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让废旧件“再上线”

让废旧件“再上线” 首钢京唐
2022-12-29
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面对市场严峻形势,炼铁部设备工程室深挖降本潜力,号召各区域点检员行动起来,聚焦废旧件和机旁库,自主开展修旧利废,用“智慧+妙手”让废旧件“再上线”,为降本增效贡献力量。

软启拆解重组


软启动器在高炉冲渣、上料皮带区域应用较多,之前遇到软启损坏,往往是整体更换。如今为了过好“紧日子”,设备工程室依托杜建华创新工作室平台,组织点检骨干对损坏的软启进行拆解,对功率电源、控制器、冷却风扇等每一个元器件都一一检测,挑选出可回收利用的部分。


有了经验就广泛实践。高炉区域点检员杨柳、郭建刚组织锦华科技维检人员利用多台损坏报废的软启,拆解后进行功能重组,组装成完好的软启再次使用。此外,他们还对AB模块利旧,将重点区域升级替换下来的模块用于外围区域备件储备,每个模块可节约两千到三万元不等。

电磁阀拆解修复


烧结机润滑系统采用集中润滑供油,其中电磁给油器集成是易耗件,烧结区域点检员石永伟每次看着换下来的废件总是心疼不已。于是他就动了拆开看一看的心思,经过拆解,他发现有些下线的电磁给油器只是因为阀芯卡阻导致功能失效,如果将阀芯清洗干净,还可以继续使用。


石永伟发动五冶维检人员对换下来的给油器电磁阀进行拆解修复,自己动手把“废件”重新用起来,仅修复单台电磁阀就可节省费用1.18万元。炼铁部其它装配有同类型给油器的区域,纷纷效仿推广。

油缸自行修复


烧结灰系统双层卸灰阀当前正处于改型阶段。推进过程中,卸灰阀老阀的液压缸依然会出现漏油的问题。以前漏油了都提报修复,修好了再运回来,可是当前没有了更换备件,运出去修复周期长,影响生产使用。



别人都说,没有备件就先凑合用吧,但是较真的石永伟却认为,这样既存在隐患又影响现场环境。于是他组织维检人员对漏油的液压缸研究修复。经过一段时间的努力,石永伟带着大家累计修复12台液压缸,节约费用3.5万元。看着修好的液压缸,他满意地说:“改型不是设备带病运行的借口,只要想做,废件也能修好用起来。”

皮带滚筒改型


球团宽皮带下托辊为光面滚筒,运行中常常会导致宽皮带出现跑偏,调整起来费时费力。对此,球团区域点检员宋宪章与生产人员分析研究,将部分滚筒改成了胶面滚筒并开展试验。一试之下,果然宽皮带就“听话了”,不再频繁跑偏。


而球团的机旁备件中,大多都是光面滚筒,光面滚筒效果不好,不用又非常可惜。宋宪章想到了一个办法,在光面滚筒上粘贴橡胶衬板,效果跟新买的胶面滚筒一模一样。通过动脑动手改造避免了新件采购,同时降低了机旁库存资金占用。


设备工程室还制定了修旧利废项目清单和奖励措施,鼓励职工积极开展废旧物资回收修理,实现物资二次利用。在降本增效的大背景下,每个设备点检都懂得这份担当的重量。他们一直在降本的“责任田”里默默耕耘,动脑动手,为公司度过市场“寒冬”而不懈努力着。

图文:张    攀

编辑:铁掌门


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