设备,由于使用频繁,每三个月就需要进行下线维修保养,而维修一台夹钳至少需要4个小时,不仅效率低下,还对后道工序备料造成了不小的影响。

只要肯用心,就一定会出成绩。李正男通过对天车检修过程的观察,细分出了几大检修步骤,并采用时间轴的方式进行了排序。他发现每次检修用时最长的就是“程序调试”环节了,几乎占了整个检修过程的四分之三以上。那段时间,“如何缩短程序调试时间”成了他反复思考的难题,为了找到解决办法,他就利用下线的零部件,自己动手制作了“夹钳离线测试箱”,想通过“离线模拟”的方式替代“在线调试”,但能否实现还是个未知数。他心想,成与不成得试了之后才知道,可这一试还真让他试出了个结果。当他将夹钳与实验箱进行连接后,实现了天车夹钳编码器、程序等多种离线测试效果,还能离线检测出设备的问题所在。他高兴坏了,带着忐忑的心,第一次把试验成果搬到了检修现场,将新天车备件上线调试时间整整节约了2个小时,大大提高了检修效率,更为生产稳定提供了保障。
精细苛求,必将功成。RH真空处理时间是炼钢作业部一项重要技术指标,真空处理时间越长,过程温降就越大,能耗也就越高。与先进的钢厂进行对标发现,行业先进的RH真空时间≤21min,而精炼作业区的RH真空时间却>23min,这与京唐公司高效率生产高洁净钢的要求差距较大。对此,作业部对RH真空处理时间提出了更高的要求。

作为攻关项目的负责人,生产技术室的技术员温瀚勇挑重担,通过对生产环节的梳理,他认为可以将提高碳含量控制稳定性和控制纯循环时间作为突破口,进行深入挖掘。在收集现场数据的过程中,他们发现钢水中的碳含量及碳氧反应,与废气中的一氧化碳、二氧化碳含量有着一定的关联性,通过线性分析,借助一氧化碳、二氧化碳来预测钢水中碳含量,以此来评估碳氧的反应情况。说干就干,经过研究与现场测试,自主开发出了一套碳含量动态控制模型。在反复的优化和现场验证中,操作工们凭借控制模型可以轻松得到碳含量指标数据,缩短脱碳时间约1.4分钟,杜绝了碳含量超标等问题的发生。在此基础上,他们还通过开展密集取样试验,研究出了纯循环过程中夹杂物的变化规律,将纯循环时间由6分钟以上缩短到了5分钟,不仅节约了时间,还提高了生产效率。温瀚说:“认真思考,不断尝试,理论联系实际及时总结,改善创新就会水到渠成!”通过措施的实施,RH真空时间平均降低了2.4分钟,达到了行业的先进水平,年可节约生产费用439.7万元。

思想先行,贵在行动。QTI管理推进工作任重道远,但现场不乏有这样的QTI推进者,他们在岗位上挥汗如雨,不畏艰难险阻,只为打造出更加舒适的工作环境,他们在厂房每一个角落留下足迹,不惧犄角旮旯,只为完成网格化标准管理,他们在设备周边爬上爬下,不怕满身油渍,只为恢复设备本来面目,保障生产高效稳定。在高质量发展的快车道上,京唐公司QTI管理工作务实求真,久久为功,干净整洁的现场、锃光瓦亮的设备已经成为了产线上的标配,在职工们的共同努力和拼搏奉献中,也正朝着下一个目标的实现靶向冲刺、蓄力前行。
图文:蒋同祥


