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杰出青年 | 李吉超:扎根一线砺锋芒

杰出青年 | 李吉超:扎根一线砺锋芒 首钢京唐
2025-06-29
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镀锡板事业部--李吉超

李吉超,镀锡板事业部镀锡专业工程师。主导实施产线智能化升级项目,设计开发“模型优化+余热回收”协同控制系统,攻克镀锡机组高能耗难题,技术成果获河北省节能减排一等奖,牵头攻克镀锡辊印、极薄规格订单高速生产等技术难题,申报专利3项。2025年被评为首钢京唐公司第四届“杰出青年”。


2020年,硕士毕业的李吉超来到到“蝉翼钢”产线实习,他深知,越到一线越能增长本领。为了快速学习各岗位操作,他总是紧跟着班组的师傅请教。学习更换阳极时紧盯师傅手腕角度,边记笔记边比划动作。调试辊缝间隙时,卡尺一量就是两小时,工服后背总结着汗碱。“师傅,这力度咋把握才不掉阳极?”他认真向师傅请教细节,得到答案转身就练,通过半年的实践学习,基本掌握了全线的操作技能。师傅们提起他都说“这小伙子眼里有活儿,踏实肯干,是个好样的”。

正是这段埋头在各个岗位的经历,让他定岗迅速找到发力点。接手生产计划排产后,他发现产线长期面临行业共性难题——多规格订单频繁切换时,带出品损耗居高不下。为解决这个难题,他反复研究三年生产日志,追着物流摸清倒运效率;下班后,他利用休息时间蹲守主控室记录各规格产品切换耗时,寻找解决方案。最后,通过建立“订单集中+锡厚梯度”双维度排产模式,对红牛铁、奶粉罐材等产品制定专属准备方案,生产效率得到提升,合同兑现率也提升了3%。

“能源成本占总轧制费用30%!怎样才能把这部分费用降下来?”李吉超攥着从对标企业带回的数据,眉头紧锁,自家的电耗和蒸汽用量都比行业标杆高出不少。他主动挑起大梁,针对镀锡能源消耗开展项目攻关。

盯上了碱洗段电流密度过高的异常点咱们的碱清洗能力强是好事但电费单看着心疼可当他提出降电流方案时,大家不买账“电流降了,清洗不彻底谁负责?为打破僵局,他立即拉着设备、工艺骨干组成攻坚组每天往返于产线和办公室之间通过比对分析生产数据,他把目光聚焦到了带钢宽度、运行速度等影响电耗的因素上,通过调整各项参数,两个月完成上百次通钢量与电流匹配试验经过反复对比调整电流前后板面质量情况,最终找到了最佳配比值,电流密度可安全下调5%。

他不满足这个结果,又将目光转向了新的突破口。将电解碱洗极板放热产生的热碱液回收至碱喷洗使用,不仅减少了碱喷洗新配碱液时所消耗的热量还降低蒸汽用量21.16%。半年间,作业区电能消耗直降7.3%,全年可节约成本401万元。该项目成果荣获河北省节能减排一等奖,成为行业节能改造的标杆案例。

李吉超举着强光手电筒贴紧钢板,在灯光下细微辊印变得格外显眼。助熔辊印困扰产线多年的质量难题,产线多次提高辊子安装精度仍然无果,这也成为了李吉超的一块“心病”。

“安装精度没问题,难道是材质的问题?”他在赴客户工厂回访时注意到对方产品很少出现辊印问题,经反复比对,发现其采用的是高耐磨低吸附性胶辊,这给了他很大的启发。回到产线以后,他针对助熔辊印消除提出减少镀液带出和杂质附着、提升辊子耐磨性等改进思路,通过更换辊子材质、提高安装精度等一系列措施,辊子碎屑附着量锐减60%,辊印深度从原先的0.8微米降至0.3微米,助熔段再没发生因辊印问题甩料的情况,每年减少的降级损失超200万元!“越是困难越向前,是挑战也是考验,跳出原有思维,许多问题都能迎刃而解。”李吉超说。

这种利用跨专业经验解决问题的方式打开了李吉超的新思路,他把这套方法用在了破解横切工序取走辊印的问题上。借鉴下游食品包装线经验,他将辊子换成了高弹性胶辊,这就好比给产线换了“软底鞋”,既保护钢板又不留“脚印”,辊印在强光条件下几乎不可见,超过了用户产线的控制水平。

作为创新工作室核心成员,他引入FMEA工具建立风险防控矩阵,完成技改7项,申报专利3项。在考取六西格玛黑带资格证书后,他用回归分析的方法优化了水淬排废时间间隔,保证水淬电导率的同时减少了蒸汽用量。

“离现场越近,离真理越近”四年间,李吉超练扎根一线破解多项技术难题,练就了一身硬功夫。未来,他将继续在实践熔炉中锻造创新利刃,于团队协作中凝聚奋进力量,让青春在生产一线的沃土绽放耀眼光芒。


文字:吴俊达 单丹

审核:王萍 杨景

出品:首钢京唐融媒体



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