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让废管从“天上飞”到“地下跑” | 降本增效 我是一员

让废管从“天上飞”到“地下跑” | 降本增效 我是一员 首钢京唐
2022-09-19
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导读:让废管从“天上飞”到“地下跑” | 降本增效 我是一员


“哥几个对这自动化也都不陌生,厂家停产咱还不生产了?我也算学过这专业的,咱自己试试!”冷轧部公辅作业区区域作业长王慧宇摩拳擦掌。

一期酸再生产线操作画面CITECT软件系统频繁出现故障,软件厂家又停产,让生产陷入被动。“再花钱找新厂家还要重新把整套系统和服务都更新,这钱花得就不值当。”虽然项目组成员都是干点检的,也没有画面软件编辑的经验,但兄弟们都赞成王慧宇的想法,也相信他的专业能够实现“自己动手,丰衣足食”。

于是,王慧宇创新工作室成员,每天班前、饭后、班后,现场、主控室、测试台,不分时间、不分地点,同出同进、合力攻关。项目负责人王慧宇捡起多年未接触的人机操作画面编程业务,与项目组成员一同学习,再结合实际情况,计划拓展开发便于优化生产流程的个性化功能,就这样一边学习、一边开发,一边摸索、一边试验,3个月的时间,开发出了新的WINCC画面软件,完成了3个站室3000多个信号的画面逻辑转化及信号接入,实现了流体介质实时数据监控记录、电控设备远程启停控制、生产运行报警诊断、画面操作语言汉化等功能,不仅有效解决了“操作画面卡顿、数据显示记录不全、英文界面难于识别操作”等难题,还更好地提升了操作界面功能性扩展的兼容性,让人机交互更智能,实时监控更精准,工作效率更高效,产线质量更稳定。如此,90多万元的外委调试费用省下了。






“最大程度地降低蒸汽消耗,就是我的最大功绩。”炼钢作业部精炼工许立建目标坚定。

RH真空处理的蒸汽消耗占据了精炼工序能耗的60%左右。“想要降低生产成本,从‘降低RH炉蒸汽消耗’入手,应该是最能看到成效的。”许立建在反复琢磨、深入观察后发现,在RH精炼生产过程中,每次都需要通过蒸汽泵进行预抽真空操作,以达到缩短钢水真空处理时间的目的。但从他收集到的数据来看,利用普通模式处理的钢水并不需要“多此一举”。长此以往,不但效果不佳,反而会造成蒸汽消耗的浪费,给真空主阀造成严重冲击,降低设备的使用寿命。

“方向已定,只需前行。”许立建的想法得到了作业区的高度肯定,并立即成立了攻关团队。经过深入调查分析后,他们结合普通处理、轻处理、脱气处理、脱碳处理四种冶炼模式,对不同钢种进行了模拟试验,最终摸索出了钢水冶炼过程中的最佳预处理时间,岗位职工只需从钢水顶升环节开始进行预抽真空操作即可。这一小细节的变化,让操作步骤更精准,工作流程更优化,RH精炼预抽真空时间节省了至少5分钟,每炉钢水可降低蒸汽消耗0.9吨。今年1至8月份,降低蒸汽消耗节省费用72万余元。






其实很多省钱的金点子、小妙招就藏在寻常生活里。”焦化部点检区域作业长侯现仓深有体会。

要保生产顺稳、优质高效,检修作业不能拖后腿。焦化部初冷器检修中拆除的废旧冷却水管要通过吊车倒运,费用昂贵不说,如果受到不良天气影响,工期都无法保证,旧管吊运成了制约初冷器检修能否按期完成的关键一环。

看着高额的吊车费用和紧迫的检修工期,侯现仓既心急又心疼,无时无刻都在想办法。偶然的放松时刻——陪伴孩子玩滑梯,让他的灵感一触即发:“哈哈,我也能让这废管滑滑梯啊!”

回到班上,他马上召集人员研讨论证,大家一致认为可行。说干就干,他们加班加点、铆足干劲,制作出了全封闭式管道溜槽,也就是让废旧管乘坐的“滑梯”。溜槽一头在初冷器平台位置,一头在地面区域。投用后,施工人员可直接将废旧管通过“滑梯”转运到地面,彻底“解放”了吊车,仅吊车“运费”就节省了15万元以上,而检修工期更从6个月缩短到了3个月。





文字:王宇       

        素材来源:许国安 薛超杰 李洪光

     编辑:巴比丘          



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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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